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600 MW机组省煤器输灰管路的改进           
600 MW机组省煤器输灰管路的改进
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 17:32:53
上海吴泾八期扩建工程(又称吴泾第二发电厂)2×600 MW机组1号炉经过近半年试商业运行后,于2000年11月24日停炉,进行首次小修。省煤器输灰管路综合改造项目在小修期间付之实施,改造工程于12月13日完成,一次性投运成功,达到了设计预期的效果。


1工程背景
    1号炉灰渣系统是新设计的设备,整个除灰岛由外商统一成套供货。受客观条件限制,除灰系统投运后,省煤器灰斗受热膨胀,落灰不畅,气锁阀、输灰管路堵灰严重,直接影响整个系统安全运行。由于其所处的位置比较特殊,省煤器冷灰斗必须等锅炉全部停下来降温以后,才可清灰,短时间的临时性消缺根本无法满足要求;为解决管路的膨胀,临时在输灰管上增加的一段通径为335 mm、长度为2600 mm的金属软管,实际上根本无法消除省煤器对输灰管路引起的膨胀问题;加上对落灰管的清理不够,造成手动闸门开关不便。由于上述诸多因素的影响,造成省煤器输灰管路膨胀不畅、管道偏斜、灰管堵塞。
  鉴于上述原因,提出对省煤器输灰管区域系统综合改造的总体设计方案。
2方案设计思路
    本次改造的目的是从根本上解决气锁阀及其管道存在的问题,主要从下列几方面采取措施。
2.1取消排灰旁路
  从气锁阀及其管路布置上,改变过去用三通分别连接运行排灰管路和临时排灰旁路的方式,取消气锁阀上部的排灰旁路,使结构更加简单,在闸阀上方的旁侧留有排灰接口,便于停炉或系统应急时正常出灰(见图1)。
2.2降低钢架中M-4.5(M-5.5)立柱的柱顶标高
  由于钢架中M-4.5(M-5.5)立柱与中间一只气锁阀位置重叠,导致气锁阀与省煤器灰斗中心线不能垂直,为了保证气锁阀与省煤器灰斗中心线垂直,将M-4.5(M-5.5)立柱的柱顶标高从29.3 m降低至24.3 m,同时取消部分桁架。
2.3改变气锁阀支吊形式
  从消除膨胀应力和结构布置的合理性等因素考虑,气锁阀的支吊形式由原设计的悬吊方式改为支承结构更加合理。在本次改造中,设置梁及桁架来支承和固定气锁阀及其管道,并从原24.3 m上增加垂直框架来固定和支承27.9 m处梁及桁架,通过增加的钢结构将气锁阀及其管道上产生的力传递到锅炉基础。
2.4增加金属膨胀节
  省煤器灰斗因锅炉受热,向下膨胀位移量达250 mm并同时伴有向炉后及外侧的膨胀位移(分别为125 mm和75 mm)。通过多种方案的论证,考虑采用总长为1200 mmΦ325的复式金属膨胀节,膨胀节适当提高波纹并采用双层加强结构,以满足气锁阀及其管道的膨胀和性能要求;在放气管中也需要增加总长为1400 mmΦ108的复式金属膨胀节。
 
2.5改变排灰管道的布置
  原有输灰系统的空气进口管从风机引出通过锅炉尾部的M排中桩之间引入,在锅炉省煤器冷灰斗下方的气锁阀穿过,然后经过气锁阀成为输灰管再从锅炉尾部的M排中柱之间引出。由于空间狭小,管路布置比较局促,管道的弯头较多,管道的
流程存在明显的不合理布置。本次改造中,将原来的进口空气母管移到3.8(6.2)列处,将原来的送风管与输灰管的双列并入、两进两出多次拐弯的排列方式改为单入双出排列方式(见图2)。这样整个回路的管道流程更加合理,管路中的弯头数量减少,取消回路金属膨胀节,整个回路的空气阻力大大减少,提高系统的输灰能力,保证输灰管彻底畅通,消除堵灰等弊病。



2.6增加检修平台
  因为省煤器输灰管路及其气锁阀的改变,需要在操作气锁阀及其管道中的手动隔绝阀门的部位设置三层平台;在临时管道和不需要经常开启的阀门附近,也设置平台,以满足运行检修人员巡视、作业的需要。
  通过上述几方面的改造,基本解决省煤器输灰管路存在的膨胀不畅、管道偏斜、灰管堵塞等问
题,克服由于省煤器输灰管路不正常的工作状况造成的事故隐患,使气锁阀及其管道的布置更加合理。整个改造工程竣工后投运,达到了预期的结果。
3系统改造中的关键技术问题分析
3.1三维型波纹补偿器的设计及制造
    根据上海锅炉厂生产的2008t/h锅炉满负荷运行时的受热膨胀条件,考虑灰流动时的磨损性,我们向制造厂提出波纹补偿器耐磨要求,并提供三维膨胀的数值,通过计算确定合适的补偿量值,并通过计算机进行优化设计。最后,制造厂对三维波纹补偿器作了改进。改进后的波纹补偿器具有能补偿任意方向的管道位移、补偿量大、使用寿命长等特点。并在安装前对产品进行预拉伸,以改善管系的受力状况。
3.2钢结构改造和加固
  本次改造涉及锅炉钢结构的改动的地方较多,在钢结构改动和加固过程中,涉及钢结构的计算也较多,通过计算分析传力方向,选择合理的布置结构,并根据计算结果来判断钢结构改动的可能性;
对梁的安全可靠性进行强度计算以确定梁的截面。
3.3气锁阀顶部的支承与加固
  由于改造后气锁阀及其管道随着锅炉的膨胀而一起膨胀,气锁阀固定在钢结构上,气锁阀上部管
道及其三维波纹补偿器产生膨胀反力会传递给气锁阀的顶部,因此必须对气锁阀顶部进行加固。加固的办法是在气锁阀壳体的顶部增加4块钢板与三维波纹补偿器连接,尽可能地将三维波纹补偿器的膨胀反力分散到气锁阀壳体,减小气锁阀壳体局部的承压应力。
4结束语
   本工程的改造成功,为相关工程提供了可借鉴的经验。当然对系统本身而言,还可进一步优化,如:金属膨长节的波级数还可适当增加,气锁阀顶部加固还需进一步加强,检修平台还可进一步优化等。

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