机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备管理 >> 管理论文 >> 设备维修论文 >> 资讯正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 浅谈核电站常规岛技术方案
 超临界的无烟煤PF点火
 IGCC技术 ,高效发电以扩大煤炭价
 百万千瓦级汽轮机选型研究
 百万千瓦级锅炉选型研究
 切向燃烧锅炉气流反旋现象试验研
 哈三电厂二期工程600MW机组轴系安
 410t/h锅炉浓淡稳燃器的应用技术
 HG-1021/18.2-HM5锅炉燃烧器方圆
 汽轮发电机损耗计算的改进
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
哈三电厂二期工程600MW机
国产300MW和600MW电站锅
关于黑龙江省600MW机组定
旋膜除氧器应用于300 MW
330 MW机组计算机监控系
对600 MW级汽轮发电机选
国产引进优化型600 MW火
300 MW机组锅炉灰渣泵出
国产300 MW机组深度调峰
西门子公司660 MW汽轮发
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

300 MW火电机组调峰运行优化调整技术           
300 MW火电机组调峰运行优化调整技术
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:59:14
    近年来,随着国民经济宏观调控政策的落实和电力体制改革及电源建设步伐的加快,长期制 约国民经济发展和人民生活水平提高的电力供应紧缺问题基本得到缓解。但是,由于用电结构发生明显变化,电网负荷峰谷差呈不断增大趋势,电力系统面临着电网峰谷差偏大、调峰能力不足的矛盾。因此,大型火电机组参与电网调峰运行早已迫在眉睫。
  如何提高大型火电机组的调峰性能,尽量满足电网峰谷负荷调节要求,是国内各大电网竞相攻关的技术难题之一。为此,早在1996年湖南省电力试验研究所等单位就已开展了“国产300MW火电机组调峰运行可行性试验研究”课题,在1997年年初取得了石门电厂2台300MW机组达到厂家不投油最低稳燃负荷保证值180MW下调峰运行的阶段性成果后,课题组成员继续攻关,在1998年8月该厂2号机组大修后,又实现了可在160MW负荷下调峰运行的目标。特别是在锅炉燃用煤质明显低于设计煤种的情况下,机组调峰运行负荷突破厂家最低稳燃负荷保证值,使国产300MW机组调峰试验试验研究取得关键性进展。

1 机组设计特点

  湖南省石门电厂2×300MW火电机组,锅炉型号:HG1021/18.2-540/540-WM10型亚临界压力中间再热自然循环汽包炉;汽轮机型号:N300-16.7/537/537单轴2缸2排汽反动凝汽式机组。1、2号机组分别于1996年2月和12月完成168h基建调试,移交生产投入商业化营运。
1.1 设计煤种特性
  石门电厂锅炉设计燃用煤种有一定的独特性,是由燃烧特性相差很大的晋东南无烟煤和陕西黄陵烟煤各50%的混煤组成,为锅炉的设计选型及实际运行,特别是调峰运行带来了较大的技术难度,因此,制造厂在燃烧系统设计中采用了新技术,为机组的安全稳定运行创造了条件。设计煤种特性见表1。

表1  设计煤种煤质特性分析

项 目 晋东南无烟煤
(A)
黄陵烟煤
 (B)
 设计
A∶B=1∶1
Car/% 69.12 57.02 63.01 Har/% 2.80 3.38 3.09 Oar/% 3.11 4.80 3.95 Nar/% 0.97 0.84 0.91 Sar/% 0.34 1.33 0.83 Aar/% 17.99±4 21.6±4 19.82 Mt/% 5.67±3 10.99±3 8.33 Mad/% 1.91 1.65 1.78 Vad/% 5.48 26.20 11.37 Vdaf/% 7.02±1 34.16±5 14.50 Qan.ar
/kJ.kg-1
25539±1675 21724±1675 23632
1.2 燃烧系统设计特点
  锅炉采用四角切圆燃烧方式,共5层20个一次风喷口,其中下2层是固定式可调腰部风的双通道自稳式燃烧器,为清华大学专利技术,首次应用在国产300MW火电机组锅炉上;上3层是可调倾角的“WR”型浓淡燃烧器,为美国CE公司成熟技术产品。
 

 

1.3 制粉系统
  锅炉采用中间储仓式热风送粉制粉系统,配4台MT3570Ⅲ型钢球磨煤机。
1.4 制造厂的保证值
  机组以带基本负荷为主,但具有一定的调峰能力,在保证锅炉热效率时,不投油最低稳燃负荷:(1)燃用设计煤种不大于55%MCR(180MW);(2)负荷为额定蒸发量时,锅炉保证热效率不低于91%。

2 技术改造措施及效果

  为实现石门电厂2号机组160MW负荷调峰运行,在锅炉大修期间采取了以下措施:
2.1 炉内敷设卫燃带
  根据石门电厂锅炉实际燃用煤质(Mt=9.8%、Aad=30.8%、Vad=10%、Qnet.ar=20500kJ/kg)比设计煤种差,炉内火焰温度水平偏低等情况,决定在炉内敷设75m2卫燃带。后经实测炉内燃烧中心区域四角火焰平均温度为1216℃,比原来的1191℃上升了25℃,这说明炉内火焰温度水平有所升高,对低负荷燃烧稳定和经济性提高十分有利。
2.2 燃烧器的修复与更换
  大修中共更换了烧损严重的A1、A3、A4、B1及B4共5只通道自稳式燃烧器,对于损坏较轻的A2、B2、B3等3只燃烧采取了修补措施。
2.3 改善燃烧器出口结构
  由于双通道自稳式燃烧器在热态运行时易烧损变形,导致炉内气流偏斜,影响燃烧稳定性,为此在A、B两层一次风喷口的左右两侧中间均开“V”型口以防受热变形。
2.4 制粉系统改造
  石门电厂300MW机组投产后,制粉系统运行状况不理想,主要存在如下问题:
2.4.1 排粉机入口挡板开度只能小于50%
  这是由于设备选型偏大所致,其后果一是节流损失增大,经济性下降;二是挡板调节范围小,运行操作不便,磨煤机入口负压常处于顶表状况,造成系统负压过大,冷风漏入量增加,对炉内燃烧工况干扰较大。
2.4.2 细粉分离器效率偏低
  多次测试结果:其细粉分离器效率仅为81%,由此导致三次风带粉严重,不利于炉内燃烧稳定,在机组低负荷运行时尤为明显。
  通过采取缩小排粉机叶轮尺寸、加装细粉分离器二次分离装置等技术措施后,排粉机入口挡板开度可控制在70%~90%,细粉分离器效率提高到86%,改善了制粉系统运行状况,为锅炉低负荷的经济稳定运行打下了基础。

3 机组低负荷运行优化调整措施及经济性分析

  保证火电机组低负荷稳定经济运行的关键是锅炉燃烧调整及时、配风方式合理及汽轮机DEH控制系统运行方式最佳,对此,我们做了大量的现场测试分析工作。有关调峰试验数据及性能指标见表2。
  前4次调峰试验燃用煤种为北方混煤,第5次为本省低质煤。5次调峰试验平均负荷162.3MW,平均稳定运行时间近3h(第4次时间短为调度原因);降负荷变动率1.53%/min(不包括第1次),负荷变动率1.75%/min;调峰幅度为机组最大出力的49.2%,额定出力的54.1%,突破了厂家最低稳燃负荷55%MCR的保证值。

表2  调峰试验数据及性能指标

项 目 试 验 数 据 1 2 3 4 5 试验日期 08-29 08-30 09-23 09-24 09-25 1.低负荷运行时的主要参数: 低负荷运行时间
/min
211 175 180 53 258 试验负荷/MW 161.66 161.43 163.02 162.67 162.93 主蒸汽流量/t.h-1 539.85 536.80 548.00 521.00 519.00 主蒸汽温度/℃ 539.5 539.0 540.6 537.0 542.0 主蒸汽压力/MPa 14.64 14.50 14.36 14.30 14.40 再热蒸汽压力/MPa 2.01 2.03 2.02 1.94 1.92 再热蒸汽温度/℃ 503.7 501.0 508.0 496.4 502.0 炉膛出口氧量/% 4.1 3.8 4.5 4.4 5.6 排烟温度/℃ 123.4 125.0 114.0 110.0 121.0 2.性能指标: 降负荷变动率/
%.min-1
0.51 1.77 1.51 1.44 1.38 升负荷变动率/
%.min-1
3.04 1.62 2.30 1.23 1.10 调峰幅度/%MCR 48.99 48.92 49.40 49.30 49.40 调峰幅度/%Ne 53.89 53.81 54.34 54.2 54.3 3.燃煤工业分析、取样分析: 收到基水分/% 9.60 9.20 8.90 9.00 10.55 空气干燥基灰分/% 23.43 29.73 30.98 28.23 33.53 空气干燥基挥发
分/%
11.52 9.89 9.68 10.54 9.60 收到基低位发热
量/kJ.kg-1
23100 21230 20864 21919 19110 飞灰可燃物/% 6.28 10.05 7.48 7.28 11.11 炉渣可燃物/% 12.67 16.22 14.35 16.59 13.82

4.结  果

锅炉效率/% 90.15 87.79 89.21 89.73 85.47 发电煤耗/
g.(kW.h)-1
339 343 342 331 345
3.1 一次风火嘴投运方式
  有关燃烧器试验研究结论表明:双通道自稳式燃烧器具有较好的低负荷稳燃特性,因此,在调峰试验初期,采用稳定下层(A、B)、调节中层(C、D)、停运上层(E)的燃烧方式,但是存在再热汽温度的问题。为此,机组在160~180MW负荷运行时,进行了退出A层,稳定B、C层,调节D、E层一次风火嘴投运方式的试验,其结果表明:机组负荷在160~180MW时,保持2套制粉系统运行,采用上4层一次风火嘴相对集中投运方式,炉膛负压波动小,炉内燃烧稳定性较好,机组运行状况平稳,再热汽温度可提高10℃左右,改善了机组低负荷调峰运行的经济性。有关试验数据及燃用煤质见表3。

表3  一次风投运方式对再热汽温的影响

项 目 机组负荷180MW 机组负荷160MW 下4层
燃烧器
上4层
燃烧器
下4层
燃烧器
上4层
燃烧器
过热汽压力/MPa

[1] [2] 下一页

资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号