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125 MW汽轮发电机组不对中故障的诊断           
125 MW汽轮发电机组不对中故障的诊断
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 11:26:52
125 MW汽轮发电机组不对中故障的诊断 王荻 梁超 严灿萱
1.广东省电力试验研究所,广东 广州510600 2.黄埔发电厂,广东 广州510731



  黄埔发电厂3号机组是上海汽轮机厂生产的N125-135/550/550型汽轮机,连接QFS-125-2型双水内冷发电机。
  该机组在运行中发现3号瓦(汽轮机低压缸后瓦)垂直方向振动逐渐增大,并且随负荷变化,在停机前已超过50 μm;同时,3号瓦、4号瓦(发电机前瓦)轴向振动剧烈,其最大值达到100 μm;振动状况已经严重影响了机组的安全生产。
  

1 机组轴系及振动信号的测量
  该机组汽轮机采用三支撑结构,汽轮机低压转子和发电机转子采用半挠性联轴节连接,其轴系结构如图1。

30-1.gif (2164 字节)

图1 机组轴系及振动测点布置示意图

  在机组停机检修前,我们对机组振动状况作了全面的测量,经历满负荷工况、滑参数减负荷工况以及解列停机工况,在线测量了1~7号瓦的振动参数瞬态变化过程。振动测量系统如图2。

30-2.gif (1733 字节)

图2 振动监测系统示意图

  采用9200系列速度传感器直接自机组轴承取振动信号。键相信号从汽机保护系统7200TSI上并联。振动信号经过数据采集单元208DAIU 处理后送入ADRE for windows诊断系统进行分析。

2 故障的诊断
2.1 振动故障的特征
  分析整个测量过程的数据,振动主要表现以下3个特征:
  a)振动随着负荷的降低而降低。图3列出了机组从负荷125 MW减至空负荷时,3号瓦垂直方向振动的变化趋势。

31-1.gif (1588 字节)

图3 3号瓦减负荷、停机过程垂直方向振动变化趋势图

  b)频谱分析显示,振动以1倍频分量为主,但含有较为明显的2倍频分量,如图4所示。

31-2.gif (6266 字节)

图4 3号瓦减负荷、停机过程垂直方向振动级联图

  c)3号瓦垂直方向的振动伴随着3号瓦、4号瓦剧烈的轴向振动,且当垂直振动降低时,轴向振动亦明显改善。
2.2 振动故障的诊断及处理
  基于以上特征分析,认为引起3号瓦振动的主要原因在于低压转子与发电机转子中心不正。在揭缸的检修工作中证实了诊断推理。机组检修前后中心状况如图5。

31-3.gif (1823 字节)

图5 汽轮机低压转子对发电机中心转子

  按照检修规程,低电中心的对中要求是零对零,而在检修中发现已出现95 μm上张口和90 μm的不同心度。经重新调整恢复中心后,消除了振动故障。检修前后3号瓦振动状况如表1。

表1 检修前后3号瓦振动状况(125 MW)  μm

  垂直方向 水平方向 轴向方向 检修前 50 25 104 检修后 18 20 48

3 中心不正导致振动故障的机理
3.1 95 μm上张口
  张口的存在,使得联轴器平面发生偏斜,其简化结构如图6(a)。两个转子连接后不成一条直线,相当于转子弯曲,在转动时,会产生不平衡离心力,导致激振力增大,使得振动1倍频分量增大,这种情况类似于质量不平衡。
3.2 90 μm的不同心度
  汽轮机低压转子与发电机转子不同心如图6(b),当转子高速旋转时,产生力偶形式的振动,对相邻两轴承分别施加一个反相的力,相当于每转一圈对轴颈施加两次作用力,从而产生2倍频分量。因此,2倍频分量的出现在许多场合是作为中心不正故障诊断的判据。

31-4.gif (1123 字节)

图6 转子中心不正

  另外,由于上张口的存在,在联轴器连接后,相当于轴被迫产生弯曲,在轴颈与轴瓦之间的油膜压力随着轴颈的每一周转动而发生变化,从而形成正比于工作转速的力矩,导致轴承座的摆振(如图7),其轴向分量就是轴向振动。在故障诊断学中,联轴器两侧轴承座的轴向振动也是常常作为不对中故障的判据之一。

31-5.gif (1830 字节)

图7 中心不正对油膜压力的影响

4 结论
  
在全面测量机组振动状况的基础上,结合分析机组的结构,从机组振动随负荷变化情况、振动信号频谱特征以及相邻轴承的振动情况,准确地诊断出汽轮机低压转子与发电机转子不对中是3号瓦垂直振动及3号瓦、4号瓦轴向振动剧烈的原因,节省了维修时间,节约了维修费用,从根本上解决了问题,取得了良好的效果。

 

参考文献
[1]吉林热电厂.高压汽轮机检修[M].北京:水利电力出版社,1979

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