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提高汽轮机油系统净化效果的措施           
提高汽轮机油系统净化效果的措施
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:31:01
提高汽轮机油系统净化效果的措施 李奎 孙洪廷 张有
大同第二发电厂 山西大同 037043

    大同第二发电厂6台机均为东方汽轮机厂生产的三缸三排汽凝汽式200 MW汽轮机。为保证汽轮机组的安全运行,汽轮机大修后,油系统要进行油循环清洗和透平油的净化,油质合格后,做调速系统静态试验及其它各项工作,最后机组启动。由于多方面的原因,每次大修油循环时间长的问题比较突出,汽机本体检修工作结束后,均需5~7 d的时间进行油循环油质才能合格,不仅影响机组的启动时间和大修进度,同时也使经济效益降低。

    为改变这种机组“等油”启动的局面,针对我厂传统的油循环工序及工艺,我们提出了改进措施,并在2000年的2号、5号机大修中实施,取得了满意的效果。

1 传统的油循环工序、工艺

    多年来,大同第二发电厂的油循环一直采用以下方法:首先对润滑油系统进行大流量冲洗,直至油质合格。由于主油箱底部沉积了相当多的杂物,为确保机组启动后的油质,主油箱退油,清理主油箱。在各轴瓦入口处加装临时滤网,主油箱再次回油后,开启润滑油泵,对润滑油系统继续冲洗,同时用滤油机对主油箱底部的油进行过滤,直至油质合格。具体的工序、工艺为:

    (1) 大流量冲洗装置与系统的连接方式为:在主油箱最底部开一D200的孔,接Dg200的阀门,与冲洗装置入口相连。在冷油器出口母管上接一Dg200的阀门,与冲洗装置出口连接。为保证冲洗油的流量,将润滑油溢油阀入口加装堵板。将二级注油器出口逆止门后的管道与逆止门断开,用软管接入主油箱,反冲洗冷油器时,利用该管将油回入主油箱。

    (2) 汽轮机本体检修工作结束后,将1~7号瓦翻转一角度,露出轴瓦进油口,扣合轴承盖,8~11号瓦进油口打堵,轴瓦不进油。

    (3) 首先进行冷油器的反冲洗,将润滑油滤网出入口门、旁路门关闭,打开冷油器油侧出入口门,油自冷油器出口进入,通过二级注油器出口管上临时接的软管回入主油箱。
   
(4) 冷油器冲洗合格后,打开润滑油滤网出入口门,关闭冷油器油侧出口门,对润滑油管道、轴承室进行冲洗。

    (5) 油系统冲洗至油质合乎要求后,停止大流量冲洗。将主油箱及系统内的油退回油库,清理主油箱,然后主油箱补油(该油已在油库过滤合格),同时将各轴瓦恢复,各临时加装的管道、堵板拆除,恢复油系统。

    (6) 在各轴瓦入口处加装80目铜丝网,主油箱底部接精密滤油机,开启润滑油泵进行油循环,同时运行密封油系统,发电机打风压。系统边循环边滤油,每隔4 h清理轴瓦入口滤网,直至油质达到MOOG6级以上。
2 油循环时间长的原因分析

2.1 油系统内部不清洁

    系统脏是油循环时间长的主要原因。机组大修中,油系统各设备解体、检修时,一方面由于工艺不当或工艺不良,设备内部清理不净,造成油的污染,如主机冷油器、轴承箱 、密封油冷油器等;另一方面,由于安装的原因,部分管道无法拆卸或存在较长的盲端,管道内沉积的脏物不能进行清理,如轴瓦回油母管、3~5号瓦排汽缸段的回油管等,只能靠油流冲走脏物,效果不明显,时间拖长。

2.2 油循环工序简单

    传统的系统冲洗只对润滑油系统进行冲洗,而对同一油源的密封油系统、顶轴油系统 、调节系统不进行冲洗。大流量冲洗结束后,洁净的油进入主油箱,便开启润滑油泵进行油循环、滤油,同时运行密封油系统,发电机打风压。这样密封油的运行使洁净油被污染,滤油时间延长。油质合格后,调节系统开始做试验,高压油泵启动后,由于管道不清洁,合格的油再次被污染,只好继续滤油至合格。这一点从油质合格的多次反复不难发现。这也是油质合格后,调节系统做试验时多次发生卡涩的主要原因。

2.3 油循环工艺单一

    传统的油循环只靠油的流动将系统内的杂质冲回主油箱,由冲洗装置及滤油机过滤掉 。有些杂质吸附在管道上短时间内是冲不走的,有的杂质油流无法冲到,但它会不断脱落,对油质造成污染。如主回油管,由于前几年轴封系统不完善,漏汽大,使油中含水,导致回油管产生大量的锈皮,而回油不能充满整个管道及流速低,管道上部不能冲洗到,但在油循环时由于油温的变化锈皮会不断脱落,污染油质,延长油质的过滤时间。在各轴瓦加装铜丝滤网,不仅拆装困难、浪费时间,而且过滤精度差,加重滤油机的负担,延长循环时间。

2.4 油循环工期安排不合理

    汽轮机组大修中,将油循环安排到汽机本体检修工作结束后进行,这样造成机组的启动时间由油质决定。事实上油系统的检修工作比汽机本体提前半个月的时间完成,但这段时间却没有利用,白白浪费。

3 缩短油循环时间、提高油质的措施

    在保留原大流量冲洗、主油箱退油清理、润滑油泵油循环方案的基础上,我们重点采取了以下措施。

3.1 加强质量管理,提高工艺水平

    (1) 油系统检修中,各敞口处必须及时封堵,并保证严密,以防杂质进入。各设备检修完毕后,经验收确认内部清洁后方可回装,尤其是主油箱、轴承箱、氢侧密封油箱的清理,严把验收关。清理工作必须用海棉、白布和白面团,严禁用棉纱之类的材料。

    (2) 大修中将可以拆卸的各瓦供油管、回油短管及密封油系统各管道拆下进行清理。清理干净后封堵。将1、2号瓦轴承箱上的进油盲管段的堵头拆下,清理干净。将3、4、5号瓦轴承箱排汽缸段回油管进行清理。上述管道清理时发现内部沉积的油泥特别多。

    (3) 冷油器解体后,用蒸汽对油侧进行冲洗,冲洗干净后用压缩空气将水吹净,并及时回装。

3.2 将轴承箱回油盲管取掉

    为方便汽轮机在现场不同方向的布置,汽轮机厂在轴承箱的两侧均设计有回油管及回油孔,其中,3、4、5号的回油管从排汽缸两侧下部穿出。由于我厂汽轮机采用纵向布置,回油母管在汽轮机的右侧安装,这样左侧的回油管就变成盲管,成为储存脏物、杂质的场所,将轴承回油污染。为此我们将3、4、5号瓦的左侧回油盲管取掉,将左侧回油孔打堵。在实施中我们发现,此方案是明智的,该回油盲管1/3的容积被脏物充满。

3.3 对主回油母管进行化学清洗

    针对主回油母管不能拆下清理的缺陷,采取了化学清洗主回油管道的方案。清洗系统示意图见图1。

   (1) 为节约资金,药液罐和泵均采用现有的废弃旧设备,药液罐体积为10 m3,泵为离心式耐碱泵,扬程为20 m,流量100 m3/h。

    (2) 将1~11号瓦回油管与回油母管的连接法兰打堵,1~2号瓦回油母管与3~11号瓦回油母管与主油箱的连接法兰打堵。 

    (3) 将药液罐充满除盐水、加热至80 ℃左右,加入NaOH 1 000 kg、Na3PO4400 kg、工业洗涤液100 kg。

    (4) 清洗步骤:打开F5,关闭F2、F4、F6,开启泵,当F5后的管出水后,关闭F5,打开F1,冲洗6~11号瓦段回油管。5 h后,关闭F1,打开F5、F2,并调节F2的开度,在保证F5满管出水的前提下将F2开到最大开度。冲洗12 h后,关闭F5、F2,打开F4、F6、F3,并调节F3的开度,在保证F6满管出水的前提下,将F3开到最大开度,冲洗12 h。在冲洗过程中,保持水温80 ℃,并采取人工分段敲击回油母管的方法,以使吸附在管道上的杂质脱落 。
    (5) 清洗完毕后,将罐内药液排掉,罐清洗干净,加入除盐水对系统不断冲洗,并用pH
试纸测试,直到试纸呈中性即可结束冲洗。冲洗后打开
F1、F2、F3将管内的存水放掉。在清洗过程中,我们发现罐内的药液逐渐浑浊,直至变成黑乎乎的水和油泥的混合物,排放药液后,罐底部沉积大量杂质,说明回油管内是相当脏的,对其进行化学清洗是很有必要的。
                   

3.4 采用磁性滤网

    针对传统滤网过滤精度差,功能单一的缺点,我们在各轴瓦进油口处加装了东方汽轮机厂生产的可拆式磁性滤网,并将密封油滤网、顶轴油滤网也改为磁性滤网。该滤网由120目的不锈钢丝滤网和磁棒两部分组成。油循环过程中可随时清理且拆装方便。油系统循环结束、机组启动前,将该滤网拆除,仅保留磁棒以保证轴承的安全运行。在清理滤网过程中,发现磁棒上吸满了大量金属杂质,效果十分明显。

3.5 提前进行系统的大流量冲洗工作

    化学清洗回油管工作结束后,油系统各设备的检修工作也基本完成。此时我们便开始进行系统的大流量冲洗工作,冲洗方法仍沿用第1节中的(1)~(4)所述的传统方法,考虑到汽机本体部分工作还没有结束,采取了油不进轴瓦的方案,将所有轴瓦进油管在轴承箱附近与回油管短接。油质合格后,将短接管恢复。为保证轴承箱内轴瓦进油管的绝对干净,待汽机本体工作结束后翻瓦,再用较短的时间对轴承箱及内部的进油管进行冲洗。从油质的取样来看,冲洗轴瓦时油质基本没有变化。

3.6 对密封油系统进行冲洗

    在提前进行系统短接冲洗的过程中,发电机轴瓦调整工作一结束,立即对密封油系统进行冲洗。冲洗方案:(1)不装密封瓦及其瓦座,将空氢侧进油口敞开。(2)关闭平衡阀、差压阀出入口门,打开旁路门。(3)打开空氢侧联络门,将空氢侧滤网投运,开启空侧密封油泵,对系统进行冲洗,油质合格后清理滤网。

3.7 冲洗顶轴油系统

    在翻瓦冲洗轴承箱的过程中,由于各瓦顶轴油管没有与轴瓦连接,此时开启顶轴油泵对各管道进行冲洗,同时检查各瓦油管有无堵塞。冲洗完毕清理顶轴油泵入口滤网。

3.8 冲洗调节系统部分管道

    大修中,虽然调节系统各部套及前箱内的管道都解体进行了认真的清理,但油质合格后,调速系统做试验时,多次发生中间滑阀二次脉动油进油口、油动机反馈滑阀进油口堵塞,被迫解体清理,说明未拆下清理的管道是不够清洁的。为此,大流量冲洗工作结束,主油箱再次回油后,对部分管道进行冲洗,冲洗方案:(1)在高压启动油泵入口处设计、加装一个可拆卸滤网,在充油管上安装一个磁性滤网;(2)将油动机三次油管与压力油管短接 ,高压油动机回油管打堵,油动机不进油;(3)中间滑阀不回装;(4)开启高压油泵进行冲洗 ,冲洗完毕清理滤网。

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