机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备维修 >> 维修案例 >> 点检定修 >> 文章正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
机床大修与数控化改造
浅谈机床数控改造
浅析普通机床的数控改造
机床数控化改造的必要性
电气设备的维修方法与实
设备定期检修存在的问题
HEC 600MW 汽轮发电机定
发电机 励磁电流 有关特
无刷励磁同步发电机旋转
发电机密封油系统介绍及
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

发电机内冷水处理方法的研究及探讨           
发电机内冷水处理方法的研究及探讨
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 13:51:46

  要: 湖南石门电厂发电机内冷水处理先后采用了四种不同方法,即BTA+EA缓蚀剂法、溢流法、小混床处理法、除盐水与凝结水联合处理法。前三种处理方法均存在不同程度的水质超标,结合多年现场运行经验和不断探讨,针对存在的问题,提出了新的处理方法,并加以实施。实践表明,该方法对防止发电机内冷水系统空芯铜导线的腐蚀有明显效果,为发电机的安全经济运行提供了保障。

关键词: 发电机  内冷水   防腐效果 

Abstract: Four treatment methods have carried out on generator inner cooling water of Hunan Shimen power plant, namely BTA+EA, overflowing, small mixed bed and combined treatment of desalt water with condensed water. The quality of water treated with the former three methods is out of standard to some extent. Combined with many years experience and study continuously, the author put up with new treatment method and put to use. This method is very effect to protect inner cooling water system’s copper tube lead of generator from corrosion, and safeguards generator ‘s economic work.

Keywords: generator   inner cooling water   anticorrosion effect

 


湖南石门电厂装机为2台300MW机组,发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-300-2,其冷却方式为水-氢-氢冷却方式,其定子绕组进水额定工作压力0.2~0.25MPa,进水温度40~45℃,补充水采用除盐水,其设计水质要求为电导率在0.5~1.5mS/cm,pH(25℃)在7~8。

1、影响发电机内冷水系统腐蚀因素分析

1.1  pH对铜导线腐蚀的影响

pH对铜在水中腐蚀的影响,可以从Pourbaix图(即电位-pH平衡图)上看出,在电位0.1~0.38V以上,pH在6.95以下区域,会出现Cu2,即是铜的腐蚀区;相反,在电位低于0.1V,或pH>6.95,铜则不会出现腐蚀,是铜的稳定区;从Pourbaix图(即电位-pH平衡图)上看出,图上存在CuO22和CuO2的可溶性化合物,对应的pH大约是10,所以铜的稳定区间一般在7~10之间,对工业设备控制在pH7.6~9为宜。

1.2  氨对铜导线腐蚀的影响

氨对铜导线腐蚀速度与氨含量有关,氨含量高时,氨蚀发展很快。通过试验,发现在氨含量大于10~100mg/L时,有明显氨蚀现象出现;凝结水氨含量不高(一般约在1mg/L左右,由给水pH调节上限决定),并且内冷水水质受电导率控制,也不发生氨的浓缩,故往内冷水中补凝结水,一般不会发生氨蚀。当往内冷水补加氨的除盐水,就可能使氨的含量达10~100mg/L时,所以此时,要对电导率进行严格控制,方能避免氨蚀的发生。

1.3  电导率对铜导线腐蚀的影响

很多参考文献都介绍过不同电导率时铜腐蚀速度的试验结果,当水的电导率大于2mS/cm时,铜的腐蚀速度趋于平稳。当电导率由1mS/cm减小到0.5mS/cm时,铜腐蚀速度上升1.8倍;如果电导率降到0.2mS/cm时,铜腐蚀速度上升35倍;从对铜的腐蚀保护观点来看,电导率过低是不利的,当然太高,绝缘性能达不到要求.

  1.4  二氧化碳对铜导线腐蚀的影响

    水中溶解气体对铜腐蚀的影响,主要是二氧化碳对空心铜导线的腐蚀较为严重,主要体现在以下两方面:其一、空气中的二氧化碳溶于内冷水后会使pH值降低,其二、二氧化碳会破坏铜表面的保护膜。运行中发电机冷却水系统二氧化碳腐蚀的防止是比较容易的,通常采用加氨对水中溶解的二氧化碳进行中和,防止二氧化碳对空心铜导线腐蚀。

2、各种处理方法在石门电厂的应用情况分析与研究

为解决内冷水pH偏低、腐蚀性强、电导率不稳定、铜离子超标等技术问题,石门电厂对内冷水系统先后进行了几次改造,对内冷水处理的方法做了很多探讨。

下面对石门电厂内冷水系统防止腐蚀所采用的运行和处理方式、工作原理及存在的问题进行分析和研究。

2.1、BTA+EA缓蚀剂法

石门电厂#1、2机组从1996年至1997年10月对发电机内冷水均采用添加BTA+EA缓蚀剂进行防腐处理,BTA和EA的加药量按BTA:0.5~15mg/l,EA:0~1.0mg/l控制。该方法在石门电厂应用的效果一直不理想。1997年1~6月份#2机组内冷水水质合格率统计见表1。

1:2#机组内冷水水质合格率表

项 目

时 间

单项合格率(%)

总合格率(%)

电导率

pH

含铜量

1月份

100

64.80

50

71.60

2月份

100

58.60

50

69.53

3月份

100

87.40

75

87.47

4月份

100

67.05

50

72.35

5月份

100

84.09

75

86.36

6月份

100

78.10

50

76.03

从上表可以看出,石门电厂内冷水pH及铜含量合格率均偏低,内冷水系统存在一定的腐蚀。根据现场运行经验显示,向冷却水中加入缓蚀剂虽然可以减轻铜腐蚀,但仍存在许多问题:

2.1.1 铜缓蚀剂的缓冲性能较差,必须始终保持水中有一定量的缓蚀剂,否则水中铜离子含量会很快升高,给运行操作造成一定的难度。

2.1.2 缓蚀效果欠佳:加入铜缓蚀剂后电导率满足要求,但缓蚀效果差,未加药前铜离子含量300~600m

[1] [2] [3] 下一页

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号