李 莉
(成都热电厂,四川成都 610051)
摘 要:介绍嘉陵发电分公司“十五”节水工作重点工程1×75 MW冷却塔循环水池补水系统的改造。通过改造达到以下目的:解决11、12号机冷却塔水池运行中水的溢流问题;缓解化学水系统的供水压力;每年节水的经济效益为13.5万元/a。 关键词:冷却塔循环水池;补水;节水;改造
四川省电力公司嘉陵发电分公司装机容量为2×142 MW供热机组(11、12号机)和1×75 MW余热发电机组(13号机)。化学车间综合水厂有三台化学泵,每台出力486 t/h,通过一根DN350 mm的管道,将水厂制备的清水输送至除盐室制备除盐水。按原设计除盐水制水量达830 t/h时需清水量为960 t/h。 1 现状分析 2001年10月以前,嘉陵发电分公司仅2台142MW机组陆续投产发电,且供热未完全开展,所需清水量仅为200 t/h左右。因此只启动1台化学泵便能满足除盐制水所需清水量。然而自从2001年11月,75 MW机组冷却塔水池补水管道接在化学水管上后,就从根本上打乱了化学水管网的正常运行。因为75 MW机组冷却塔水池补水量为265 t/h左右,补水管通径350 mm。补水管出口装有一只DN350 mm浮球式自动补水阀,其使用方式为全开或全关,当其全开时补水量超过500 t/h,全关时补水量为零,而且开关不定时,无规律可循。因此导致以下两种不安全情况经常发生。 (1)当除盐系统正在制水时,若补水阀突然开启,水厂化学泵马达电流会立即超过极限(140 A),而且除盐室化学水管管压急剧下降,除盐制水将会立即自行终断。因为补水管是接在化学水管的中部,而除盐室在化学水管的尾端,尾端的标高要比补水管的出口标高高出10 m。故此时除盐室无化学水可用。 (2)当除盐室正在制水,同时75 MW机组已在补水时,水厂必须运行2台化学水泵。但若补水突然停止时,除盐过滤系统压差会突然增大,这样不仅除盐制水出水水质受到影响,制水设备也会漏泄,严重危及安全生产。 (3)另一方面,2台142 MW机组的11、12号冷却塔水池又存在严重的溢流现象,溢流量在100 t/h左右。分析11、12号冷却塔水池补给水源有三种途径: ①主厂房内冷却水使用后回收的工业水,其流量在426 t/h。②电尘空压机冷却用工业水,其流量在200~300 t/h左右。③水厂清水池的补充水,流量受人工控制。 11、12号冷却塔水池目前总蒸发量为544 t/h,不难看出:11、12号冷却塔水池的溢流水量基本上与空压机冷却水回流量相等同。因此,将空压机冷却水回水补充进13号冷却塔水池,即可解决11、12号冷却水池运行中的溢流问题,又可缓解化学水系统的供水压力。 2 改造方案 将空压机回水管(DN200 mm)割断加三通,再加两只DN200 mm阀门,一只通到12号机循环水泵前池入口处,另一只至75 MW机组冷却塔水池DN200mm管道,作为水池补水门。 3 改造方案的分析 将电尘空压机冷却水回收到75 MW机组冷却塔水池作补充水。其理由有三: (1)空压机使用的冷却水是工业水,水质与化学水相同,其水量在200~300 t/h之间,基本等于13号冷却塔水池补水量,尚若不够可定期从化学水管增补。 (2)有效地解决了11、12号机冷却塔水池运行中溢流的问题,从而达到了节水的目的。 (3)缓解了化学水系统的供水压力,保证化学水系统安全正常运行。 4 施工技术要求 (1)管道采用219×9.5无缝钢管,表面作沥清玻纤布防腐处理(四层沥清、三层玻纤布)。 (2)为不影响现有环境的完整及现状,管道采取挖沟浅埋。 5 工程预算 工程预算:150 528.45元。 6 经济效益 工程改造从2001年12月22日组织施工,于2002年1月21日完工,验收合格,交付使用。机组年发电时间按4 500 h,以最小补水量100 t/h,及化学水以0.3元/t计算,经济效益为: 100 t/h×0.3元/t×4 500 h/a=135 000元/a 一年内即可基本回收此补水系统的改造投资。 并保证了化学水系统的安全运行,解决了11、12号机冷却塔水池运行中溢流的问题,节约了用水。 7 总结 此项工程是在以四川省电力公司“十五”节水规划为指导,结合该厂节水实施细则,加强节水工作,进一步推行各项节水技术和管理措施,结合达标“创一流”工作积极进行技术改造的大前提下进行的。工程得到了厂领导、总工、生产副总的大力支持和帮助,车间和施工队协调配合,工程进展顺利,工期快,工程质量良好。
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