摘要:介绍了5E-CY96型汽车燃煤采样装置的构造、特点和投运前的调试情况,对火电厂入厂煤机械采样装置能否代替人工采样进行了分析,并对该装置提出了改进意见。 关键词:燃煤;机械采样;调试
0 前言 江西省产煤区主要集中在萍乡、丰城和乐平地区。这些地区的火电厂,如萍乡、新余、分宜、丰城、景德镇等电厂,大部分使用本地区的煤炭,除用火车运煤外,还大量采用汽车进煤。汽车进煤与火车进煤相比有许多不同的特点,比如单批量少、矿点多且分散,因此造成计量、采样、制样、煤场调度、化验等工作量的成倍增加,又因为汽车进煤多为产量较少的小矿,煤炭质量变化较大,严把煤质检验关口成为当务之急。萍乡电厂用汽车进煤量大(平均日进汽车煤约200车),占其总进煤量的60%以上,因此省电力公司选择萍乡电厂安装首台汽车机械采样装置。该装置于1998年3月安装,经过初试、改进、完善,又经过多次试验,于1998年12月正式由“国家电力公司江西发电用煤质量监督检验中心”调试和验收,在调试期间,同时进行了人工采样对比。 1 采样装置的组成和工作原理 该装置主要由大车、小车、采样头、液压泵、转动机构、升降机构、接料斗、控制柜等组成。大车可在构架导轨上作纵向移动,小车可沿大车的导轨作横向移动。四只采样头位于小车端部,开口装有铁爪,其内径为148mm,通过液压泵控制采样头铁爪的打开和关闭,马达带动采样头转动,升降机构控制采样头上下,升降距离为1.05m3。采样头采集的样品通过接料斗接收。整个采样过程由控制柜控制。 燃煤汽车采样装置的工作房装有采样机轨道。大车、小车在轨道上可前、后、左、右行走,确定采样机的具体位置。采样头上下运动,采集不同深度的样品。采集样品时,首先关闭采样头端部铁爪,电机启动,采样头转动,钻入煤层,当到达一定深度时,打开铁爪,继续下降;关闭铁爪,采样头提起,把采集到的样品送到样品斗中。取出煤样,送交化验室制样和化验。 2 采样装置的调试
2.1 主要技术数据的测试 萍乡电厂主要燃用烟煤,另有少量无烟煤。从煤的品种看,有原煤、筛选煤、洗煤等,供煤矿点多,煤质波动大。输煤汽车一般为国产东风车。经测试该装置适用在4-12吨卡车(包括翻斗车)上采样,即对萍乡电厂所有汽车进煤都可采用,最高适应全水分达16%,采样不受煤质波动影响。在调试中,煤样干燥基灰分(Ad)波动范围为18%-52%。采样头采到的样品中最大粒度为65mm,采样量2- 4kg。采样头最低降到离地面1.55m,而汽车车箱离地面最高为1.35m,故可确保采样头不碰车箱板,采样头最高升到距地面2.6m,有效采样范围为6×3×1.05m3,采样头内部无论水分大小均不粘煤,整个采样工作在70s内完成。就整机而言,连续工作五天未出现故障,各部件,包括电机、液压泵运行良好,达到设计要求。 2.2 采样精度试验 确定当天进煤量最大的一个矿点(兴剑矿),共有7台汽车送煤。六个煤样桶,编为1—6号,七台车每次采一个子样,循环倒入煤样桶中,以一天送煤为一个批量,然后把六个样品进行制样化验。 分析化验结果,按干燥基灰分计量,列入表1:
据国家标准GB475-1996中规定,六分样法试验采样精度极差范围在1.2-4.9A之间(其中A为采样精度,当Ad≥20%,选为2),即该样采样精度Ad极差应在2.4-9.8范围之内。上表统计该样的极差为4.21%,符合要求,该采样装置达到期望精度。 按公式计算出六分样法的采样实际精度:
实际采样精度为1.77,少于国家标准规定的2%(绝对值),该采样装置的精度合格。 3 机械采样和人工采样情况对比 萍乡电厂燃料管理工作一向严格,其中入炉煤机械采样在我省投入最早,至今已连续使用了4年。煤炭由卖方市场转入买方市场后,萍乡电厂与矿方达成协议:规定在汽车卸煤之后进行采样,一车采取一点,如发现煤质问题,可根据实际情况采取,以此化验结果为煤款结算依据。该采样装置能否取代人工采样,必须通过一系列试验来判断。煤炭在装车时,由于煤炭颗粒的离析作用,差煤一般装在汽车的中、底部,上部的煤质相对较好,因煤车表面不是平面,采样头无法准确确定采样的深度,只能从采样头距离地面的高度进行计算。为此,我们选定距地面不同高度进行采样,结果列于表2:
从表2可知,当采样头距地面1.90m时,煤样的灰分测定结果5个样品均小于人工采样。当采样头降到距地面1.8m时,情况发生变化,测定灰分结果,机械采样很接近人工采样。采样头再降到距地面1.6m时,五个样品测定灰分结果,机械采样有两个矿大于人工采样,两个矿的结果较接近,一个矿人工采样大于机械采样。这些数据说明,在汽车卸煤后采样,人工采样不一定能采到较差的煤,但机械采样能够做到,基本上能反映一批煤的质量。人工采样受人为因素的影响,主观随意性大,且劳动效率低,难以采到具有代表性的煤样,不能准确反映一批煤的质量。因此,投运机械采样很有必要,可有效减少厂方与矿方的煤质纠纷。 4 存在的问题与改进意见 该采样机是我省第一台机械采样装置,也是长沙煤质电脑仪器厂生产的首台装置,因此在设计和使用中还存在一些问题,需要进一步改进:
4.1 减少采样头外部接口,采用全密封,可减少粘煤。改四个采样头为单个采样头、任意点、任意深度采样,采样头活动范围要更大一些,达到同时对两台汽车采集样品。 4.2 虽然是机械采样,但还是由人控制,按人的意志选择采取某一个样点。建议改为由电脑布点,完全消除人为因素,全自动采样。同时,可考虑用一台控制器控制二台采样机,这样,可加快采样速度,提高工作效率,最终用机械采样完全取代人工采样。 4.3 为确保采样机工作安全,要有明显的停车线和指示信号。可在装置下面装一个数字输入器,与上面控制器联接,由司机把车号输入电脑中,每天采样情况,由电脑自动记录并打印。 4.4 采样装置应设计扶梯,便于人员上去检修。 5 结束语 综上所述,该装置除某些地方需进行改进和完善外,更重要的是转变观念,适应市场经济需要,切实加强采样工作的管理,只有这样才能保证燃煤机械采样装置完全取代人工采样,使之长期正常工作。
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