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水轮机汽蚀原因分析及措施           
水轮机汽蚀原因分析及措施
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:55:12
    姚庄水电站装机容量2×1250kW,水轮机型号为ZD560-LH-180,桨叶角度φ=+5°,设计发电流量31.4m3/s,设计水头10.95m,最高水头12m。电站自1994年投产以来,水轮机汽蚀比较严重,直接威胁着电站的安全运行,影响着效益的发挥。

1 汽蚀情况

1.1 

  截止1997年底,机组共运行285天,单机发电量700万kW·h。1998年春季大修时发现水轮机汽蚀严重,均出现在转轮叶片进水边上下面和转轮室与底环接缝处。其中叶片进水边上下面最大剥蚀面积(40×10)cm2,深度2mm~4mm,沿进水边呈带状分布;转轮室与底环接缝处的汽蚀均出现在+y方向,面积(40×5)cm2,最深达10mm。另外,转轮其他部位不同程度地存在蜂窝状凹坑,直径3mm~6mm,汽蚀使转轮直径减小10mm~18mm。1号水轮机汽蚀程度甚于2号水轮机,1号机组振动超出规程规定值。

1.2 

  水轮机汽蚀的主要现象是汽蚀过程中“啪、啪”的汽蚀爆破声,在蜗壳层尾水管处和水机层机墩内能够清晰听见汽蚀噪声。当汽蚀严重,噪声频率和强度加大,反之,噪声频率和强度均减小;当单机低水位运行时汽蚀严重,尤其是单机运行超过1000kW时,汽蚀随负荷增大而急剧加强。

2 汽蚀原因分析

  1)水轮机选型不合理,水轮机与发电机转速不匹配。从姚庄水电站水轮机运转综合特性曲线可知,水轮机在转速250r/min时运行在高效区,而发电机额定转速为300r/min,水轮机与发电机转速不匹配。由于受电网频率的制约,致使水轮机只能以300r/min转速运行,在ZD560-LH-180、φ=+5°、n=300r/min的运行综合特性曲线上,根本找不到水头为10.95m、出力为1375kW的交汇点,说明水轮机严重偏离最佳运行工况,当然效率就低。

  2)转轮材质较软,为ZG25碳钢,这是转轮剥蚀的主要原因。

  3)设计吸出高度偏大。根据使水轮机不发生汽蚀的条件,水轮机的允许吸出高度应为Hs=hs-Ñ900≈0.75,式中,Hs为水轮机的允许吸出高度,hs为理论吸出高度,从H-hs曲线查得hs=0.8m,Ñ为电站海拔高程(取机组安装高程42.4m),得出吸出高度为0.75m。而电站设计吸出高度为1.1m,与允许吸出高度0.75m比较,明显偏大。

3  

  1)中期改造为更换水轮机转轮。当机组运行5年~10年,待现转轮磨蚀到一定程度及效率明显下降时,再委托设计或咨询单位设计适合电站特点的新型转轮,改进流通部件型线与结构,提高水轮机运行效率和抗汽蚀性能。

  2)近期措施。1998年大修期间,曾对两台水轮机进行了补焊(在转轮室内施焊),由于剥蚀比较严重,延长了大修时间。因此,应缩短转轮补焊周期,每年定期补焊处理1次。补焊时采用的是新型Ocr13Ni4-5MoRe抗磨蚀不锈钢焊条。该焊条具有优良的焊接工艺性能、优良的抗发红性能、良好的打磨加工性和韧性以及良好的抗裂性能。该焊条适合本体为碳钢和不锈钢的母材。采用具有先进工艺和技术的抗磨蚀涂层保护法,该方法实际表明,能延长水轮机过流部件使用寿命1倍~3倍。以保护层替代过流部件的更换,极大地降低了检修成本,一般为备件更换的1/10。目前开发的抗磨蚀涂层系列有:①环氧金刚砂修补胶,②复合尼龙喷涂粉末,③中温或常温多层表面聚氨脂弹性体。

4  

  姚庄电站采用Ocr13Ni5MoRe不锈钢焊条每年补焊转轮1次,使汽蚀剥蚀得到了有效控制。1999年,进行了1号机转轮改造,请水科院设计制造了良好的高效转轮,新转轮采用了抗汽蚀的Ocr13Ni5Mo不锈钢叶片,效率提高的同时,汽蚀明显好转,从根本上解决了水轮机汽蚀严重的问题。

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