1 引言 目前,复合肥生产线大多为人工操作,工人生产环境差,劳动强度高,而且配料不精确,常常由于人为因素较多而造成产品质量不稳定。锦州特肥厂原有10万吨/年氮磷钾三元素复合肥生产线,2000年通过技术改造,调整为30万吨/年的生产规模。为了进一步提高生产和管理水平,该厂成套配置了复合肥生产计算机控制系统。
生产工艺及控制要点: 氮磷钾三元素复合肥生产分为3个工段:磷酸和硫酸工段、转化和复肥工段、造粒工段。第一个工段主要是生产磷酸和浓硫酸,包括磷酸萃取、硫酸焙烧等工序;在转化和复肥工段,先在反应釜中按比例加入硫酸和氯化钾,加温至110℃并恒温固定时间后进入收集槽,然后在收集槽加入磷酸,混合后经混酸泵打入管式反应器,最后向管式反应器加入中和氨气,生产成品料浆;在造粒工段,成品料浆等经喷浆控制进入造粒机造粒,再经过烘干等处理最后成为成品复合肥。
生产中控制回路主要包括各种原料的比值控制系统、反应器和造粒机温度控制系统、喷浆流量控制系统等;开关控制主要包括各种矿浆物料变频器启/停、各种反应器阀门开/关等。有些设备需要顺序控制和联锁控制。监测参数包括温度、压力、流量、液位等多种参数。 2 控制系统构组成 控制系统采用下位机+上位机+服务器三层模式。下位机包括两套Eurotherm 公司的E2500小型DCS控制装置和一套研华ADAM5510 PLC;上位机为2台工控机,互为热备份;服务器为普通PC机,具体结构如图1所示。
图1 复合肥生产计算机控制系统结构
E2500支持Modbus、Profibus、OPC等多种通讯协议,控制功能丰富。ADAM5510是研华公司的Pc Based产品,支持Modbus协议,采用C语言编程,方便灵活。上位机和服务器分别运行iFIX运行版和开发版工业组态软件,3套计算机通过以太网互联。上位机和下位机连接采用了485网络,Modbus RTU通讯协议,通讯速率19200bps。ADAM5510安装在现场,系统中加装RS485中继器。
3 系统主要功能机及实现 生产线的控制主要由下位机完成,上位机按工段提供人机交互界面,进行数据显示、存储、和统计等功能。服务器备份运行操作和数据,对历史数据进行分析管理。
3.1 上位机主要功能及实现 在上位机,可以通过主界面进入各个工段监控界面。在每个工段监控界面中可以进入其它工段。在工段监控界面中显示有关工艺流程,在相应位置显示过程参数。为适应现场人员习惯,系统设置一个参数列表界面,以表格形式分门别类显示系统所有监控参数。各个工段主要控制回路和监控参数如下: (1) 磷酸和硫酸工段 · 控制回路:萃取矿浆流量和萃取硫酸流量比值控制;冲盘水流量单回路PID控制; · 监控参数:萃取矿浆变频器、萃取硫酸变频器启停;硫酸过氧焙烧温度、酸池液位等; (2) 转化和复肥工段 ·控制回路:硫酸流量、氯化钾流量、磷酸流量三比值控制系统;中和混酸流量、中和氨流量比值控制系统; ·监控参数:硫酸变频器、氯化钾变频器、磷酸变频器启停;盐酸流量、水流量、混酸池液位、中和氨压力; (3) 造粒工段 ·控制回路:喷浆流量单回路PID控制A、B、C;温度控制单回路PID控制; ·监控参数:机头温度A、B、C;机尾温度A、B、C;成品料和返料皮带变频器启停;皮带物料重力、速度信号;电机转速。
在对应的工段监控界面中,每一个控制回路有对应的PID操作面板,可以象操作常规仪表一样进行PID参数设定、手动/自动切换等;对于比值控制系统,可以方便地进行比值设定。比值控制系统比值断开/连接等功能。两台上位机互为热备份,在运行监控时可以分别运行在不同的界面,从而大大拓展运行人员监控视野。
3.2 下位机主要功能及实现 下位机具体实现回路控制和参数监控。主要工艺流程由2套E2500实现监控,ADAM5510实现成品料和返料皮带的监控。
E2500控制装置功能丰富,组态灵活。所有参数具有相应的Modbus地址,可以直接供上位机读写。2500控制装置有标准PID控制算法,可以直接用于单回路和比值控制系统。对于系统中反应釜温度控制等,系统随着工况变化有较强的非线性,采用自适应PID控制。同时设置多组PID参数,系统会在对应工况下自动切换运行,从而保证控制质量。
E2500的一些参数具有Modbus地址源地址,利用这一特点,可以方便地在线实现系统连接关系切换。比如,比值控制系统在手动操作或者投运前进行调试时,需要切断比值连接,要求相应PID控制的给定值暂时转换为本地给定。通过运行iFix脚本命令,可以方便地修改给定值源地址实现这种功能。
成品料和返料的监控中,主要是采集重力信号和速度信号,计算瞬时流量和累计流量。系统中利用ADAM5510的COM1口扩展了简单的键盘和显示,可以方便进行就地参数设定和测皮控制、标定等操作。
3.3 报表和系统数据管理 报表实现方法有多种,系统应用VB6.0将EXCEL对象引入应用程序,在已经设定好的报表模板中加入自定义宏,屏蔽掉EXCEL菜单栏及工具栏中无用的项目而仅留页面设置、打印预览、打印及退出4个项目,使操作人员可以方便操作。每天8:00整打印和存储日报表,报表内容包括各种物料瞬时流量、累计流量、返料量、成品量以及各点温度、压力等的历史纪录。历史纪录是按每半小时统计一次生成的过去24小时数据,产生日报表,每月第一天计算出上月总量,日均消耗各种物料量等,生成生产月报表。
历史数据设计、采集和显示分别用iFIX的HTA、HTC和 HTD,每24小时生成一个文件存储在硬盘上。通过趋势显示、历史报告和数据分析,对生产情况进行评估,不断优化生产过程。4 系统可靠性设计 系统在电源、上位机和E2500控制装置两级上都作了冗余设计。上位机两台工控机一台运行,一台热备份,通过iFix开发工具EDA编程互相监控。两台工控机都通过RS-485通讯接口连接E2500。E2500系统中采用双CPU模块冗余技术,两台CPU模块应用程序相同,一台CPU模块周期性与另一CPU模块通讯,超时未得到应答则自动转入运行状态。
生产线上所有的设备都有现场手动开关,可随时脱离控制系统转换到手动操作模式,而不影响整条生产线的工作,便于设备维护,增进了系统可靠性。 5 结束语 锦州特肥厂复合肥生产计算机控制系统2000年全面投运,运行稳定可靠,大大提高了生产效率,同时使工厂生产、管理都提高到一个新的水平。由于系统已经采集了生产线上大量数据,如何进行深层次的数据挖掘和分析,是一个有意义的新的课题。 参考文献 [1] 阳宪惠. 现场总线技术及其应用[M]. 北京:清华大学出版社.1999. [2] 李 棋.工控软件IFIX在DCS改造中的应用[J]. 华东电力,2003,(.6) 作者简介 许洪华(1968-) 男 清华大学自动化系控制理论与控制工程在读硕士,研究方向:现场总线与控制网络。
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