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循环流化床锅炉石子煤燃烧污染特性的研究           
循环流化床锅炉石子煤燃烧污染特性的研究
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:43:11
循环流化床锅炉石子煤燃烧污染特性的研究 王丽英,张微
浙江省电力职工大学,浙江杭州310015

0  概述
  石子煤是大型燃煤电厂在煤粉制备过程中产生的废弃物,主要是从发电厂磨煤机中排出。每个燃煤电厂每年都要排出大量的石子煤。以浙江北仑电厂为例,全厂5台2000 t/h煤粉炉,每台锅炉每天约排出近40 t石子煤,全年将产生12000 t石子煤。
  石子煤的特点是含硫量高、灰分大、热值低等,目前各大电厂对石子煤处理方法多数是抛弃、填埋。这样做会占据大量土地,同时会造成污染环境危害生态平衡等严重的后果。但是,石子煤本身也具有一定热值,是一种有用的资源。如果能够将其利用,既利用了能源,又降低了污染。
  循环流化床(CFB)锅炉具有燃烧效率高、燃料适应性广、脱硫效率高等特点,本文提出将石子煤与其他煤种在CFB锅炉中进行混烧,在能源利用的同时实现控制污染排放的目的,以研究低热值、高含硫石子煤的燃烧特性及其污染特性,为利用CFB锅炉燃烧石子煤打下基础。
1  石子煤的成分分析
  从煤样元素和工业分析结果看,石子煤热值及成分差异较大,Ⅰ石子煤热值较高,固定碳含量较大;Ⅱ石子煤的热值较低,固定碳含量不高。但有一点,在燃烧过程中这两种石子煤均需要考虑硫的影响。
2  石子煤在流化床锅炉中燃烧特性研究
  石子煤流化床燃烧试验是在内径为60 mm的小型热态流化床上完成。该装置采用电加热方式,布风采用多孔硅酸铝纤维板,床料采用0.5~1.0 mm的石英砂。两种石子煤粒度均控制在1.5 mm。流化风量通过流量计来调节,试验时冷态风速为0.7m/s,热态流化风速为3.0 m/s。燃烧烟气通过布袋过滤装置后,接至MSI2000P烟气分析仪,测定烟气中各污染气体含量,特别测定了SO2的排放浓度。
    图1是煤样I在流化床内燃烧时烟气中二氧化硫浓度的排放特性。由图可见石子煤投入流化床中后,烟气中二氧化硫的浓度在100 s左右达到最大,在200 s左右二氧化硫浓度迅速降低。与石子煤Ⅰ在定硫仪实验中硫析出特性比较,发现在流化床中,硫的析出要慢一些,而且析出时间也长得多。其原因可能是在流化床燃烧试验中石子煤的颗粒较大,颗粒内部硫的析出相对困难,因此最大析出时间推迟了。积分图中曲线下的面积,可以得到硫的排放总量,变换成质量百分比得到石子煤中硫的转化率,石子煤Ⅰ中硫的转化率为72.7%,仍有27.3%的硫滞留在灰渣里未析出。由石子煤灰成分分析结果中可以看到,灰中仍含有三氧化硫。而在灰成分分析时的温度要比流化床燃烧时温度高得多,灰成分分析时灰为熔融状态,由此可见石子煤中的硫有一部分被固化在灰渣中而不再析出,这对降低烟气中二氧化硫的排放具有一定的作用。

   对石子煤Ⅱ进行了加钙和不加钙的燃烧实验,其结果示于图2中。由不加钙的二氧化硫排放特性曲线(空心圆点曲线)表明,石子煤Ⅱ中硫在100 s左右析出量很大,随后迅速降低,但是在700 s以后二氧化硫的排放又增大,出现第2个峰值。为了比较加钙后硫的析出和二氧化硫的排放特性,我们按硫钙比1∶2的比例进行了加钙的燃烧试验,图2中实心圆曲线为加钙后的二氧化硫的排放浓度曲线。由图可以看到加钙后二氧化硫的浓度有明显的降低。折算后得到石子煤中硫的转化率,不加钙时脱硫率只有24.5%,加钙后固硫率达到50.1%,这与在前面定硫仪测定到的49.73%固硫率相当。分析其原因,可能与本试验条件有关,本试验的流化床高度较低,而且床层的高度也较小,在床内燃烧生成的二氧化硫的氧化钙的接触时间太短,大部分二氧化硫来不及与氧化钙反应即随烟气排出去了。可以预计提高两者的接触时间可以提高钙的固硫率。在大而高的流化床中,床层高度较高,燃烧生成的二氧化硫与炉内氧化钙的接触机会增加,在保证脱硫反应最佳温度(约850℃)的条件下,可以得到更高的脱硫效率。

3  高硫石子煤应用分析
  如要混烧含硫量最高的Ⅱ类石子煤,依据燃煤电厂热值要求和二氧化硫排放国家标准,二氧化硫排放小于1200 mg/m3。要求脱硫率将很高,因此实用有一定难度。如果根据国家混煤热值和排放的控制标准,将燃烧Ⅱ类石子煤的掺烧比例应控制在10%以下。
  针对Ⅰ类石子煤进行的分析表明,其热值高达15984.6 kJ/kg,掺烧后可带来良好的经济效益。但需加入一定量的石灰石后可保证排放标准。具体参见下表。但具体掺烧比例及经济效益应根据实际产生量及污染排放指标来定。
  由于所燃烧的石子煤中的硫份含量较高,有必要对其中硫燃烧后的生成物对受热面的腐蚀情况进行研究。由前面Ⅰ、Ⅱ类石子煤燃烧试验中产生的二氧化硫浓度的最大值为2857 mg/m3,按空气过量系数折算成实际燃烧中产生的二氧化硫浓度约为17143 mg/m3,若按二氧化硫转化成三氧化硫的比例为3%计算,生成三氧化硫约514.3 mg/m3,折算成质量浓度计算得到烟气的热力学露点温度为152.1℃。循环流化床锅炉在实际运行中空气预热器的温度一般均在150℃以上,高于计算所得的热力学露点温度。因此将不会造成空预器严重的低温。

4  结论
  通过上述分析得出以下结论:
  (1)石子煤Ⅰ在流化床中燃烧时,硫有一部分被固化在了灰渣中而不再析出,这对降低烟气中二氧化硫的排放具有一定的作用。
  (2)对于石子煤Ⅱ,加钙后二氧化硫的浓度有明显的降低。加钙后固硫率达到50.1%,可以预计在大而高的流化床中,床层高度较高,燃烧生成
的二氧化硫与炉内氧化钙的接触机会增加,在保证脱硫反应最佳温度(约850℃)的条件下,可以得到更高的脱硫效率。
  (3)石子煤Ⅰ及Ⅱ掺烧后可带来良好的经济效益。

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