现场调研发现,对于工作在介质为强酸、强碱、强氧化剂环境下的一些反应釜,其轴封还不能达到满意的效果。大多出现填料泄漏,影响产品质量。因工作介质为强腐蚀性液体,故搪瓷釜的搅拌轴表面采用搪瓷材料。轴密封以前用普通填料,因硬度较低,造成搪瓷轴的偏摆量较大,加之填料的耐腐蚀性和耐磨性较差,导致轴封泄漏频繁。负压操作时磨损的填料被吸人釜内,严重影响产品质量。当采用刚性较大的金属轴瓦时,还会导致轴表面搪瓷的脱裂。 1.轴封失效原因 轴封结构(图1左)设计不合理。填料箱与轴之间的间隙太大(25mm),导致填料宽度过大,影响填料性能的正常发挥;搪瓷釜与轴之间无紧定结构,磨碎的填料很容易落入釜内;釜内没有定位轴承,轴偏摆量较大,加快了填料磨损。
2.解决方法 利用原填料箱,在填料箱内孔加一个耐腐蚀的轴套(厚度为15mm的复合材料),使填料宽度减小到10mm;填料采用高碳纤维编织材料,以提高其耐磨、耐热和耐腐蚀性;再加一个T形复合材料的定位轴瓦,既能防止负压时填料落入釜内,又能控制轴的偏摆量。新增的轴瓦和轴套均为高分子聚乙烯复合材料。 3.效果 新结构使用后效果良好,不仅减少了填料消耗,保证了产品质量,而且提高了釜的利用率。估计一年能为公司节省资金15万元。
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