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蜡油离心泵泵轴及叶轮失效分析           ★★★
蜡油离心泵泵轴及叶轮失效分析
作者:佚名 文章来源:网络 点击数: 更新时间:2009-2-13 14:32:10
  炼油二套常减压车间的蜡油离心泵为悬臂离心泵,其泵轴的设计要求材质为35CrMo,调质处理,硬度为HB=269~302。叶轮材质为G25钢,静平衡允差为8g。泵轴端有一M24×1.5的螺纹,用于固定叶轮。泵扬程150 m,体积流量200 m3/h,转速2 950 r/min,蜡油密度0.919 kg/m3。从1995年12月开始,该泵发生多起断轴事故,断裂部位都在轴端螺纹退刀槽处,断轴时间间隔越来越小,最短只有一个月左右。同时叶轮表面多处出现蜂窝状穿孔,影响了装置的正常运转。
一、分析计算
1.泵轴
(1)断口宏观分析 
对失效泵轴断口部位进行宏观观察,发现宏观断口表面可明显分为3个区:疲劳裂源区、疲劳裂纹扩展区和最后断裂区。仔细观察轴的边缘可看到有几个一次疲劳裂纹台阶,说明该断口的疲劳裂纹源有多处,这些疲劳裂纹源反映了轴端退刀槽处应力集中比较严重。疲劳裂纹扩展区占断口总面积的大部分区域,最后断裂区域很小,说明此轴肩处所受的拉应力较小。由于此处过渡圆角半径R非常小,会产生较大的应力集中。循环载荷作用在应力集中最大的螺纹退刀槽部位,使泵轴发生疲劳断裂。循环载荷系叶轮失重引起的动不平衡产生的轴向冲击力。叶轮长期未更换,引起的动不平衡愈加严重,泵轴断裂时间愈来愈短。
(2)金相分析 
在断口附近取样分析,发现该轴金相组织主要为回火屈氏体,组织中仍可以看到有许多板条状马氏体形态。说明轴在进行调质处理时,高温回火温度或时间不到位,没有获得回火索氏体组织,造成轴的缺口敏感性提高,加快了疲劳裂纹的萌生和扩展。
 (3)硬度试验 
取样进行硬度试验,洛氏硬度HRC值分别为31、32、31、34,这些值比图样中规定的HB值偏高,进一步表明其组织为非回火索氏体。
(4)扫描电镜(SEM)分析 
取样后用扫描电子显微镜分析了泵轴断口的微观形貌,可以看到在疲劳裂源区和疲劳裂纹扩展区存在疲劳条纹,说明失效是由于疲劳断裂引起的,疲劳裂纹扩展的微观形貌是解理花样。
2.叶轮
(1)宏观观察和分析 
泵的吸入口叶轮表面存在多处蜂窝状穿孔,轮毂表面存在明显摩擦痕迹。叶轮前后表面密布蚀坑,铸造组织也比较疏松。从整体装配来看,叶轮失重穿孔部位与轴端疲劳裂源点相对应。
(2)化学成分分析 
各种成分的含量为: w(C)=0.162%, w(Si)=0.218%, w(Mn)=0.119%, w(P)=0.015%,w(S)=0.030%,从化学成分看,碳和锰的含量偏低。
(3)金相分析 
组织特征为块状与针状的铁素体+珠光体,是典型的魏氏体组织。晶粒粗大,平均晶粒度为3级。其中珠光体含量较低,这与含碳量低有关,且晶间有夹杂物存在。这说明叶轮铸造质量不良,存在大量缩松,且金相组织不均匀,偏析比较严重,从而导致了金属表面状态不均匀,而非金属夹杂物的存在使金属中形成缝隙,造成了物理上的不均匀和不完整性。由于蜡油温度较高,酸值也较高,且含有硫等元素,使得夹杂物周围成为点蚀的起源点。从叶轮表面的点蚀可以推断,局部穿孔部位是夹杂物富集的地方,锰含量的偏低可能就是这种富锰硫化物聚集造成的。同时,金相组织中的偏析,造成了晶界的弱化,从而使得点蚀与晶间腐蚀的结合加速了局部的腐蚀。
 
二、改进措施
1.增大退刀槽过渡圆角半径R,建议R=1.5~2 mm,以改善该部位应力集中的程度。
2.严格按照图样要求执行热处理工艺,保证轴获得良好的综合力学性能。
3.在安装叶轮时,螺母的预紧力要适当,不宜太大。
4.对叶轮进行表面处理以提高耐蚀性能。
 
三、结语
对蜡油离心泵的泵轴和叶轮按上述措施进行改造后安装投用,至今已运行1年多,运转良好,没有发生断轴事故,证明改造是成功的。
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