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600 MW燃煤锅炉汽包带水问题分析及处理           
600 MW燃煤锅炉汽包带水问题分析及处理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:28:07
赵刚1 柴锡强2
1.浙江省火电建设公司浙江杭州310016;2.浙江省电力建设总公司浙江宁波315010 1 

        北仑电厂二期工程3台600 MW燃煤发电机组是日本IHI公司设计并提供,该炉主要参数:蒸发量2045t/h,汽包运行压力18.56 MPa,再热温度343℃/538℃,省煤器水温282℃/313℃,排烟温度135℃,锅炉效率94.0%。该锅炉引进了美国F·W公司的设计、制造技术,其受热面布置、汽包内部装置带有F·W技术特色,该炉系单炉膛、平衡通风,前后墙对冲燃烧。
    汽包总长28857.5 mm,汽包直段长25760mm,汽包两端采用球型封头,一次分离元件为水平式旋风分离器,二次分离器为立式百叶窗。

2 
        1999年1月,在3号炉试运行中,当负荷升至400 MW时,开始暴露出锅炉主蒸汽温度偏低问题,现象为主蒸汽温度达不到额定值537℃,且过热器一、二级减温水全关,发生多次主蒸汽温度在短时间(5 min)内急剧下跌(530~490℃),同时伴随低温过热器出口汽温的大幅度下降(约15℃),锅炉顶棚温度也下降(约5℃),汽包压力及主蒸汽压力明显升高,锅炉的入炉煤量、燃烧工况、减温水、汽机调门等无异常动作,由此判定主蒸汽温度的骤然下跌是由于汽包饱和蒸汽带水引起。
    针对锅炉主蒸汽温度偏低及汽包饱和蒸汽带水问题做了如下试验:燃烧调整、配风调整、投运所有上层磨煤机、降低汽包水位设定值、降低主蒸汽压力、切高加运行、变压运行、变煤种试验、汽水分离器热化学试验等。试验在额定负荷和压力下,汽包带水水位为汽包正常水位(NWL)以上20 mm处,且450 MW负荷时额定压力下汽包饱和蒸汽带水水位为NWL+85 mm进行的。
    根据以上试验结果证实了机组在低水位时才能满足稳定运行要求,但抗干扰性很差,离合同及规范要求相差甚远,在这种情况下,如果因某种原因引起水位较大波动,机组将被迫MFT。
  对于电站锅炉,合格的蒸汽品质是保证锅炉和汽轮机安全经济运行的重要条件,一旦发生饱和蒸汽带水就可能影响主蒸汽温度,即使受热面足够,主蒸汽温度不下跌,也可能引发锅炉爆管,影响汽轮机安全运行等严重后果,因此,必须解决这个问题。
3
 

    (1)热化学试验法
  过锅炉热化学试验,监视离开汽包的饱和蒸汽的含盐量随汽包水位的变化情况,以证实当汽包水位上升到一定高度时,饱和蒸汽带水问题的存在。
    (2)水位试验方法
  汽包水位达到一定值,若汽包饱和蒸汽开始带水时,会引起锅炉顶棚的金属壁温,低温过热器出口汽温及过热器减温水量的持续下降,由此可以确定该水位时饱和蒸汽开始带水。

    影响一次汽水分离效果有下列因素:
    (1)汽包压力;
    (2)汽包内径及直段长度;
    (3)锅炉蒸发量;
    (4)一次分离器的结构、尺寸及布置方式;
    (5)汽包内汽水管布置及喷水口方向;
    (6)下降管的布置;
    (7)进入汽包的上升管布置;
    (8)炉水的化学成份;
    (9)汽包水位;
    (10)一次分离器汽水混合物入口的线速度;
    (11)入口速度的保持系数;
    (12)一次分离器的筒体高度和汽水混合物在筒内的停留时间。
        影响二次百叶窗分离器性能的原因是进入分离器的蒸汽流速,当百叶窗入口蒸汽速度超过该型分离器的临界流速时,二次百叶窗分离器将失效。


  通过对锅炉的汽包水容器、汽包水位测量系统、炉膛尺寸、汽包运行压力、给水温度、汽水的喷入角度、炉水含盐量、水平一次旋风分离器结构、负荷、安装位置;二次分离器结构及安装位置的检查,分析造成汽包饱和蒸汽带水有以下主要原因。

5.1

  于该炉采用“2+3”水平式一次旋风分离器布置方式,使得进入前后汇流箱的蒸汽负荷(根据水循环计算结果)为33%和67%,后三排水平式一次旋风分离器的平均蒸汽负荷要比前二排至少大25%,如果再考虑由于锅炉实际运行中热负荷分配不均引起汽包长度方向的分离器间的负荷分配不均,固有的三排分离器间负荷分配不均及三排分离器间的相互影响不利因素,就有可能使部分后排的旋风分离器由于过负荷而造成汽水分离器失效,从而引起汽包饱和蒸汽带水。 5.2

  离器安装位置偏低,造成一次疏水口下沿低于NWL+30 mm,上沿位于NWL+164 mm,主出汽口位于NWL+180 mm,当汽包水位达到NWL+125 mm(高水位报警)时,一次疏水口的70%已被饱和水淹没,当水位达到NWL+275 mm时(水位高高MFT),一次疏水口全被饱和水淹没,主出汽口75%也被饱和水淹没,因此,当水位高于NWL+180 mm时,饱和水将倒流入一次旋风分离器,使之失效。 5.3

  据试验结果(见图1),当汽水流量增加,饱和蒸汽带水水位降低。如果汽水分离器容量足够,则饱和蒸汽带水水位不会与锅炉给水量有关,因此一次旋风分离器的总体出力不足是影响饱和蒸汽带水的主要原因之一。 5.4

  平式一次旋风分离器的出口有3个,即饱和蒸汽出口(主出汽口)、饱和水出口即二次疏水口,汽水混合物出口即二次疏水口,汽包水位低于正常水位线时,二次疏水口有85 mm深度没入饱和水形成的水封,当水位较低时,其水封功能消失,所以3个出口中的饱和蒸汽、饱和水流量取决于3个出口的阻力,即处于平衡状态,3个出口的压降应相等。如果主出汽口阻力增加,势必引起一次疏水口负荷的增加,即一次疏水口带汽量的增加,而饱和蒸汽从离开汽包液面较近的一次疏水口出来,加热炉水造成水位膨胀(虚假水位),增加了汽包内的泡沫层的厚度,而且部分带入水室的蒸汽因来不及凝结,在上升过程中冲破水面也会引起二次携带。因而主出汽口的阻力增加,严重影响汽包带水现象。
 

5.5

  力分离空间划分为4个区段。第一区段为细水滴的传送区,重力分离的作用很小;第二区段为粗水滴的非传送区;第三区段为大水滴的喷溅区;第四区段为含有汽泡的水室。第二区段与第三区段的分界面称为喷溅前沿,喷溅前沿以下,蒸汽部分急剧增加,重力分离效果也十分明显。因此,汽包内重力分离空间合适与否与汽包饱和蒸汽带水有直接关系,当二次立式百叶窗分离器的位置低于喷溅区前沿时,蒸汽将大量带水,这个空间也就是水平式一次旋风分离器出口与二次立式百叶窗入口的空间高度,在提高一次旋风分离器高度同时,必须在不降低其流通面积前提下,同时提高二次百叶窗的高度。
6 
        根据以上分析结果及汽包可能改造的实际情况,根据专家建议,IHI公司对汽包进行了二次改造。

6.1

  1)把水平式旋风分离器安装位置整体提高+85 mm,分离器汽水混合物入口增加一段方管,方管两端法兰面分别与分离器法兰面和汽包汇流箱出口法兰相联;分离器二次疏水口也增加一段方管,与分离器套接,另一端与原出口段套接后再施以密封焊接,二次疏水口直接插入汽包水侧,使之形成水封,以免饱和蒸汽被直接带入水侧。    2)水平式一次旋风分离器入口处再增加一不锈钢多孔板,厚度为2 mm,孔径为16 mm,错列布置,可减小流通面积20.50%。    3)更换水平式一次旋风分离器饱和蒸汽出口处的钢丝网除雾器,使厚度由原来的30 mm减小到20 mm。    4)为减少汽包水面波动及一次疏水带汽至水侧,增加一层不锈钢多孔板,厚度为4.5 mm,孔径为6 mm,孔距为13 mm,开孔率为20%,安装在+175 mm处。 6.2    1)为减少二次立式百叶窗分离器的占据高度,增加汽包重力分离空间,把74只二次立式百叶窗分离器增加到148只,在保证百叶窗分离器流通面积不变情况下,百叶窗分离器的占据高度缩小一半。    2)在每只百叶窗分离器底部增设一根Φ30mm的疏水管,把百叶窗分离器收集下来的水引流到汽包正常水位线附近,以减少湿蒸汽的二次携带和飞溅(如图2)。

    (3)为提高水平式一次旋风分离器一次疏水口离正常水位的距离,并保证水平式一次旋风分离器顶部至二次百叶窗分离器的顶部仍有120mm的间距,在第一次改造时将分离器抬高85 mm的基础上,把水平式一次旋风分离器再往上抬高30 mm(如图3)。

  
  (4)更换除雾器、降低除雾阻力,把主出汽口钢丝网除雾器的厚度由20 mm减薄至10 mm,以增加水平式一次旋风分离器主汽量,从而进一步减少一次疏水口的带汽量。

    (5)为改善二次疏水口的水封,把原直插式疏水口改成“U”型疏水口,且底部开两小孔,孔径为Φ11 mm,水封高度也由原来的85 mm增加到120mm,这样可以减少二次疏水口带汽的可能性,而且也有利于汽包内水面的稳定(如图4)。
    (6)为减少汽包水面波动及一次疏水带汽至水侧,把多孔板由原来的NWL+175 m

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