|
设
备
管
理
网
s
b
g
l
.
j
d
z
j
.
c
o
m
|
 |
断路器非正常自动合闸原因分析 |
|
|
断路器非正常自动合闸原因分析 |
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 9:30:35  |
|
某110 kV变电站为综合自动化变电站,其中某110 kV线路正常方式为开口热备用,配置了备用电源自投装置,作为本站的备用电源。在一次设备年检、保护年校等工作终结后进行由冷备用改热备用的复役操作过程中,当值班人员操作好断路器两侧隔离开关,放回五防程序锁时,发生了开关自动合闸的异常情况,造成110 kV系统不正常运行。 1 保护及五防配置简况 该线路间隔开关为西门子3AP1FG型SF6开关,采用弹簧储能操动机构,线路保护配置南瑞继保LFP-941A型微机保护。 变电站防误装置是防止运行和工作人员发生电气误操作的有效技术措施。衢州电力局目前在220 kV变电站及110 kV枢纽变电站中基本采用微机五防装置,在一般110 kV取消常规控制屏KK开关的综合自动化变电站中采用电控锁来实现“五防”。前面提及的某110 kV变电站即采用电控锁五防装置。 电控锁装置原理如图1所示。该电控锁的动作线圈回路串接了被控开关的常闭辅助接点DL,可防止操作人员走错间隔造成带负荷拉闸的事故,也可防止隔离开关未合而空合断路器的停电事故。 2 断路器非正常合闸原因分析 前述断路器自动合上的同时,保护装置发出“重合闸动作”信号。 2.1 重合闸充电及闭锁条件 重合闸逻辑框图如图2所示。 (1) 重合闸充电条件:线路在正常运行状态(KKJ=1,TWJ=0),无外部闭锁重合及保护启动信号,经15 s后充电完成。 (2) 重合闭锁信号有:① 外部端子闭锁重合输入(BC=1);② 重合闸动作;③ 正常运行情况下合闸压力降低超过200 ms;④ 正常运行情况下当线路电压低于40 V时延时10 s报警,并闭锁重合闸。 2.2 动作原因分析 保护校验工作验收前一般采用“远方/就地”控制开关2QK将开关人工或遥控合上做传动模拟试验,在完成各保护功能试验,验收合格后开关最后处于跳闸位置,KKJ=1、TWJ=1。 当值班员取出电控程序锁进行隔离开关操作(时间远大于15 s)时,程序锁辅助接点K断开,合闸监视回路断开(TWJ=0),由于无其它闭锁重合闸信号,则重合闸经15 s后充电完成,做好重合闸的动作准备。当隔离开关操作完毕,放回程序锁时,辅助接点K闭合使合闸监视回路重新接通(TWJ=1),由于重合闸已充电,满足重合闸不对应启动的动作条件,同时母线有源线路无压的鉴定条件满足,则重合闸动作使开关自动合闸。该断路器控制回路原理如图3所示,图中虚线框为改进接线措施。 3 改进措施和建议 上述断路器异常自动合闸分析,是通过本部门实际工作碰到的多起现象分析得出的,同时提出以下措施、建议,供同行们参考。 (1) 对控制回路接线进行设计改进。如图3虚线框所示,可将电控锁辅助接点K改接至HBJ后,TWJ负端前,即可避免取出程序锁TWJ失磁返回的现象,重合闸则不能充电。 (2) 对于无法停役进行技改的类似接线,规范保护校验及验收工作,在进行保护验收传动结束后保护人员须将控制开关切至分闸位置进行复位,值班人员验收时同样进行一次复位工作,确保KKJ返回置“0”。 (3) 有条件的变电站可进行防误装置改造,采用更为先进的微机五防装置。 (4) 建议设计部门在考虑闭锁重合闸的信号量中增加“控制回路断线”闭锁重合闸,这样就可避免上述开关的自动合闸情况。
|
|
资讯录入:admin 责任编辑:admin |
|
|
上一篇资讯: 隔离开关引起开关柜爆炸事故
下一篇资讯: 对能量管理系统建设的几点建议 |
|
|
【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
|
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|
|
|