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QFSN-300MW发电机漏氢分析及处理           
QFSN-300MW发电机漏氢分析及处理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 20:19:39

QFSN-300MW发电机漏氢分析及处理

徐恩荣

(国电宣威发电有限责任公司  云南 宣威 655400)

摘要:介绍了国电宣威发电有限责任公司300MW氢气冷却发电机组严重漏氢的检查和处理方法,对同类机组有借鉴作用。

关键词:发电机组   漏氢处理

1 概述

#10发电机是宣威公司六期工程的第二台发电机组,为东方电机股份有限公司2003年7月生产的QFSN-300-2-20B机组,于2004年6月16日安装竣工投产运行。

发电机规格型号及主要参数:

型号QFSN-300-2-20B 

额定功率:300MW            视在功率:353WVA

额定定子电压:20kV          额定频率:50Hz

额定定子电流:10.189kA      接线法:2-Y

额定功率因素:0.85          绝缘等级:F

额定转速:3000r/min         额定工作氢压:0.25MPa

最高工作氢压:0.3MPa        定子绕组进水压力:0.2MPa

定子绕组额定水量:45m2/h     额定励磁电流:2047A

冷却方式:水-氢-氢          励磁方式:自并励静止可控硅方式

2004年11月前,#10发电机定期补氢,补氢间隔时间为72小时,符合规程规定。12月25日后,运行检查发现#10发电机氢压由0.25MPa降低到0.22MPa,且补氢时间间隔明显缩短,由正常的72小时补氢一次逐步发展到8小时补氢一次,发电机补氢频繁;同时在发电机定子冷却水箱对空排气管处检测,有大量的氢气排出。

2 发电机氢气系统初步检查

在发电机补氢时间间隔有明显缩短的趋势时,对#10发电机组氢气系统进行外部查漏检查,经过对发电机本体、励端、汽端端盖、管道、法兰等部位进行仔细查找检测,发现发电机本体吊攀把盒螺栓处有轻微漏氢现象,氢系统外部管

线未见异常,初步判断漏氢点在发电机本体内部,由于#10机组在运行之中,对外部漏氢点进行封胶处理,观察运行。

3 发电机内部检查分析

2005年4月30日,利用发电机停机备用的有利时机,对发电机内部进行检查;发电机内膛氢气泄压、氮气置换氢气、空气置换氮气完毕,打开发电机汽、励两端人孔门,测量发电机内腔含氧量大于18%,发电机内腔工作环境符合工作要求;工作人员着装符合特种工况的作业要求,工作人员进入机内对发电机汽端(定冷水出水端)对不锈钢汇水环引水管各接头、线圈端部绝缘盒及各水电接头进行认真仔细的检查;各部元件、绝缘盒接头连接处完好,未见水迹等异常现象。检查发电机励端(定冷水进水端)时发现端罩内下部有积水3-4kg,对不锈钢汇水环引水管各接头、线圈端部绝缘盒及各水电接头、端部分支连线、对外引出线冷却水管、引出线柱进出冷却水水管接头、引出线汇水法兰等部位进行检查,未见明显漏水点,开启发电机冷却水系统循环,并将水压提高至0.25MPa时(发电机额定运行水压:0.2MPa)发现励端端部绝缘引水管(端面整体布局时钟8点处)线圈连线端200㎜处有水滴出,检查发现有一形状为Q型圈带针状的#22-220㎜铁丝,铁丝一端环绕在端部分支引线上,针状一端搭接在端部绝缘引水管上,搭接处有一直径为1㎜的孔洞,水从孔内滴出。从整个检查的情况看,可以确定发电机漏氢的直接原因是励端端部绝缘引水管破损造成。

4 处理方法及工艺要求

4.1破损的绝缘引水管已不能使用,必须进行更换;由于绝缘引水管两端连接处结构复杂,工艺要求高,施工难度大,须严格按照工艺要求进行处理;

4.2利用备用的聚四氟绝缘引水管进行更换。

技术要求:

a)、对绝缘引水管内、外部进行仔细清洁检查。

b)、绝缘引水管不得有裂纹划痕、老化、变形、折瘪凸凹现象,接头并帽、丝扣完好,锥形硅橡胶套完好无老化、裂纹。

c)、绝缘引水管绝缘电阻试验合格,水压试验为:1.0MPa/2h合格(制造厂整机出厂试验规范)。

4.3绝缘材料;D607-1环氧桐马玻璃粉云母带2圈,环氧树脂1kg(干燥),聚酰氨树脂固化剂1kg(干燥),干燥石英粉5kg,99%无水乙醇3kg,脱腊玻璃丝带1圈。

4.4工具准备;锯工1把,300㎜扳手2把,手锤1把,扁錾1把,电工刀1把,20㎜毛刷2把,白布3米,合适长硬木方1条。

4.5将发电机冷却水放净,做好衬垫等保护措施,进入发电机内施工人员着装合格、交出钥匙手表等杂物,对其它线圈及绝缘引水管采取必要的保护措施。不得损伤和踩踏线圈端部、绝缘引水管、接头及测温元件。带入机内工具、零件仔细清点,用绳子栓牢放置可靠,防止掉落。

4.6拆开不锈钢汇水环进水管并帽,用硬木方支撑故障水管线圈端,小心剥除线圈端水电接头锥形绝缘,拆除故障绝缘引水管。仔细检查处理绝缘,削出绝缘配合锥形,用无水酒精清洁,绝缘处理及清洁时注意保护水电接头,不得伤及水电接头,严禁将异物及绝缘碎屑落入水管内。

4.7装复新绝缘汇水管时,应仔细检查水管内无异物,将两端衬垫新漏斗型铜垫,缓慢旋紧水管并帽,用一把扳手卡住螺钉另一把扳手旋紧水管并帽。注意旋紧并帽时绝缘引水管不得出现扭伤、折瘪凸凹现象。

4.8发电机定子绕组水压试验;排净机内空气,水压升至0.75MPa,仔细检查新换绝缘引水管两端接头无泄漏。整机两端各汇水管接头无泄漏,水压表压力稳定,无垮压现象;稳压0.75MPa/4h后,再次检查确认各接头无泄漏,水压表计无垮压,发电机定子绕组水系统及管路水压试验合格。

4.9发电机本体吊攀把合螺栓处漏氢处理:

拆除吊攀把合螺栓,检查发现螺孔加工深度超标,导致螺孔内部在氢压的作用下出现微漏;处理方法:对螺孔内进行补焊、研磨,消除泄漏点。

5 施工工艺要求

5.1取干燥适量环氧树脂拌入干燥云母粉、石英粉成腻子,取干燥等量环氧树脂固化剂拌入干燥云母粉、石英粉成腻子,取干燥适量环氧树脂稀释后加入30%环氧树脂固化剂成环氧胶。

5.2在待处理绝缘处用无水酒精清洁,涂刷一次环氧胶,用D607-1环氧桐马玻璃粉云母带半叠绕包,边包边薄涂刷环氧胶,半叠绕包六层,注意绕包要紧不得留有缝隙、气孔,外表涂刷环氧胶。将准备好的环氧树脂腻子、固化剂腻子各取50%合在一起充分拌合均匀,填充在引水管锥形硅胶套内,用力压入水电接头处与端部绝缘盒相连接,去除挤出的多余腻子,在硅橡胶套两端接口处缠包玻璃丝带,防止环氧腻子固化时反应发热溢出。

5.3经24小时固化后检查所处理的绝缘处,应紧固良好,无松散、发泡现象。在处理过水电接头处绕包一层锡箔,做绝缘电阻试验合格(因条件限制未做耐压试验和电位外移试验)。

5.4发电机整体气体密封试验:对发电机内腔充气升压至0.25 MPa稳压24小时;计算漏氢量不大于10m3/24h。

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