机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备管理 >> 基础管理 >> 维修管理 >> 资讯正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
全球核电设备管理信息化
大亚湾核电站汽轮机组简
EAM解决方案使大亚湾核电
大亚湾核电站开关站故障
大亚湾核电站大修工作管
田湾核电站水泥固化系统
大亚湾核电站 1 号主变压
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

大亚湾核电站循环水涵道裂缝成因分析           
大亚湾核电站循环水涵道裂缝成因分析
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:30:33
大亚湾核电站循环水涵道裂缝成因分析 张略秋
广东省电力设计研究院,广东广州510600   大亚湾核电站常规岛范围内钢筋混凝土结构的进、出循环水涵道施工后,经检查发现了分布范围较广肉眼可见的横向裂缝,部分宽度大于0.2mm,特别是在出水段。导致第1次水压试验失败,不能满足设计要求;致使要多投资一百多万元进行修补,而且影响工期。为了避免此现象在岭澳核电站工程再次出现,以及为今后工程提供借鉴经验,现对涵道裂缝成因进行剖析。

1 工程概况
1.1 
  大亚湾核电站常规岛范围内的循环水涵道进、出水段为钢筋混凝土涵道,位于汽轮机基础两侧。该段涵道由英国GEC公司依照英国标准BS8007,BS8110进行设计。涵道底面埋深-11.0 m,置于强或中风化的角岩或花岗岩上,垫层厚150 mm,采用C10素混凝土。进水段为内径3m,壁厚(最薄处)600 mm,外为四方形的涵道;出水段为内部高宽3.2 m×3.2 m,带600 mm高腋角,壁厚900 mm的方形涵道。单段长约80 m,混凝土采用C35,横向钢筋T32@130,纵向配筋T20@125(英国标准钢筋,σs=460 MPa),设计上没有考虑设伸缩缝。设计要求,裂缝不大于0.2 mm,试水压力为:进水段500 kPa,出水段为345 kPa。试水渗漏量不得超过规定限值(45L/h)的要求。
1.2 
  施工在2月进行。施工时,待垫层混凝土达到设计强度后进行主体混凝土的浇筑,每隔10 m设1道施工缝,从一端向另一端连续施工。施工材料严格按英国标准要求选取,符合设计要求,并按管理程序进行检测,经业主审定。混凝土试验表明,混凝土强度均达到设计等级要求。混凝土达到设计强度后,试水压前检查发现,涵道顶、底板及侧墙均出现大小不均的横向裂缝,分布范围较广,其中部分宽度在0.2~0.5 mm之间,且有部分是贯穿性的。进行水压试验,渗漏量达330L/h,远大于规定限值,未能符合设计要求,需要进行修补,不仅增加投资,而且影响了工期。

2 裂缝成因分析
2.1 
    钢筋混凝土结构产生裂缝的因素有两类:
  第1类———外荷载引起的裂缝,称结构性裂缝;
  第2类———由变形引起的裂缝,称非结构性裂缝。
  由于涵道尚未受到外力作用,可见裂缝并非由上述第1类因素引起,本文不作进一步讨论。
    第2类因素可分为下列几种:
  a)塑性裂缝———混凝土硬化前振捣引起骨料下沉,水泥浆上升过程中骨料下沉受阻而产生的裂缝,这种裂缝为表面裂缝,且多与钢筋平行,与混凝土塌落度和密实度有关;或由于混凝土早期养护不当,表面蒸发过分而产生的塑性收缩裂缝,这种裂缝为表面裂缝。
  b)收缩裂缝———由干缩和凝缩两部分造成。干缩是由于混凝土中多余水分蒸发而产生的,它是收缩的主要原因,占总收缩量的80%~90%,与混凝土的水灰比和养护有关。
  c)温度裂缝———混凝土早期水化热产生的构件内外温差、季节性变化温差、日夜温差等温差引起的裂缝。
    d)地基不均匀沉降引起的构件裂缝。

  e)施工缝设置不当引起的裂缝。
2.2 

2.2.1 施工上
  由前面描述可知,造成本工程结构产生裂缝的主要影响因素有:塑性裂缝、收缩裂缝、温度裂缝等。
  由于地质条件较好且均匀,引起结构不均匀沉降差甚微,不致于产生裂缝,且结构在这个阶段仅受自重作用,沉降量很小,沉降差就更小了。而且沉降只会引起局部的裂缝,不可能形成我们所见的较广范围分布的裂缝。而施工缝是应设计要求执行,不存在施工上设置不当;施工过程也严格按操作规定执行,不存在施工操作失当。又因为塑性裂缝的影响相对比较小,且为表面裂缝。所以,收缩裂缝和温度裂缝应是本工程结构产生裂缝的主要原因。

  收缩裂缝和温度裂缝涉及到设计和施工两方面。由于整段涵道长近80 m,设计上没有考虑设伸缩缝,仅在每隔10 m设1道施工缝,而纵向钢筋又是连续的,浇上混凝土后,钢筋就约束混凝土的自由收缩,地基对底板混凝土收缩也起约束作用。且施工又是采用泵送混凝土,其水灰比较大,这必然引起混凝土的较大收缩。同时,整个涵道底板、侧墙、顶板厚均为900 mm,早期混凝土产生水化热,表面散热快,表面温度很快接近环境温度,但内部温度仍然很高,引起内外温差,表面层混凝土产生拉应力,而这时混凝土的抗拉应力较低,当拉应力超过抗拉应力便产生裂缝。随后,温度降低使混凝土产生收缩及混凝土本身硬化收缩,随混凝土的收缩,在收缩应力作用下,导致裂缝的扩大。同时由于在冬季施工,日夜间的温度差也使裂缝扩大加剧。
  以上是施工时可能导致裂缝产生的种种因素。
2.2.2 设计上
  根据英国标准从设计上分析本结构可能出现的横向裂缝间距和宽度。
    a)计算参数
  纵向钢筋布置T20@125,其表面区配筋率为


式中  α———混凝土的热膨胀系数,1×10-5/℃;

      Δt1———混凝土水化峰期与环境间温降,取42(按BS8007表A.2查得); 
      Δt2———气候性(日夜间)温度变化,取20℃。
  以上计算表明,按原设计,施工时预期667mm间距内最大可能出现0.207 mm的裂缝。

3 结论及对策
  从上面分析看,收缩裂缝和温度裂缝是本工程结构产生裂缝的主要原因,所以应从设计和施工方面进行改善,才能保证不再产生裂缝。设计方面,在配筋上应减小钢筋直径或提高配筋率,增设后浇带,对涵道底面采取措施,减少地基对涵道的摩擦约束。材料要选择级配良好,含泥量低的骨料。施工上第一应控制好混凝土的水灰比,添加减少剂,减少混凝土中水多余量蒸发引起的收缩。第二是加强混凝土的养护,减少水化热引起的内部温差和外部温度变化的影响,切实将结构裂缝控制在规定限值之内。

 

 


 [1] BS8007—1987,DESIGN OFCONCRETESTRUCTURES FOR RETAINING AQUEOUSLIQUIDS[S].
[2] 卓尚杰,季直仓,桌昌志.钢筋混凝土结构事故分析与加固[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.
[3] 王铁梦.建筑物的裂缝控制[M].上海:上海科技出版社,1987.

资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号