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300MW循环流化床锅炉原理           
300MW循环流化床锅炉原理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 20:09:08

5.4灰渣排放系统


燃烧完全后的炉渣从布置在燃烧室密相区下部的排渣口排出,经冷渣器冷却到150℃后经输渣系统运走。排渣量的大小通过锥形阀的开度来控制,以保持床压、床温在允许范围内。


5.5石灰石系统


两台炉共设置一座石灰石粉库,几何容积为1200 m3,配置两个出料口,每个出料口设置一台仓泵。每台炉设置一个石灰石粉仓,几何容积为101 m3,布置在主厂房煤仓间内,每个石灰石粉仓配置2个出料口,每个出料口设置一台石灰石粉混合器及一台石灰石输送风机。


锅炉燃煤煤种及其它参数如下表2:


表2:锅炉设计数据


名称


单 位

设计煤种


校核煤种1


校核煤种2


硫含量(St.ar)


%

1.66


0.73


1.8


灰份(Aar)


%

11.45


9.51


14.05


钙硫比



≤1.7


脱硫率


%

93


排烟SO2浓度


mg/m3

≤400(在6%含氧量的干烟气状态)


原煤消耗量


t/h

228


214


217


为满足锅炉脱硫需要,需要向锅炉连续输送石灰石粉。有关设计数据如下表3:


表3:石灰石粉成分


SiO2


Al2O3


Fe2O3


CaO


MgO


SO3


Mt


烧矢量


1.0%


0.14%


0.18%


55.11%


0.56%


<0.15%


0.23%


41.32%



石灰石粉堆积容重:1.3t/m3(石灰石粉粒径≤1mm)



石灰石粉耗量:22t/h(设计煤种)


石灰石气粉混合物由炉膛前后墙四点进入炉内参与燃烧反应,达到炉内脱硫降低SO2排放浓度的目的。



6 锅炉调试及运行中的控制重点


6.1结焦预防控制


循环流化床锅炉是靠床底部的一次风把物料流化并循环燃烧,其循环回路分为内循环和外循环。内循环是在炉膛内完成的,其流化动力是一次风;外循环是在分离器、回料阀、外置床内完成的,其流化动力是高压流化风。床面结焦,主要是指布风板上的物料因为流化不良、超温结焦。


(1)流化不良的预防方法:


①必需保证布风板风帽小孔的畅通,这就要求在加床料之前把风帽小孔及床面清理干净;


②运行后一次风量必需大于临界流化风量;


③升温升压过程中,控制升温速度,防止炉内耐磨耐火材料脱落堵塞风帽;④原煤粒度控制在6~10mm之间,避免因为原煤粒度过大流化不良;


⑤控制燃煤中矸石及铁块的含量,定期将大颗粒物料排除,确保流化良好。


⑥在升负荷及调整过程中,加煤和调风不能猛增猛减。


(2)超温结焦的预防控制方法:


①由于小龙潭褐煤灰变形温度仅1060℃,因此床温不能控制过高,运行时控制床温在860℃—900℃之间;炉膛布风板床温控制靠调整外置床返料量和密相区物料高度来实现;回料阀布风板、外置床布风板、冷渣器布风板床温靠调整高压流化风量及床料量来实现。


②控制合理的床压,防止燃煤直接接触风帽造成燃煤堆积爆燃超温结焦。


③点火启动阶段,控制合理油枪配风,保证燃油完全燃烧,避免未燃尽油雾沾附在煤粒上造成结焦。


6.2两床失稳预防控制



由于此锅炉炉膛为裤衩形,布置了双布风板、双燃烧室,床下燃烧器分别布置在两布风板下,床上油枪分别布置在两燃烧室密相区下部,给煤点分别布置在两燃烧室上部,每侧两套给煤系统。所以,如果两侧燃烧负荷如存在较大的偏差,就可能导致两床失稳,引起床压波动,严重时影响机组安全运行。在运行中,应从以下方面加以重视:


(1)运行中给煤、返料量、排渣控制合理,保证两侧床压一致。


(2)给煤量调整时应将各点给煤均匀,使燃煤在整个床面分布均匀,如一侧给煤量减少时,应立即减少另一侧给煤量,控制炉膛两侧床压偏差小于2.5kPa。
(3)炉膛两侧外置床返料量调整基本一致,避免因为返料量偏差而产生床温床压偏差。
(4)调整炉膛两侧风量及给煤量,使两侧床温及一次风量均衡。

6.3汽温超温预防控制


由于小龙潭褐煤飞灰容重较小(0.85t/m3),导致稀相区飞灰份额增大,炉内热量分配与设计值出现偏差,因此应加强各风量、减温水量和外置床的控制,防止过热汽温和再热汽温超温事故发生。在调试及运行中,应从以下方面加以重视:


(1)运行中升降负荷时要缓慢进行,升负荷加煤时操作幅度不能过大,且应先加风后加煤,减负荷减煤时操作幅度也不能过大,应先减煤后减风,并采用少量多次的方式进行。给煤机断煤时应立即减少一次风量,防止煤粒在分离器内燃烧,造成分离器出口烟温升高,导致过热器、再热器汽温超温。恢复后加煤加风速度不能过快,保证给煤着火迅速。
(2)由于小龙潭褐煤内水含量较高,虽然热爆特性较好,仍应控制入炉煤粒度在8~10mm之间。
(3)合理调整外置床流化风量,防止外置床流化不良结焦,造成过热器、再热器汽温超温。合理调整外置床进料量,控制外置床内各级过热器、再热器进出口汽温在设计范围内。
(4)调整一次风量大小,以使炉膛浓相区和稀相区热量分配合理,控制炉膛出口烟温,保证尾部烟道过热器、再热器管换热系数合理,避免因换热系数过大而超温。
(5)加强尾部受热面吹灰,减少积灰及烟温偏差形成的汽温超温。
(6)高加停用及低负荷运行时注意调整减温水量和入炉一、二次风量的大小。
(7)运行中可适当增大床压,增大炉内灰浓度,保证合理的炉膛吸热量。

6.4堵煤预防控制


循环流化床锅炉无煤粉制备系统,粗、细碎煤机将原煤破碎成6~8mm的煤粒后进入原煤斗,再通过给煤机直接进入炉内。由于破碎后的煤粒表面积增大,加之小龙潭褐煤全水分高达30%,内水分高达11%,极易在碎煤机、原煤斗、给煤机落煤口等部位发生堵煤现象。堵煤时将直接危及锅炉的稳定运行,主要故障有:


(1)原煤破碎设备堵塞:原煤破碎设备堵塞是指原煤粘在破碎机出口及入口管道上,导致下煤不畅输煤中断,或原煤粘在破碎机内部导致破碎机堵塞;


(2)原煤斗堵煤:原煤斗堵煤是由于破碎后的煤粒在原煤斗内受到挤压,导致在原煤斗内搭桥下煤不畅;且原煤斗设计为方形,原煤和煤斗之间的接触面积增大,下煤阻力增大导致原煤斗堵煤;


(3)落煤口堵煤:进入落煤口的煤粒由于受到回灰的加热,导致煤粒中外水分大量蒸发,上升水蒸汽在落煤口聚集并冷凝成水滴,最终导致煤粒搭桥堵塞落煤口。


(4)运行中不但要加强给煤设备的监视及维护,还要注意以上区域是否堵煤,如发生堵煤应及时疏通,在给煤恢复后应注意燃烧及汽温的控制。


6.5耐磨耐火材料脱落预防控制


由于循环流化床锅炉在风道燃烧器、水冷风室、炉膛、旋风分离器、回料阀、外置床、冷渣器内衬有大量耐磨耐火材料,如温升控制不当,可能导致耐磨耐火材料脱落,影响物料流化及锅炉安全运行。为防止耐磨耐火材料脱落,首先安装时应保证安装质量,烘炉时严格按照耐磨耐火材料温升曲线进行烘烤,并把水分烘烤到2%以下;点火启动时保证炉膛整体温升及各部分局部温升小于100℃/h,并注意各风量配比合理,避免局部超温。

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