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苏制320MW汽轮机单侧高调门晃动的分析及处理           
苏制320MW汽轮机单侧高调门晃动的分析及处理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 20:20:34
华能南京电厂1号机组是我国由前苏联全套引进的首台320MW超临界燃煤发电机组,汽机型号为K-320-235-4,于1994年3月投产发电。汽轮机数字电液调节系统DEH是随主设备由原苏联全套引进,为电液并存式,二者之间可进行无扰切换。2002年1月,DEH电子部分与DCS一起改为HIACS-5000M分散控制系统,软件组态由国家电力公司热工研究院完成。因DEH与现场的原苏联电液转换器信号不匹配而无法直接连接,特由国内技术单位根据电厂和热工院的要求,开发制造成功连接二者的功放驱动板件。
机组DEH改造前,曾于1996年、1998年数次发生单侧调门关闭现象,因当时的DEH无数据记录功能,所以普遍认为是DEH误发指令。机组改造以后,DEH系统运行正常,控制精度优于原系统。但是从2002年7月份开始,甲侧高调门发生了一些不正常情况,极大地威胁着机组的安全稳定运行。
1故障情况
(1)2002-07-20T10:07,1号机组负荷283MW,AGC工况运行,甲侧高调门快速关闭,1s后,甲侧高调门快速开启,紧接着,甲乙高调门快速关闭,又自行开启并逐步自动恢复稳定。
(2)2002-09-07T8:23,1号机组负荷267MW,AGC工况运行,各运行参数正常,甲侧高调门突然从67关至37,机组负荷下降至227MW,随后立即自动恢复正常。自始至终机组在AGC工况运行。
(3)2002-11-01T19:08,1号机组负荷280MW,AGC工况运行,甲侧调门下关引起调门晃动,主汽压力在23.4~24.2MPa波动,手动解除AGC转入保压工况。
(4)2002-11-04T9:50,1号机组负荷265MW,AGC工况运行,甲侧调门下关引起调门晃动,主汽压力在22.4~24.8MPa波动,1min后手动解至液调。
(5)2002-11-05,1号机组甲侧调门发生10余次晃动,晃动幅度约3,每次均能自动恢复正常。
(6)2002-11-10,1号机组甲侧调门发生多次晃动,晃动幅度约1,每次均能自动恢复正常。
(7)2003-12-10,1号机组乙侧高调门突然下关,现象与甲侧类似。
2故障情况检查分析
(1)通过检查记录数据和内部趋势点监视曲线,没有发现DEH发出750mA强关指令。
(2)没有发现DEH有异常信号送出。
(3)通过当时信号的趋势显示来看,甲侧调门先动作,之后是两侧调门的振荡并逐步恢复稳定。从现象上看,更像是一种系统经过剧烈扰动后的调节过程。而且乙侧调门振荡幅度很小,基本判定突发的扰动在甲侧调门。
(4)从第一次故障发生至今,调门晃动幅度越来越小,发生频率越来越高。
(5)停机后进行调速系统静态特性测试,与以前数据进行对比,发现静态特性没有发生变化。
(6)解体检查错油门滑阀及电液转换器滑阀,发现油口畅通,但电液转换器滑阀有少许划痕。
(7)油箱放油清理,确保油质合格。
(8)为加强DEH功率放大器模板的抗电磁干扰能力,再加一层铜丝屏蔽网。测试发现抗电磁干扰能力大大增强。
(9)电液转换器控制电缆绝缘检查,结果正常。
(10)检查甲侧高调门错油门测量机构正常。
(11)在进行上述检查中,解体电液转换器机务连接部分后发现,旋转滑阀本身并无卡涩迹象,而电液转换器盖板垫床(耐油纸箔300mm×150mm)经长期油浸泡后变形,向里侧隆起10mm,与旋转滑阀位置指示器固定件相碰磨,并有较深的磨擦痕迹(见图1)。
3故障原因及
处理
据分析,故障原因为:随着机组的运行,甲侧电液转换器盖板垫床与旋转滑阀位置指示器固定件相摩擦卡涩,使电液转换器阀杆在电流很小时回不到中间位置,二次油压的调节主要靠电流卸载机构完成。卡涩的电液转换器阀杆偶尔瞬间窜动回到平衡位置,引起二次油压发生剧烈下降,使得单侧调门快速下关,此时机组功率、压力失常,DEH控制系统的快速调节发出指令开调门,经过2~3min的调节,使调门逐步稳定下来。随着时间的推移,摩擦卡涩情况逐渐好转,使调门晃动幅度越来越小。
经过重新调整指示杆,将垫床中间掏空,彻底消除了两者间的磨擦。2002-12-05开机至今,机组一直在线运行,再没发生过甲侧调门波动现象。而后利用2003-12-14机组调停的机会对乙侧高调门电液转换器进行解体检查,发现与甲侧调门晃动原因一样,经过同样的方法
处理,彻底消除了这一威胁机组安全的隐患。

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