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汽轮机隔板裂纹的分析及焊修复 |
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汽轮机隔板裂纹的分析及焊修复 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 19:54:34  |
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焊后保证有足够的修磨余量。 e)焊接完成后,待焊接部位缓冷至150 ℃以下进行去氢处理。采用中性火焰加热焊接部位,以小于300 ℃/h的速度缓慢升温到350~400 ℃并保持15~20 min后,用硅酸铝包裹缓冷至室温。 f) 焊补工作结束48 h后,对补焊区及附近母材进行表面宏观检查,确认无明显缺陷,再采用机械打磨工具钳修焊接部位,使表面着色达探伤检验的要求。 g) 按JB 4730标准要求,对补焊区进行渗透探伤,确认补焊区域无线状显示为合格。 h) 精修隔板中分面,使之达到使用要求。 6结束语 对湛江发电厂1号机组给水泵汽轮机隔板进行补焊后,焊缝表面经探伤检验合格,回装投入运行使用至今已达1 800 h,未发现任何异常,说明对现场ZG20CrMo铸件同质补焊一次成功所采用的方案、工艺是正确、合理的,确保了机组的安全、经济营运。
参考文献
[1]俞尚知.焊接工艺人员手册[M].上海:上海科学技术出版社,1991. [2]李永安.实用焊接手册[M].北京:水利电力出版社,1985. [3]刘松平.珠光体耐热钢的焊补修复[J]. 四川电力技术,1998,21[DK](A01):17—20. [4]张振球.高压汽轮机高压缸中平面裂纹的挖补处理[J].上海电力,2001(3):52—53.[5]DL 5007—1992,电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇[S].
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