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汽轮机鼓风机组的振动诊断           
汽轮机鼓风机组的振动诊断
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 17:33:08

摘  要:450高炉汽轮机鼓风系统运行中出现阵发性倍频振动,通过试验分析,确诊为轴系对中不良及联轴器不平衡所致。检修中联轴器对轮重新铰孔、调整轴系中心及高速动平衡后,解决了振动问题。
关键词:瀑布图;鼓风机组;频谱;治理
中图分类号:TK26    文献标识码:B

        石横特钢集团有限公司450高炉汽轮机鼓风系统为N50-90-1型单缸、单轴、单排汽凝汽式汽轮机,汽轮机转速为6 060r/min,基频100Hz。其转子通过半挠性波形联轴器与风机转子连接,轴系结构如图1所示。
       

        某次开机过临界转速时,1#瓦通频振动值为160μm,升速到2 970r/min时,汽轮机突然发生低频振动,紧急停机时1#、2#瓦振动接近400μm,揭缸发现压力第10、11级叶片变形。作高速动平衡后开机一段时间振动依然很大。
        一、频谱分析
        用振通903振动数据采集器测量,从幅值谱上分析:(1)水平振动一倍频的速度值为7.3mm/s,超ISO2372标准值;(2)垂直振动以一倍频为主,速度值为3.14mm/s;(3)轴向振动有一倍频存在,速度值为3.17mm/s。
        以上幅值谱分析说明此转子存在不平衡。开箱检查,发现转子平衡块松动,做完动平衡后振动消除。带上联轴器后试车,振动仍然很大。再次揭缸检查,发现联轴器波形节后端晃度高达0.32mm、飘偏0.03mm。将端面车去0.10mm,调整飘偏值到0.02mm以内,波形节晃度同时减小,且在复装时调整了2#、3#瓦的负荷分配。经上述处理后,机组运行并参加调峰时,各瓦振动值均在合格范围内,未出现低频振动。
        二、停机进行如下调整
        转子前轴封直径加大3mm,轴颈尺寸未改;1#瓦直径300mm、长度240mm;2#瓦直径325mm、长度280mm。1~6级隔板汽封加大l0mm,转子重量15.81t;负荷分配:1#瓦6.5t、2#瓦9.30t;转子临界转速设计值2 850r/min;在复速级、第16级、末级和联轴器上共有四个加重面。新转子联轴器晃度0.03mm、飘偏0.025mm;波形节连接后晃度:前端0.03mm、后端0.05 mm;最后五级叶轮套装紧力在制造厂要求范围内;转子扬度:1#瓦往车头侧0.54mm、2#瓦往车头侧0.04mm;轴瓦顶部间隙1#瓦0.42mm,2#瓦0.57mm;冷态中心圆周偏差0.015mm、张口0.007 5mm。
        三、调整后转子冷态开机振动特征
        1.升速特性。调整后开机过临界转速时轴承振动只有60μm,完成了超速试验。但当送风阀开至30%时出现较大振动,采用降负荷来消除。负荷最高为25%时,解列空转振动较好,随后在热态的开、停机过程中,当转速到达2 887r/min时,汽轮机突然出现油膜涡动,1#、2#瓦通频振动值分别为122μm和143μm。
        用振动在线监测及分析系统,采集到开机时1#、2#瓦升速波特图、层叠图如图2、图3所示,可以很清楚地看出1/2X分量出现的过程。
       

        由于振动过大被迫降速至2 760r/min,半频分量消失,再次升速到2 887r/min又出现油膜涡动,降速到2 760r/min时半频分量消失。停机过临界转速时1#、2#、3#瓦振动大,其中2#瓦垂直方向振动为通频103μm、基频98μm∠292°;1#瓦垂直振动为通频82.5μm、基频为79μm∠293°;3#、4#瓦也在50μm以上。停机后测量大轴晃度为0.06mm。
        超速试验过程中,当转速升至3 120~3 140r/min时,机组出现强烈振动。
        2.机组带负荷运行时,汽轮机经常出现突发性半频振动。1#、2#瓦振动从50μm以内增加到l00μm以上,必须降负荷运行,降低润滑油温或提高润滑油压也未能消除振动。
        四、检查和处理过程
        1.停机后揭开1#、2#瓦检查,发现磨损痕迹,本着先易后难的原则,2#瓦顶部间隙从0.58mm调整到0.45mm,并抬高2#瓦0.085mm以增加载荷,提高轴承的稳定性,处理后,半频振动依然存在。
        2.结合该机历史情况综合分析,认为靠近3#瓦附近的波形节与汽轮机联轴器安装铰孔时,存在不同心和不对中的可能。核查联轴器数据时发现,汽轮机转子和风机转子未紧螺栓时,圆周方向不同心度为0.08mm、晃度0.10mm,风机端高出0.05~0.07mm、晃度0.02mm、左右差0.07mm。将2#瓦抽出,下加垫铁0.07mm,左右补0.075mm差值之后,测得圆周差小于0.02mm,联轴器下张口0.03mm、晃度0.02mm,符合技术要求;紧联轴节螺丝后,中心偏差0.15mm、晃度0.30mm,显然大大超标。通过重新铰孔,晃度偏差减小到0.09mm(标准<0.03mm ),联轴器螺丝全部更换。
        3.复装后开机过程中,又进行了发电机转子的现场高速动平衡,以此降低转子扰动力,减轻对轴承油膜的干扰,动平衡后在工作转速时各瓦振动数据如表1所示。
    表1 动平衡后各瓦振动数据
        

        通过上述措施,机组1#~6#瓦振动明显下降,并顺利完成超速试验。
        4.热态开机过临界转速时2#轴承振动为60μm,3 000r/min时3#瓦轴向振动为79.2μm∠205°,几分钟后升至121μm∠225°,并仍有上升趋势。测量发现3#瓦轴承座的差别振动较大,停机拧紧各连接螺丝,开机后测得振动数据如表2所示。
        表2 开机后振动数据
        可以看出3 000r/min时3#瓦轴向振动有所好转,但并网后逐渐增大到80μm,差别振动仍未彻底消除。
        5.带负荷后除3#瓦轴向振动为57~87μm ,4#瓦水平振动54μm外,过去开机定速难、并网带负荷后常常出现半频振动的问题已彻底解决,该机参加调峰至今没有出现过油膜振动。3 000r/min3#瓦轴向振动、4# 瓦水平振动偏大,其原因可能是轴承座地脚螺栓连接不良和垫铁松动所致。
        6.图4为2#瓦水平振动速度瀑布图,可以看出可能是因长轴联轴器不平衡,过临近转速时振动突然增大,但不超标,带负载能力不强,安装后出频振动主要是由于波形节及对轮存在不对中现象,使轴系出现油膜振动。当波形节晃度较大时,相当于汽轮机转子外伸端存在一个很大的不平衡,这个不平衡干扰力严重破坏了轴承油膜的形成,导致机组出现强烈的半频振动。
       

        7.根据检查结果,重新做联轴器平衡及铰孔消除轴系对中不良、减小轴瓦顶部间隙,以提高轴瓦稳定性和降低轴系扰动力。采取上述措施后,振动间题得到解决。

参考文献
[1]丰田利夫.设备现场诊断的开展方法[M].机械工业出版社,1985.
[2]沈庆根.化工机器故障诊断技术[M].浙江大学出版社,1994.
[3]屈梁生,何正嘉.机械故障诊断学[M].上海科学技术出版社,1986.

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