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50 MW汽轮发电机组增容改造(1) |
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50 MW汽轮发电机组增容改造(1) |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 16:57:56 |
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摘 要:介绍50 MW汽轮发电机组的增容改造的实施方案及运行情况。通过改造,机组的发电出力增加了10 MW,同时降低了汽耗、减少煤耗,大大提高机组的安全性与经济性。 随着技术的不断发展与用户对抽汽机组要求的提高,早期50 MW抽汽机组在经济性、自动化程度、电热负荷调整的灵活性等方面已不能适应部分用户的要求。为了提高机组的效率、出力及降低机组的发电煤耗,北京全三维动力有限公司与哈尔滨汽轮机厂联合对某电厂的50 M W机组汽轮机通流部分进行了改造,使机组在原额定参数、额定蒸汽流量下提高了出力,改后机组增容为60 MW,且通过实验可证实机组运行的安全性和经济性均得到了相应的提高。
1设备技术规范 某电厂5号机为上海汽轮机厂生产的C50-90/13-1型高压、单缸、冲动、抽汽冷凝汽式汽轮发 电机组,发电机型号为QFS-60-2型。额定主汽温度535 ℃,额定主汽压力8.83 MPa,额定蒸 汽量310 t/h,机组共有六段抽汽,第一、三、四、五、六段抽汽为不调整抽汽,其中第四段抽汽已堵死,第二段抽汽为调整抽汽。机组共18级叶轮,第一级为速度级,第八级为中压单列级,其它15级为压力级。回热系统为2个高压加热器、3个低压加热器、1个除氧器。
2机组存在问题及改造方案 2.1机组存在问题 该机组的额定负荷为50 MW,1981年9月投产,设计最大电负荷为60 MW,最大热负荷为230 t /h 。该厂热负荷一直在最大负荷工况下运行,而电负荷却只能在额定电负荷50 MW工况下运行。其原因是低压缸部分叶片存在设计强度不足的问题,为避免断叶片问题出现,只能降低低压缸出力,允许带额定负荷50 MW。因此,增容改造的重点是对末四级叶片改型更换。北京全三维动力有限公司与哈尔滨汽轮机厂对该电厂5号机组认真分析和充分论证测算后,决定改造机组的通流部分,以提高机组的安全可靠性及经济性,同时也解决低压缸通流部分叶片强度不足的问题。 2.2改造目标、方案及主要技术措施 2.2.1改造目标 (1) 提高机组效率:低压缸通流部分(末四级)改造可降低热耗约75 kJ/kW·h,若再改造 其余通流部分的隔板静叶可降低热耗约250 kJ/kW·h。 (2) 增加机组出力:机组设计工况、纯凝汽工况的出力均为60 MW,可长期连续安全运行。 (3) 提高机组自动化水平。 (4) 解决包括低压缸叶片强度、推力瓦温度、前汽封漏汽等技术问题。 (5) 改造在正常的大修周期内完成。 2.2.2改造方案 本次改造采用旧转子,旧联轴器,通流其余部分全部采用新设计及制造的零部件,改造内容包括:喷嘴组、全部动叶、全部隔板、隔板汽封、汽封环、径向推力联合轴承、第3级隔板套。 (1)调节级喷嘴组叶栅,采用子午面收缩静叶栅。新设计的喷嘴组采用静叶根部与喷嘴内 环整体铣制,叶顶和外环焊接结构,确保叶片与顶部子午面型线的加工制造精度。 (2)调节级动叶片由于喷嘴叶栅采用了子午面收缩型线,相应调整动叶片安装角;同时光顺动叶型线,使型线曲率更加光滑,减少型线损失;动叶顶部采用自带冠围带,并用燕尾形成连接;径向汽封齿由三道增至四道。 (3)压力级隔板叶栅分别采用分流叶栅、弯扭静叶栅、“后加载”龟头等截面和变截面静叶栅等先进技术,降低叶栅流动损失。 (4)压力级隔板均采用焊接隔板。 (5)动叶型线优化,采用高效叶型,减少叶型损失。动叶顶部全部采用自带冠围带,低压部分采用内斜外平结构,通流子午面光顺。 (6)为提高叶片的强度,取消全部拉筋。 (7)各级动叶片静强度及动强度Ab值均有较大提高,能适应抽汽量从0~230t/h变工况的需要。 (8)末级、次末级根部高反动度设计以及末级静叶根部子午面设计。末级叶片进汽侧镶焊 司太立合金,次末级动叶进汽侧电火花强化。
3改造后机组的主要技术指标和性能 3.1汽轮机级数 1个单列调节级+7级压力级+1个旋转隔板调节级+8级压力级。 3.2性能保证值 (1)汽轮机额定工况(出力60 MW,抽汽量160 t/h)下汽轮机热耗6 537kJ/kW·h,缸效率82%。 (2)汽轮机经济工况下热耗6 222 kJ/kW·h,缸效率82%。 (3)纯凝汽60 MW工况热耗9 695 kJ/kW·h,缸效率82%。 (4)最大抽汽量可达230 t/h。 (5)带负荷运行状态: 轴振最大值(峰-峰值)≤80μm 各方向瓦振最大值(峰-峰值)≤25μm 临界转速下: 轴振最大值(峰-峰值)≤140μm 各方向瓦振最大值(峰-峰值)≤75μm
4机组改造前后的效益比较 由表1可见,改造后在50 MW负荷下热耗率降低了409 kJ/kW·h,如果该机组年运行8 000 h,按热耗率每降低1 kJ/kW·h年可节标煤16 t计,全年节煤6 546.4 t;按该厂完成的标煤单价235.87元计,年可节约人民币154.4万元。改造后机组在60 MW工况下运行与改前50 MW工况相比,热耗降低了801.5 kJ/kW·h,由此可见,机组在60 MW工况下运行更经济。
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