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动态控制监理在高压热电站工程中的应用           
动态控制监理在高压热电站工程中的应用
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:57:40
    广州造纸厂高压热电站工程是广州市1997年十大重点工程之一,电厂规划容量为3×220t/h+2×50MW。该工程由广东省创成电力监理公司监理。金属专业监理人员采取了事前预控、事中检查跟踪和事后严格把关的动态控制监理方法,使电厂所用的设备在设计、制造、安装全过程的质量得到有效控制,监理一年多来,发现了一批危害设备安全运行的重大缺陷,对确保工程质量起到了重要的作用。

1 事前预控

  金属专业的监理于1997年7月开始,我们针对电厂的实际情况,在《广州造纸厂高压热电站工程监理大纲》的基础上,制定了《广州造纸厂高压热电站工程金属专业监理实施细则》,该细则在监理目标与范围、依据、监理组织、质量控制、验评内容、监理信息管理等十个方面作了详细的阐述,使监理工作的可操作性大大增强。
  工程开始,首先审查了施工单位的焊接施工组织设计。重点审查了其中的施工技术供应计划、网络进度安排等内容。其次,审查了设计、制造技术资料,如汽包、主蒸汽管、发电机等重要受监部件的质量证明书、出厂前检验记录等。最后,审查了安装单位的质保体系,如焊工技术考核登记表、焊接材料质量证明书、焊接工艺评定及作业指导书、无损检测人员的资格证书。另外重点审查了一些重大项目施工技术措施(如凝汽器与汽缸焊接)。
  在审查中发现了一些问题。如施工单位的第21号工艺评定中,层间温度低于预热温度的下限(该评定项目为133×14.2的12 CrlMoV钢对接),严重违反了《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》中层间温度不得低于预热温度的下限的规定,这项工艺评定涉及到广州造纸厂高压热电站锅炉很多部件的焊接,如不及时纠正,将造成重大隐患,监理人员及时督促施工单位作了整改。审查中还发现主蒸汽管蠕变截面设计不符合《火力发电厂高温高压主蒸汽管蠕变监督导则》。按照这个导则,每条主蒸汽管蠕变截面不得少于10组,但设计单位仅设计了5组。后经过监理、设计、业主三方讨论,主蒸汽管蠕变截面设计偏少是目前电站锅炉普遍存在的问题。三方协商后决定不作改动。

2 事中检查跟踪

  为便于监理实施,重点对下述十个部件进行了跟踪监理。

2.1 主蒸汽管道

  炉顶与过热蒸汽集汽集箱相连的一段800 mm长的主蒸汽管道(材质为12 Cr1MoV钢)因保管不善而丢失,施工单位决定用10CrMo910钢代替。但代替决不能简单从事,一方面,代替后将出现10CrMo910/12Cr1MoV这种异种钢焊接的情况,但施工单位未进行过这项工艺评定;另一方面,10CrMo910钢的高温性能不如12Cr1MoV钢,如代用,为保证高温强度,10CrMoV910钢壁厚必须大于原先设计的12Cr1MoV钢的壁厚,这样又将出现不等厚钢管的焊接情况。监理人员一方面督促施工单位补做此项工艺评定,一方面与设计单位联系,要求提供具体的更改方案。后来施工单位在仓库中找回了丢失的12Cr1MoV钢管道,监理人员这才允许火电安装。
  主蒸汽管道能按照作业指导书来焊接,也按规定进行了外观检查、壁厚测量,金相、硬度、光谱、无损探伤各项试验,各项结果均合格。

2.2 汽包

  在汽包安装过程中,施工单位按照作业指导书来焊接,严格执行一些技术措施,如不得在汽包表面引弧等。对汽包下降管座进行了100%超声波探伤,其它焊缝也进行了无损探伤抽查,其结果均合格。

2.3 导汽管

  入调速气门4条导汽管在开箱检查时,其中一条的弯头发现了600 mm长的重皮,监理人员要求施工人员迅速处理。该缺陷打磨至6 mm深后,作磁粉探伤,发现有表面裂纹存在,鉴于其有效壁厚已小于设计壁厚,业主、监理一致认为这条导汽管应作废,并应催促厂家重新发货。新货到后,监理又督促施工人员对4条导汽管的8个弯头逐个作了表面探伤,确认合格后才准许安装。

2.4 一次风管

  广州造纸厂高压热电站锅炉采用了靖江市电站设备厂的一次风管,其材质为稀土耐靡磨钢铸件ZG40CrMnSiMo,是该厂自行设计产品,设计硬度值HRc为47~50,但施工人员现场实测HRc仅为21~27,相差近50%,监理要求取样(弯头、直段各一),请技术权威试验后仲裁。根据试验结果,其硬度值HRc为22~28,即这批管道硬度明显不符合设计要求。另外,根据广州重型机器厂试验结果,钢材含碳量为0.24%,与设计值0.4%相差40%。经过近一个月的追踪,最后确认这批管道为不合格产品,消除了一个重大隐患。

2.5 受热面、联箱、给水管道

  以上三个部件均能按焊接作业指导书焊接,无损探伤、外观检查等各项试验结果均合格。

2.6 汽缸与凝汽器对接

  施工单位为此项作业制定了详细的作业指导书,对焊接工艺的要求非常严格。监理现场跟踪了施工技术措施执行情况。跟踪中发现:施工人员焊接时用百分表严密监测汽缸台板四角的变形和位移,当变化大于0.1 mm时暂停焊接,待恢复常态后再施焊。整体对接完成后,作了渗油试验,无渗漏发生。

2.7 凝汽器铜管

  施工单位按照规程要求作了涡流探伤,其结果合格。

2.8 压力容器

  以除氧器和高低压加热器为重点进行了跟踪。除氧器在焊接检验合格后,进行了超水压试验,未发现渗漏及明显变形。高低加安装未出现问题。

2.9 高温螺栓

  按照《火力发电厂高温紧固件技术导则》要求,对大于或等于M32的螺栓需进行100%超声波探伤。但经现场实际查看,汽缸螺栓螺帽拆卸十分困难,后经业主、施工、监理三方协商,决定取消此项检查。另外,施工方未对上述规格螺栓进行微观组织抽查,监理及时督促尽快作。高温螺栓的光谱、硬度均按要求进行了检查。

2.10 阀门、三通

  经检查发现,阀门一些部件(如螺母、阀盖等)材质与设计不符,这种情况在1#、2#炉均存在。监理及时通知了业主,业主已同意更换这些不合格的部件。
  一年多来,施工、业主、监理三方代表每周定期举行例会,就发现的问题进行磋商,做到有问题及时发现,及时协商,及时处理和解决。另我,金属专业每月出一份监理月报,向创成监理公司汇报,使现场一直处在上级的指挥和控制之下。

3 事后严格把关

  主要对安装单位的质保体系的运转结果进行了检查,并与预定结果比较,及时进行反馈。采取的形式主要是现场抽查、技术问答、质量评定等。在现场抽查中发现,施工单位的焊接施工均能严格按照作业指导书执行 ,安全措施基本到位,焊接质量优良。技术问答主要是就施工中的一些问题查问焊接及金属检验负责人员。从查问结果看,重大项目施工均制定了技术措施,每次焊接之前均有技术交底,金属检验(探伤、金相、光谱、外观等)报告抽查均合格,焊接热处理曲线记录完整。施工单位还按照《火电施工质量检验及评定标准》对分项工程焊接综合质量等级进行了评定,实行三级即:工地质检员、公司质检员、业主代表验评制度,验评内容真实详细,验评结果可靠。

4 结论

  通过广州造纸厂高压热电站工程一年多来的监理实践,笔者认为:发电设备的监理工作在我国刚刚起步,很多问题尚处在探索阶段,未形成一套规范的监理机制。本文推荐的动态监理方法,简单而行之有效,在广州造纸厂高压热电站工程监理中发挥了重要的作用。该监理方法在电力系统的监理中有一定的借鉴意义。

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