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200MW机组真空系统泄漏点的判断 |
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200MW机组真空系统泄漏点的判断 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 8:40:28 |
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(摘 要) 针对200MW机组真空系统的特点,分析因各局部漏空气引起的机组运行参数变化,确定真空系统的空气泄漏点。
(关键词) 运行中;真空;漏点;判断
1. 真空系统漏空气的危害
汽轮机组真空系统漏空气,凝结器传热端差增大,真空下降,机组运行安全系数降低,经济性降低:凝结器传热端差每增加1℃,汽耗率约增加0.25~3%。200MW汽轮机组真空系统管道多,范围广,系统复杂,寻找空气泄漏点有一定困难。如果不能在机组运行中对真空系统漏点加以判断并处理,而在停机后,待汽轮机缸温降至100℃以下,进行真空系统灌水找漏处理。大概需要8天左右的时间,损失了大量发电量,经济损失相当巨大。 2. 真空系统漏空气的处理
真空系统漏空气的处理,临时的急救办法是设法增加空气的抽出量,以减小对真空的影响,如增开射水抽气器。最终的办法是寻找并消除漏空气点。一般先检查轴封供汽压力是否不足或中断,及系统操作过程或操作过后是否造成了向凝结器漏空气。而真空系统不严密容易泄漏的地方往往是与真空系统相连的管道,阀门,法兰,焊口,水位计等。本文以黄桷庄电厂#22机系东方汽轮机厂生产的超高压中间再热三缸二排汽、单轴凝汽式汽轮机,型号为N200-12.7/535/535-5例探讨机组运行中真空系统漏点的判断与处理。 3. 系统介绍 200MW汽轮机组真空系统示意图如下:
4. 与真空系统相连的管道漏空气的现象及判断
5. 关于疏水扩容器系统漏空气
疏水扩容器系统是否漏空气可以通过提高压力的方法加以确定。对于与疏水扩容器相连的各疏水管道,阀门,法兰漏空气,可以通过逐个开启该段疏水,使该管段变成正压的方法加以确定。
6. 实例分析 2003年2月14日在黄桷庄电厂22号机运行中我们发现机组凝结器真空降低,排汽温度升高,传热端差增大,真空系统存在漏空气。其凝结器真空变化趋势图如下: (1) 通过对趋势图分析,可以发现:凝结器左侧(#1)端差7.5 ℃,右侧(2)端差5℃。判断与凝结器左侧连接的真空系统存在漏空气。可能的地方有:疏水扩容器,水位计,#2,3,4低压加热器疏水管道。 (2) 检查当时及前无系统操作。 (3) 使用烛光法检查水位计不漏空气。 (4) 开启#4低加疏水手动门、调节门,并宏观检查。凝结器左侧(#1)端差7.5 ℃,没有减小,不是#2,3,4低压加热器疏水管道漏空气。 (5) 疏水扩容器压力提高至-0.03mPa。凝结器两侧排汽温度降低.2.4 ℃,凝结器左侧(#1)端差5.2℃减小,既是疏水扩容器系统管道,阀门漏空气。恢复疏水扩容器压力。 (6) 使用提高压力的方法,对经常疏水管道排查,我们发现当开大低压旁路预暖门,全开低旁门后疏水器旁路时,凝结器两侧排汽温度降低.2.4 ℃,凝结器左侧(#1)端差5.2℃减小,既是低旁门后疏水管道漏空气。 (7) 联系检修打开低旁门后疏水管道保温材料后,查见低旁门后疏水管道靠近疏水扩容器处焊口裂缝,宽度约2mm,长约管径的1/2即150mm.联系汽机检修补焊好。凝结器两侧排汽温度降低2.8℃,凝结器两侧传热端差减小到4.7℃。
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