华蓥山电厂2×100 MW机组DCS改造中,4号机组引(送)风机,采用北京利德华福公司研制生产的变频控制系统进行控制,它打破了传统的挡板调节控制风量的方式,这是一项新的技术改造。
引(送)风机采用变频系统进行控制,具有节电效果显著、使用方便灵活、工作稳定可靠等特点。该系统与DCS控制系统之间采用应答方式进行工作,DCS控制系统根据变频控制系统的要求进行程序组态,并采用了两种控制策略,既增加了变频自动调节风量,又保留了原来的挡板调节风量的自动控制。以变频自动方式为主,挡板调节风量作为后备方式。
1系统构成和节能原理
1.1控制系统的基本组成
基本控制系统由变频控制系统、DCS控制系统和引(送)风机组成。当变频控制系统处于“远控”工作方式时,在 DCS控制系统画面上操作“高压送电”,使变频器输入端高压合闸,输入端送上6 kV高压。在DCS控制系统画面上操作启/停,送控制接点至变频控制系统, 直接控制变频器的启、停。变频器的转速受DCS模拟量输入电流(4~20 mA)的控制,模拟量输入电流越大,变频器输出电流的频率越大,风机转速越高,反之,风机转速越低。变频控制系统的输出电流即为风机电流。
1.2节能原理
图1所示为风机的风量与风压的特性曲线。它的横坐标Q表示风量,纵坐标H表示风压,曲线1代表烟道特性曲线,曲线2代表风机为工频(50 Hz)运行时的风量和风压特性曲线。从坐标A点看出,当风量为Q1时对应的风压为H1,再看坐标B点,当风量为Q2时对应的风压为H2,风机的功耗计算如下:
A点对应的功耗:PA = Q1×H1
B点对应的功耗:PB = Q2×H2
从图1中看出PA≈PB(两面积几乎相等),它说明,工频运转的风机,风量在Q1、Q2时,功耗PA与PB基本相等。若采用变频控制后,它的特性曲线为3,分析C点,风机工作在频率f2 (f2<50 Hz),风量为Q2时,风压为H3,那么,风机的功耗Pc=H3×Q2,Pc≈1/3 PB,可见,对于同样的风量Q2,风机采用变频控制与挡板调节风量控制相比较,变频控制的功耗仅为挡板控制的1/3,可节电67%。
另外,需要进一步说明的是:从图1中看出,采用挡板控制方式调节风量时,当风量为Q2时对应的风压为H2,采用变频控制后,Q2时对应的风压为H3,从表面上看,采用挡板控制方式风压H2比H3(采用变频控制)高,但由于挡板调节风量时挡板上存在压差,实际输出的风压接近H3。而采用变频控制,挡板的开度为100%,就不存在压差问题,实际输出的风压就是H3,因此,采用变频控制风量既没有挡板的压差,又能保证系统的正常风压(例如送风控制)。
再从一般规律分析:在烟道特性(介质、介质温度、挡板特性)不变的的工况下,风量Q∝n(转速),风压H∝n2, 由于P=Q×H,所以,风机功耗P∝n3,它说明功耗与转速成三次方的关系,转速越高,功耗P越大,反过来,转速越低,功耗越小。若将风机转速由功频下降50%,风压将下降为25%,那么,功耗P下降为12.5%。由于采用变频控制后,风机转速一般为300~500 r/min,对应的频率为20~30 Hz,因此节电效果是明显的。
以上是从理论分析,机组在运行中还作了电耗试验,并将据与改造前后进行对比。当机组负荷在100 MW时,改造前四台风机的总电耗为2 121 kW,改造后四台风机的总电耗为1 531 kW,功耗下降了28%;机组在65 MW负荷时,改造前四台风机的总电耗为1 707 kW,改造后四台风机的总电耗为967 kW,功耗下降了43.4% ,因此,节电效果是显著的。
另一方面,原系统采用挡板调节风量,风机刚启动或低负荷运转(挡板开度较小),风机始终在工频状态下运转,也带来了不必要的机械损耗。
2基本操作及工作方式
2.16 kV高压送电
高压送电,改造后在DCS操作画面上软手操。首先进入锅炉操作系统画面,弹出“高压送电”操作窗口,当变频发出“高压送电允许”信号,可进行高压送电操作,待状态指示灯变红色后,表示变频器6 kV高压已合上,同时DCS发出“高压就绪”信号至变频控制系统。
2.2启动引(送)风机操作
在变频控制系统送上6 kV高压后,再进入锅炉风烟系统画面,点击引(送)风机图标,弹出操作窗口,当接收到变频控制系统发出的“就绪待机”信号后,可进行引(送)风机启动操作,待变频控制系统发出“正常运行”信号,引(送)风机状态指示灯即变为红色,表示引(送)风机启动完成。如需停运引(送)风机,相应的在操作窗口上操作停,风机停运后其状态指示灯变为绿色,但此时高压6kV未断电,送电状态指示灯仍为红色。
2.3转速设置及升降操作
引(送)风机采用变频控制后,直接在DCS系统操作画面上进行转速的设置及升降调整。在锅炉风烟系统画面上,点击变频器图标,弹出变频器操作窗口,可直接设置转速,当设置转速后,变频器转速按一定的升速率上升至目标值。或者运行人员根据需要,也可操作升降转速(相当于微调)。画面上黄色字显示高压开关电流(即变频器输入电流)、白色字显示风机电流(即变频器输出电流)和风机电机转速三个参数。
2.4紧急停机操作
当系统出现异常,可在高压送电操作窗口中点击“紧急停机”引(送)风机停运,电机电流消失,转速迅速降到0。但高压开关未断电,若需断电,须在高压送电操作窗口进行断电操作,才能断掉6 kV高压电。
2.5高压开关紧急分断
变频控制系统也受到DCS联锁保护的联动,当变频控制系统出现异常或锅炉大联锁动作,高压开关立即断开使6 kV失电,引(送)风机停运,若要进行高压送电操作,须延时2 min的恢复才能进行。
2.6模拟信号断线试验
模拟信号断线主要起监视作用。当出现DCS输入到变频控制器系统的模拟信号断线时,引(送)风机保持原转速不变,显示“模拟信号断线”报警信号(在送电操作窗口和变频控制弹出表格中均有),待故障消除后,报警信号消失,恢复正常工作。
2.7变频控制器工频旁路工作方式
当变频控制系统工作选择开关置“工频旁路状态”, 变频控制系统进入变频控制系统大旁路工作方式,在此方式下,引(送)风机工作在工频方式下,与原系统的方式一样,启动前须关小挡板,防止风机带负荷启动,然后,在高压送电操作窗口中,直接操作高压送电即启动风机,这时,风量的调节靠调节挡板的开度,与变频控制系统无关。此时,风机的运行状态仍为绿色(不变红色),画面上黄色字为风机电流。注意在变频控制方式下,不允许切换到此方式,因此时挡板开度为100%,如切换到大旁路方式,可能引起电机过流(大于电机额定电流的1.4倍),使风机跳闸造成严重后果。
2.8变频控制本控方式
当变频控制系统工作选择开关置“本控”,表示引(送)风机工作状态只受变频控制,不受DCS“远控”,在DCS上的操作无效。一般不采用此方式,除非系统无DCS控制系统。
2.9报警显示
为了提醒运行人员及时处理变频控制系统的故障,在送电操作窗口和“变频调节弹出表格”中显示10种报警信息:1)“变频故障停机状态”显示黄色。2)“变频变压器超温”显示黄色。3)“变频单元柜风机故障”显示黄色。4)“变频单元旁路运行状态”显示红色。5)“控制电源掉电”显示黄色。6)“变频控制器故障”显示黄色。7)“变频功率单元故障”显示黄色。8)“模拟信号断线”显示黄色。9)“紧急停机指令”显示红色。10)“高压开关紧急分断”显示黄色。
3应用情况
华蓥山电厂4号机组引(送)风机采用变频系统控制后,主要有以下优点:1)节能效果明显。原来采用挡板调节风量的方式,风机空载电流达40 A,如采用变频控制,风机启动后空载电流仅为6 A左右。2)转速稳定,且转速大小调节自如。3)变频控制器输出电流波形好(失真度小)。4)风量调节线性度提高,克服了挡板调节风量非线性的缺点(由于挡板漏风、关不严等)。5)控制系统的灵活性提高。采用变频自动控制和挡板调节自动控制两种方案(两种方案互为闭锁,不能同时用两种)。
综上所述,引(送)风机采用变频控制,经现场运行后,其工作稳定可靠、节能效果明显,并带来了一定的经济效益。
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