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[注意]控制水冷换设备泄漏 确保安全生产运行         ★★★
控制水冷换设备泄漏 确保安全生产运行
作者:未知 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2006-10-15 19:50:11
    摘    要:本文通过对炼油厂水冷器近几年的运行、泄漏情况,进行原因分析,实施了一系列的攻关措施,并达到了可观的效果。 
       主题词:水冷器、泄漏原因分析、实施措施、效果

       自1998年起炼厂原油性质越来越来越复杂,原油酸值上升,引起生产装置设备腐蚀进一步加剧,又循环水水质稳定性差,造成水冷器频繁泄漏,增加检维修费用,增加新水消耗,成本上升。据调查:炼油厂一年新水耗量的60%是消耗在供排水车间, 1998年炼厂各装置水冷器泄漏,造成临时性抢修38次,造成装置非计划停工近70小时,占全厂总数的15%;1999年度水冷器泄漏42次,造成停工、循环10多小时;2000年泄漏40次。水冷器运行情况对安全生产造成了较大的影响。
       主要原因分析:
       1、 物料腐蚀:自1997年10月起渗炼哈油、稠油等油品,原油性质越来越复杂,收集自1999年参炼哈油、百克油以来,原油酸值高达2.39mgKOH/g,减压线酸值高达1.87mgKOH/g腐蚀性很强。对糠醛、白土、蒸馏、焦化腐蚀监测污水分析数据,Fe2+、3+均超标,最大到205.9 mg/l,表明对设备的腐蚀是很严重的。
       2、水冷器年久失修或多次检修,更新换代跟不上:冷换设备使用运行时间长,由于资金紧张,大部分采用化学清洗,与高压射流清洗。设备年久失修,最长的水冷器运行19年,并且每年大修期间不能保证所有水冷器单台试压试漏,车间又无鉴定手段,造成许多缺陷不能及时发现处理,使用后发生泄漏,1998年大修后短时间内泄漏20台。2000年大修后两个月内泄漏21次(17台)。
        3、 生产装置大部分存在先天性工艺、设计缺陷:水冷器串联,只有少部分改造,但是由于现场空间限制一些串联换热器未改并联;进出口管颈太细(只有ф40~50cm)。装置位置高、系统管线长等等。造成循环水流速低,流量小(最低流速达0.08m/s,远远小于总公司规定的0.8m/s的标准。)水中悬浮物沉积成为垢下腐蚀。热介质入口温度高,接近或大于150℃,有的高达330℃冷热温差大,加速设备腐蚀,焊口拉裂。选型不当,普遍偏大,换热效率低,热介质进出口温差有的不足3℃。并且随着装置的扩建、改造,循环水系统管线改扩建根本上,且系统管线水量分配不合理。
        4、水冷器运行操作重视不够:由于水冷器选型普遍不合理、装置处理量不稳定、工艺指标控制及装置节约用水等方面因素,生产装置控制用水量,操作中只重视水冷器出水温度,而忽视流速。水测进出口阀调整频繁,阀门开度太小,少至开1~2扣,造成循环水流速过低,加剧管束腐蚀。另外,由于水冷器冷冷却效果差补充新水,循环水不闭路,药剂、新水大量损失。当水冷器微量泄漏时,查漏困难,有时两至三个月内很难查出漏点,造成水质差,加速水冷器结垢腐蚀,由于垢下腐蚀,造成泄漏严重。虽然,各装置水冷器进出口装有压力表、温度计接管,但是,大部分未装表,车间管理人员及班组人员不能及时巡检水冷器情况,及时观察温度及压降变化,以采取相映措施。
       5、水冷器制造、防腐、检修质量差:检修队伍素质差,对焊接、试漏、安装等关键程序把关不严,没有一套完善的质量保证体系。出现刚投用的水冷器再次泄漏的情况时有发生。
        6、循环水系统清洗预膜造成水冷器腐蚀:循环水系统清洗预膜期间,循环水处于酸性水,有时PH最低到2.25,平均控制在PH3-5.5期间,这样在清洗预膜工艺控制差、清洗或预膜完成,排水不及时,酸水停留在系统内等过程时,很容易对系统水冷器造成腐蚀。
        7、循环水水质控制设施陈旧、效率低:操作人员素质差,控制操作不当。对水质污染,应变操作能力差。而且现有水稳剂作用效果差,拱货厂家现场服务根本上。同时水稳剂筛选、评定跟不上等等。造成循环水水质差,腐蚀设备。循环水系统清洗过程控制PH值太底,造成设备腐蚀。
        针对以上原因2000年采取一系列相应的攻关措施:
      (1)选择适用材料,更换管束:
       2000年通过进行材质调研、组织交流会、,积极推广选择适用的防腐材料等工作,强制更换水冷器65台、其中防腐37台,材质升级17台,更新数量占全厂水冷器总数(245台)的25.3%。
      (2)工艺技措改造,改善设备操作环境:
         ①增大管径:芳烃装置水冷器进出口管线太细,运行期间水冷器进出口温差不足5℃,水冷器管束油泥堵塞严重,流速太慢,不足0.1m/s(标准大于0.8m/s)。为此2000年大修期间将5台水冷器进出口Ф40~50的改为Ф100。但是有两台没有改造,仍存在水量不够,循环水流速太低情况。
     ②改变流程:焦化系统进出口线循环水流反向,影响换热效果,改循环水流向与热介质流向逆向。
       单塔汽提装置远离二循,位置差大,循环水压降压大,到装置入口压力不足0.1Mpa。管束垢下腐蚀严重,最深处有1.5mm。单塔汽提循环水改走一循水线系统,断开二循水线系统。
       焦化、芳烃机泵冷却原为循环水,造成机泵腐蚀严重,机泵故障频繁。且泵体泄漏污染循环水,查漏困难。2000年大修期间均改机泵冷却水走新水系统。
      Ⅰ催化L—201/1、2、3串联,循环水压降大、流速低,堵塞严重,2000年大修期间将串联改并联。
       ③进水冷器热介质大于或接近150℃的部位增加热量回收设施,Ⅲ蒸馏利用装置材质升级,强行新增了两台水冷器,E—52热介质220℃~230℃,在其工艺前增加一台换热器降低E—52/B热负荷。过汽化水冷器E—42热介质140℃,在其后增加一台水冷器,缓解E—42/B热负荷。
      (3)加强水质,严格控制循环水系统操作:
        ①2000年起建立了水质管理例会制。并请专家讲课,培训技术管理人员,将人员培训列入水质管理工作议程。
         ②制定颁发了“循环水管理规定”,明确了循环水管理职责、要求及考核。
      (4)水系统实施清洗、预膜:
       由于循环水水质脏,管束堵塞严重,垢层腐蚀,换热效率低。2000年5-8月份停工检修期间对200台水冷器进行了高压射流清洗。同时,请专家来厂现场指导,根据现场管线内泥垢性质,研制、调配清洗剥离剂,对四个循环水系统进行了彻底清洗预膜,清洗效果较好,水冷器及系统管线内锈垢、粘泥全部清洗干净。并制定了每年对循环水系统进行一次清洗预膜的定期清洗制度,同时吸取清洗预膜期间对系统造成腐蚀的经验,制定了严格的清洗预膜管理要求,以达到对设备造成腐蚀的程度最小。
      (5)水冷器实施监测、调整运行操作:
        预膜后,水冷器不再受油泥堵塞的影响。组织对全厂水冷器运行情况每年进行2-3次的普查监测。根据监测数据,对水冷器水测流速及热介质温度进行了相应调整,保持适合的温度与流速,从而对全厂用水量进行了合理分配。
      (6)对设备制造、检修差方面,建立质量保证体系,加强监检 :
       对冷换设备检修过程,车间严格了检修程序,对焊接、试漏、安装等关键工序严格把关,不留下隐患。
      (7)对循环水运行、控制设施进行改造:
       ①对供排水车间设施进行改造:自2000年来,更换了4间滂滤罐内石英砂,更改了滤料石英砂粒径,滤后浊度降低10~15个数量级。
       ②仪器、仪表改造 :循环水补水量、回水量、排污量、旁滤量、水系统母管中流速没有计量表,只有完善才能依据补排水量达到浓缩倍数下的水质控制要求。利用大修南、北线安装了流量计,车间订购了便携式超声波流量仪测量回水量,排污量及补水量、旁滤量。
       ③提高供排水车间水质管理水平 :全面清理完善了车间水质管理及考核制度,重新制订详细可行的加药操作规程,加大水质管理的考核力度。严格了班组交接班记录管理,及时详细地做好工作日志,为循环水的水质指标控制,调整操作提供了保障。同时严格检查、考核车间备用设备管理,使各类设施随时处于完好备用状态,保证了平稳操作。
       ④加强水处理药剂管理,选用最优的水稳剂配方。
       a、循环水所用水稳剂使用前,仅进行理化指标的检验,而未进行摸拟评定,不能准确反映药剂缓蚀阻垢性能,作用效果己不理想。自2000年起,请专家到现场取粘泥垢样、新水研制开发新型水稳剂配方,并经过几次的更新改进,至2002年四个水系统水质情况良好,水稳剂更换后的腐蚀速率、粘附速度达到了很好状态。
       b、根据新型水稳剂配方供排水调整操作、摸索最优操作方案,制定了新的循环水场运行操作规程,调整了控制指标。水稳剂充分发挥作用,系统浓缩倍数由原来的2.5倍以下,提高至今的3-5倍。
       通过以上措施的实施效果显著 :
      1、 加强了水冷器运行管理,提高了水质运行操作。2001年、年2002半年水质合格率达98%以上,是近几年来水质合格率控制最高水平。循环水浓缩倍数由原来的0.5-2提高到现金的3-6。水质合格率和浓缩倍数的提高,对节省补水量、药剂投用量起了很大的作用。
       2、经过一系列的水稳剂改进,监测换热器试片腐蚀速率由2000年的平均0.25mm/a降为2002年的0.075以下mm/a,水冷器的腐蚀降低3.3倍,延长了水冷器的使用寿命。
       3、生产装置水冷器换热效果有很大改观,在装置大处理量生产情况下,能100%满足生产需求。其中:芳烃装置循环水流量由原来的500m3提高至1392m3,换热效果达到了车间工艺要求。单塔汽体装置循环水压力由原来的最高0.1Mpa提高至0.6Mpa。
       4、水冷器泄漏得到了控制,杜绝了因水冷器故障引起的装置非计划停工,循环。2001年泄漏水冷器12台,2002年泄漏水冷器13台。与1999年、2000年相比较下降69%。
       5、供排水车间一直保持高浓缩倍数状况下生产操作,药剂充分发挥作用,减缓了水质腐蚀,最大强度地保证了节约用水,保持了良好的水质状态,削减了环境污染。
       然而,随历经2000年、2002年两次大修,但是部分年久失修易腐蚀部位的水冷器、选型不合理、进出口管径小的部分水冷器、及循环水系统管线不合理等工艺不合理之处,因资金短缺 ,未能得到改造。所以,水冷器的运行管理仍需进一步加强、改进。

文章录入:设备管理    责任编辑:设备管理 
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