摘 要:简述武钢冷轧厂A2风机、电机的基本参数和监测点的选定;运用EN3800在线监测系统成功预测了风机振动恶化的趋势,通过对更换粗过滤网前后振动变化情况和频谱数据的分析,证实振动原因系安装精度问题造成。
关键词:风机;在线监测;振动;分析
中图分类号:TH 165+.3 文献标识码:B
2001年10月,我们利用EN3800在线监测系统成功预测了冷轧厂A2风机的运行恶化情况,避免了一次设备被毁的重大事故。现介绍如下。
1.A2风机、电机的基本参数
风机型号:LQ40A11NO25C
风量:33万m3/h
功率:132kW
转速:745r/min
电机型号:YQX315M4AC
功率:132Kw
转速:2 900r/min
2.风机监测点
A2风机安装及测点布置见图1,取四个振动测点(前后轴承瓦振各两个)和一个转速测点,为今后在现场做动平衡和精密诊断提供数据源。
3.风机运行变化趋势
A2风机自投运以来前水平振动值即偏大,说明装配精度差。各测点运行起始振动值见表1。
表1 单位:μm
观察在线监测系统的曲线及振动值,可看出风机在6~8月运行比较平稳,各测点的振动值变化大。进入9月以后,前水平振动值有较大变化,偶尔超过报警值,垂直振动值呈缓慢增长趋势,但变化幅度不大。10月以后,前水平振动值急剧上升甚至超过最高警戒线,垂直振动值依然缓慢增长。这表明风机运行状况已恶化到了非停机检修不可的地步。
根据风机的实际运行情况、在线监测系统的曲线及频谱图作如下分析。
(1)每次更换粗滤网后,各测点振动值增大,随着滤网的堵塞,振动值逐渐下降,表明风机振动随负载变化而变化。
(2)风机运行的频谱数据见表2。
在线监测系统的曲线、数据显示径向垂直方向振动值不大,说明风机的整体静平衡比较好。
表2
根据上述分析,参照滚动轴承的特征频率及其故障原因表,初步认定造成风机运行故障的原因是轴或转子不对中、轴承不对中或轴承间隙过大。
4.推理及验证
解体检查情况如下。
前、后轴承不对称,造成轴不对中。前轴承与轴承盖内上端的间距为0.38mm,内圈及滚柱有磨损痕迹;后轴承的间隙偏大,轴承与固定环的间距为2mm,轴承与轴承盖内上端的间距为0.43mm,外圈有磨损痕迹,且后轴承座有2mm深的磨损槽两个。
可以认为,由于风机后轴承间隙过大,导致运行时外圈随轴一同旋转,造成后轴承外圈及轴承座有磨损痕迹;由于轴不对中,使前轴承受力,导致内圈及滚柱有磨损。总体来说,是由于风机的安装精度问题导致运行故障。
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