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[组图]大型立式离心泵电机的振动与减振           ★★★
大型立式离心泵电机的振动与减振
作者:佚名 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2008-9-3 18:56:34

    摘  要:本文介绍对某泵站大型立式离心泵的减振技术措施。阐述了泵机座构造及楼板支撑对系统固有频率的影响。通过改变系统固有振动频率以避开共振区,从而达到减振目的。

    关键词:立式泵;电机层;减振
    中图分类号:TH311    文献标识码:B

    我公司江东泵站设计日供水能力50万m3,占厦门市原水供应量80%以上。共有六台单机功率1 600kW的立式离心泵。其中1#、4#机位为进口,2#、3#、5#、6#机位为国产,流量Q=4 700m3/h,扬程H=90m;电机转速范围748~994r/min。安装示意图如图1。相对于国内一些大型立式泵有如下特点。

    1.六台机组的电机成一线布置在面积为38.4m×11.4m的楼板上。楼板除大梁外无柱,仅靠墙支撑。每个安装位置楼板承重达30t。

    2.出水压力高达0.9MPa,扰动较厉害。
    3.电机转速高。
    该泵站自1996年投入运行后,电机振动较为明显,高速运行时,振速为3.7~3.98mm/s,尚在良好范围内(见ISO3945-1985《振动强度测量与评定》),低速时为5.9~7.9mm/s,处于良好和合格状态之间。由于低速运行时间较多,故采取减振措施的主要目标是降低低速运行时的振动,以减小楼板振动,保证建筑物安全。
    一、机组振动原因分析
    造成水泵机组振动的原因主要有以下几方面。
    1.与电机制造精度有关。如电机转子动平衡情况,运转时磁力线平衡情况,转子安装精度,即气隙情况等。
    2.与电机安装精度有关。安装规范规定,电机座与电机接触面的水平精度应小于3/1000。由于国产电机自重达18t,加上运行时产生振动的影响,如果电机机座刚度不够,很难使安装达到规范要求。
    3.与电机和水泵间的传动轴有关。如传动轴自身的动平衡情况,传动轴安装的垂直度,联轴器的形式与对中精度。
    4.与水泵运行的稳定性有关。运行压力较高,则产生强烈振动,导致水泵沿进出水方向有明显位移。
    5.电机在某一转速运转时,产生的振动频率与基础固有频率接近或相同,形成共振。
    二、两次减振的情况
    江东泵站这种高扬程、大流量、立式安装的水泵目前在国内没有先例,所以减振的实践也是一个试验的过程。我们先后对国产6#机组进行了两次减振改造。
    1.第一次减振围绕机座改造进行
    1997年年底,发现6#机座与电机连接面严重变形,机座底板明显下沉,无法满足水平度要求。该电机座为带法兰的双向开口薄圆柱壳,圆柱直径1 500mm,高1 000mm,壁厚15mm。圆柱侧面开了两个大方孔,以便于盘车及观察联轴器状况。这样的机座刚度明显不足,是整个系统中最薄弱的环节。
    提高机械结构的刚度可减小振动幅度,因此对机座和传动系统进行了改造。
    (1)增加筋板和肋条。筋板能够提高抗扭和抗弯能力,肋条能抵抗局部变形,是提高结构刚度的主要措施。
    (2)改造后的机座未开孔。
    (3)合理选择构件壁厚。新机座上、下底所用钢板厚度均为65mm。
    此外,机座高度由原来的1000mm降为250mm,以提高运行的稳定性。此外还对传动系统进行了改造,把传动轴与水泵由刚性联接改为弹性联接,在一定程度上隔离了两者间振动的传递,减少水泵运行产生的振动向电机和楼板传递。改造后的机座为厚壁圆圈式,机座及传动轴系统的重量由原来的11t增加为13.5t。
    改造后电机低速运转时振速为1.0~1.2mm/s,而高速时振速则升至7.6~8.2mm/s,对楼板的安全构成威胁。楼板振幅最高达到58.3μm,主要频率成分是16.5Hz,来自电机。
    经计算,采取上述三个措施提高了固有频率,使之偏离泵组低速激振频率而接近其高速激振频率,因此产生低速时振动减弱,高速时振动增强的现象。
    2.第二次减振以防止共振为主
    通过第一次减振治理,认识到必须把电机、机座、楼板视为一个振动系统,通过改变系统固有频率,避开共振区,达到减振的目的。
    计算出系统第一固有频率f1=19.23Hz,第二固有频率f2=46.83 Hz。
    由于电机转速范围为748~994r/min,因此产生的强迫振动频率介于12.47(低速)~16.57(高速)Hz。可见电机在高速运转时产生的强迫振动频率接近于固有频率f1,而低速运转产生的振动频率离固有频率较远。
    为避开共振,必须改变结构的固有频率。改变固有频率可以通过改变电机、楼板的质量和刚度达到。电机已经改造过了,现只能改变楼板的质量和刚度。最终选择提高楼板刚度。
    具体做法是,在楼板下加一带有微调装置的钢管柱(如图2)。微调装置为螺旋千斤顶(蜗轮蜗杆式)。机组运行时,以仪器监视楼板振动情况,慢慢调整微调装置,直至振幅减小到允许范围之内。

    (1)钢管柱的选择。选择热轧无缝钢管。外径D=219mm,壁厚δ=16mm,长l=4300mm。截面积A=1 020.39mm2

    加此钢管柱后楼板刚度增加了49 833.08t/m。
    (2)微调装置及调节量。根据计算,选择QL50t型螺旋千斤顶,起重力50t,最大起升高度702mm,最小起升高度450mm。
    高速运转时机组正前方楼板的振动加速度a=0.63m/s2,楼板强迫振动力PB=ma=32.76×103N
    考虑到实际工程因素,微调装置的调节力小于10t,调节楼板的抬升幅度为
   微调装置总升起量△H=0.5mm。
    (3)施工要求
    ①整个减震装置全部采用普通结构钢和钢结构,焊接而成。钢管重342.2kg,钢垫板重33kg,加上附属焊接件,整个减震装置重约380kg。
    ②钢板与混凝土楼板接触,为了使应力均布,需在其中间垫3~5mm厚的橡胶垫。
    ③微调装置调节时要缓慢,并以仪器监测振动情况。
    (4)改造结果
    对楼板增加钢柱后,电机低速运转时振动速度为1.5~1.7mrn/s,按标准为优良,高速运转时振动速度为5.4~5.8mm/s,为良好。

    参考文献

    [1]机修手册第二卷[K].机械工业出版社,1993第三版.
    [2]张安华.机电设备状态监测与故障诊断技术[M].西北工业大学出版社,1995第一版.
    [3]严济宽.机械振动隔离技术[M].上海科技文献出版社,1986.7第一版.

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