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汽机专业事故汇编 |
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汽机专业事故汇编 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 19:52:58  |
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1 5号机水塔水位低,循环水系统有大量空气。 一 现象:1995年6月15日8时0分,5号水塔水位0.8m,真空87KPa,三台运行的循环泵电流均摆动,凝汽器入口温度28℃,出口温度46℃,温升18℃,8时23分,真空降至85=7KPa,负荷由250MW减至200MW,9时30分,开凝汽器水室放空气门,有大量空气排出,10时50分,空气排净,关闭排空气门,11时0分,水塔水位缓慢上升,循环泵电流不再摆动,负荷加至270MW。
2 5号机厂用电中断。 一 现象:1995年6月16日10时20分,发现发电机H2压急剧下降,密封油压骤降,查为空侧交流油泵跳,立即抢投空侧直流油泵(该泵未联动),通知零米值班员快速补H2,空侧交流油泵跳后倒转,关闭其入口门,氢压最低至96KPa,10时50分,负荷减至140MW,启动电动给水泵未果,10时58分,启动电动给水泵,厂用电失去,“发电机断水”信号发,机组跳闸,检查主汽门、调门、高排及各段抽汽逆止门关闭,立即启动主机直流润滑油泵,H2侧直流密封油泵,关闭汽机所有疏水,11时14分,厂用电恢复,启动闭式泵,、甲凝泵,11时20分,低缸排汽温度90℃,接令,启动甲循环泵,出口门打不开,11时25分,启动乙循环泵,甲、乙真空泵,甲开式泵,甲定冷泵;11时45分,启动电动给水泵。11时50分,因保安段失电,无法投盘车,12时0分,H2压290KPa,12时06分,保安段恢复,投入盘车运行,电流13A,偏心0.4995mm,12时25分,停止H2侧直流密封油泵,16时10分,发电机空侧直流油泵切为交流油泵,出口油压由0=55MPa上升至0=57MPa,直流油泵投联动,17时10分,主机挂闸冲转,17时24分,转速升至3000r/m,停挂闸油泵,17时29分,发电机并网,17时30分,“密封油压低”信号发,氢压迅速下降,最低至234KPa,启动空侧直流油泵,19时40分,H2压补至297.4KPa,6月17日,4时0分,密封油压0=3MPa,H2压0.294MPa,H2、油压基本相等,采取节流差压阀后隔离门,空侧油压升高,分析差压阀有卡涩。
3 5号机EH油温高引起油压低。 一 现象:1995年6月17日22时30分,发现EH油温升至84℃,EH油压下降,油箱油位升高,切换甲EH泵为乙泵,甲泵投联动,22时35分,投入EH油冷器水侧,EH油压正常,EH 油温60℃,24时0分,EH油温50℃。
4 5号机再热汽温低,机组停运。 一 现象:1995年6月20日11时0分,炉灭火,启动电动给水泵不成功,11时05分,负荷减至20MW,甲小机汽源切为辅汽供,11时15分,主、再汽温开始下降,11时35分,汽温降至454℃,打闸停机,12时20分,主、再热汽温升至500℃,重新挂闸冲转,12时38分,转速升至3000r/m,发电机并网,13时0分,负荷加至100MW。 二 分析:5号炉灭火是由于逻辑电源室温度高,引起逻辑电源失去,引起灭火。
5 5号机排汽温度高跳机。 一 现象:1995年8月2日19时24分,5号机挂闸冲转,8月3日,转速升至2900r/m,排汽温度高,汽轮机跳闸,4时0分,再次升至2900r/m,排汽缸温度高,汽轮机跳闸,4时41分,接令,再次升速,5时03分,转速升至3000r/m,停挂闸油泵,5时06分,发电机并网。
6 5号机甲小机跳闸。 一 现象:1995年8月5日11时15分,甲小机备用主油泵跳闸,减负荷至90MW,直流油泵联动后润滑油压低,检查直流油泵转向不对。
7 5号机主、再热汽温低,打闸停机。 一 现象:1995年9月9日5时33分,5号炉火,负荷减至20MW,5时50分,再热汽温降至454℃,5时52分,再热汽温445℃,主汽温度451℃,打闸停机,6时19分,大轴静止,投入盘车运行,电流20A。
8 5号机排汽缸温度高,机组跳闸。 一 现象:1995年9月13日21时07分,5号炉灭火,21时23分,排汽缸温度高,保护动作,机组跳闸,23时48分,撤除排汽缸温度高保护,启动挂闸油泵,挂闸冲转,9月14日0时03分,发电机并网,停挂闸油泵,0时50分,投入排汽缸温度高保护。
9 5号机试验滑阀切换时,机组跳闸。 一 现象:1995年9月19日9时03分,发现5号机机头超速试验手柄在试验位置,在切换至工作位置时,机组跳闸,负荷由250MW甩至0,9时35分,大轴静止,盘车投不上,11时30分,盘车投入运行,13时22分,启动挂闸油泵,主机挂闸,超速试验手柄在试验位置,切至正常位即跳闸,13时35分,主机挂闸冲转,13时45分,发电机并网。
10 5号机主、再热汽温低,打闸停机。 一 现象:1995年9月29日15时18分,5号炉灭火,负荷由240MW减至20MW,15时44分,主汽温度下降至438=3℃,再热汽温下降至434=7℃,打闸停机,16时12分,大轴静止,启动盘车,电流25A,盘车电机跳,18时20分,转速100r/m,主轴偏心指示增大,接令,升至600r/m,当升至208r/m时5号瓦振动大,降速至100r/m,19时05分,转速升至1500r/m时,1号瓦振0.438mm,3号瓦振0.5mm,主机因振动大跳机,19时30分,大轴静止,投入盘车运行,电流20A,大轴偏心0.3075mm。
11 5号发电机失磁保护动作,机组跳闸。 一 现象:1995年10月26日6时23分,发电机负荷甩至0,甲、乙小机,甲、乙前置泵跳闸,H2、空侧交流油泵跳,空侧直流油泵联动,H2侧直流油泵未联动,手动也起不来,H2压下降至154KPa,CTM起动H2、空侧交流油泵不成功,就地手动启动,EH油泵甲跳,乙泵联动,6时24分,汽轮机打闸,7时45分,高旁开20%,低旁开70%,12时53分,主机挂闸冲转,13时49分,发电机并网,4号瓦温最高108℃,接令,4号瓦115℃时立即打闸。 二 分析:发电机失磁保护动作属保护误动。
12 5号机主、再热汽温低,打闸停机。 一 现象:1995年10月30日3时43分,5号炉灭火,负荷减至30MW,汽压、汽温下降,4时0分,主汽温度降至454℃,4时10分,主汽温度下降至420℃,再热汽温下降至419℃,打闸停机,4时48分,大轴静止,投入盘车运行,偏心0.39mm,盘车电流显示34A,实测24A。
13 5号机真空低,机组停运。 一 现象:1995年10月30日23时06分,5号炉灭火,负荷减至20MW,23时10分,真空下降,检查甲、乙真空泵入口门全关,就地空气压力不足0=2MPa,23时18分,真空急剧下降至60KPa,打闸停机,23时35分,大轴静止,投入盘车运行,电流34A,23时45分,停备汽,停真空泵甲,开真空破坏门,关轴封进汽总门。
14 5号机4号瓦温高,打闸停机。 一 现象:1995年12月11日17时05分,5号机挂闸冲转,冲转参数:主汽压力5=42MPa,主汽温度338℃,再热汽温270℃,真空88=2KPa,缸温184/186℃,偏心0.3236mm,轴向位移-0.083mm,差胀9=394mm,EH油压12=2MPa,润滑油压0=27MPa,17时25分,转速升至600r/m,18时25分,转速升至2040r/m,4号瓦下瓦温升至84.5℃,18时47分,4号瓦温95℃,降速至600r/m,18时52分,转速降至1046r/m,19时10分,转速降至600r/m,4号瓦温60℃,21时08分,转速2040r/m,4号瓦温90℃,打闸停机,21时40分,大轴静止,投入盘车运行,22时07分,重新挂闸冲转,22时25分,转速升至2040r/m暖机,4号瓦温95℃,23时22分,4号瓦温100=3℃,接令升至2900r/m,23时29分,转速升至3000r/m,23时33分,发电机并网,12月12日0时59分,4号瓦上瓦温79=6℃,下瓦温109=5℃,1时04分,4号瓦上瓦温79=5℃,下瓦温110℃,1时18分,4号瓦下瓦温111℃,1时35分,4号瓦下瓦温112℃,2时22分,负荷16=1MW,4号瓦下瓦温升至113℃,立即打闸停机,开真空破坏门,4号瓦最高升至115.4℃,2时28分,4号瓦温88=7℃,真空87.3KPa,23时37分,转速降至820r/m,4号瓦温降至77.8℃,后突升最高至144℃,立即停甲、乙真空泵,全开真空破坏门,2时46分,大轴静止,投盘车不成功,后在MCC盘启动,电流40A后降至32A,偏心0.4331mm。 二 分析:翻瓦检查发现4号瓦下半瓦钨金靠励磁侧严重磨损,经分析认为是4、5号瓦负荷分配不合理引起4号瓦温度高。 三 对策:将4号瓦下半瓦靠机侧抬轴油池修复,靠励侧抬轴油池不修复,保留其油池范围内硬化层,对两侧钨金修刮后装复。
15 5号机负荷至零。 一 现象:1995年12月24日17时03分,5号机高、中压调门全关,负荷突然至零,17时04分,打闸停机,厂用电瞬间失压,甲、乙、丙循环电流摆动后正常,甲、乙真空泵,甲、乙前置泵跳闸,启动甲、真空泵正常,保安段失电,交流润滑泵跳闸,直流润滑泵联动,17时07分,电动给水泵起不起来,17时12分,保安段恢复,甲、乙、丙抬轴油泵启动不起来,启动交流润滑泵,17时30分,大轴静止,停直流润滑泵投联动。17时53分,停甲、乙真空泵,开真空破坏门,真空至0,停轴封,18时08分,顶轴油泵处理好投运,投入盘车运行,电流33A,18时55分,启动电动给水泵正常,21时50分,主机挂闸,中压调门开不起来,打闸,通知处理。
16 5号机乙凝泵出口法兰漏。 一 现象:1996年1月1日19时27分,作定期工作“凝泵试转切换”时,启动乙凝泵后该泵出口逆止门法兰刺水大,关乙凝泵出口门不动,立即手关,停乙凝泵后,凝结水压力、流量大幅下降,压力0=55MPa,流量200T/H,关闭乙凝泵入口空气门,乙凝泵切电,手紧入口门,流量仍不上升,负荷由260MW减至20MW,19时56分,低缸排汽温度高,机组跳闸,20时35分,大轴静止,投入盘车运行,电流30A。 二 分析:由于凝泵乙启动后,出口逆止门前法兰刺开,使甲凝泵汽化,引起凝结水压力、流量大幅下降。
17 5号机汽温低,机组停运。 一 现象:1996年1月5日13时13分,5号炉灭火,负荷由297MW减至20MW,开启低缸喷水旁路门,关二段至备汽电动门,13时25分,主汽温度降至444℃,再热汽温450℃,13时35分,主汽温度428℃,打闸停机,13时40分,启动电动给水泵,14时32分,大轴静止,投入盘车运行,电流31A,偏心0.3597mm,15时55分,主机挂闸冲转,冲转参数:缸温410/443℃,主汽温度480℃,再热汽温490℃,真空84KPa,润滑油温31℃,16时07分,排汽缸温度高,汽轮机跳闸,16时28分,主机再次挂闸冲转,16时40分,发电机并网停挂闸油泵,17时35分,负荷加至200MW,18时40分,停电动给水泵。
18 5号机OPC装置动机组未跳闸。 一 现象:1996年1月6日23时49分,5号机负荷由300MW甩至8MW,启动电动给水泵厂用汽压下降,23时50分,汽联箱压力降至0=05MPa,甲、乙小机打闸,事故处理中,OPC装置动,机组未跳闸,主汽温度最低降至446℃,再热汽温490℃,1月7日0时24分,负荷加至50MW,甲、乙小机投运,1时03分,负荷加至230MW,1时15分,停电动给水泵,2时0分,负荷加至292MW。
19 5号机高加入口门电机振裂。 一 现象:1996年1月20日7时20分,5号机在投高压加热器时,由于给高加充水时,空气没有排尽,开出口门时造成汽水冲击引起振动,将3号高压加热器基础水泥座振裂,高加入口门电机外壳振裂掉下。
20 5号机EH油泵乙出口管漏油机组停运。 一 现象:1996年2月6日9时05分,检查发现EH油泵乙出口管焊缝裂开喷油,9时06分,打闸停机,停EH油泵乙,9时50分,大轴静止,投入盘车运行,电流28A,12时47分,主机挂闸冲转,冲转参数:主汽压力14=14MPa,主汽温度485℃,再热汽温482℃,真空85KPa,缸温431/438℃,润滑油压0=259MPa,润滑油温37℃,转速升至2040r/m,因排汽缸温度高转乙真空泵,12时57分,2900r/m阀切换,目标3000r/m升速,主机转速缓慢升至3090r/m,电超速保护动作,转速降不下来,汽轮机打闸,13时12分,转速1150r/m,重新挂闸冲转,13时25分,发电机并网,14时04分,EH油压低,主机跳闸,(跳闸油压8=8MPa),EH油压继续降至2=4MPa时,停EH油泵甲,甲、乙泵切电,15时49分,大轴静止,投入盘车运行,电流31A,偏心0.4292mm。
21 5号机厂用电中断。 一 现象:1996年2月8日9时30分,5号机厂用电失去,所有仪表电源失去,仅DEH有显示,所有运行泵跳闸,主机跳闸,DEH有功为0,主机转速升至3060r/m后下降,主机直流油泵,甲、乙小机事故油泵联动,空侧直流油泵联动,H2侧直流油泵未联,手启不成功,关闭所有疏水,复归各跳闸泵开关,厂用电恢复后,立即启动甲循环泵,甲凝泵,甲真空泵,甲定冷泵,乙开式泵,甲闭式泵,EH油泵甲自动启动。9时36分,启动电动给水泵,9时39分,转速967r/m,启动顶轴油泵甲、丙,9时41分,主机空、H2侧直流油泵切为交流泵运行,9时42分,启动乙循环泵、乙真空泵,10时05分,转速70r/m,主机挂闸冲转,10时09分,转速970r/m,停顶轴油泵甲、丙,10时18分,阀切换,10时20分,转速升至3000r/m,10时28分,发电机并网,10时48分,负荷加至110MW,12时25分,负荷加至215MW。 二 分析:由于5号发电机阻抗保护误动,机组跳闸。
22 5号机排油温度高,机组跳闸。 一 现象:1996年2月7日18时41分,冲转参数:主汽压力3=83MPa,主汽温度345℃,再热汽温305℃,真空92=4KPa,差胀13.065mm,轴向位移-0.09mm,偏心0.3951mm,缸温284/340℃,润滑油温32℃,18时48分,挂闸冲转两次均因中调门开不起来打闸,19时17分,挂闸冲转盘车跳,中调门又开不起来,打闸。19时38分,挂冲转,中调门不开打闸,20时50分,挂闸冲转,1号中调门盘车跳,21时15分,转速升至2040r/m,21时25分,转速升至3000r/m,发电机并网,21时41分,“#1-8轴排油温度高”信号发,机组跳闸,21时52分,撤除“#1-8轴排油温度高”保护,21时53分,主机挂闸冲转,2号中调门处理好,22时04分,转速升至3000r/m,22时08分,发电机并网。
23 5号机甲、乙小机轴振大跳闸。 一 现象:1996年2月28日1时50分,5号机负荷184MW,5时50分,高加投入,5时53分,甲小机跳闸,升电泵转速,减负荷,5时54分,乙小机跳闸,(两台小机跳均为“轴振大”),6时0分,接令发电机解列,汽机打闸,6时20分,乙小机用备汽冲至2900r/m,7时50分,主机挂闸冲转,8时05分,发电机并网,9时35分,负荷加至220MW。
24 5号机甲小机四段汽源电动门故障关闭。 一 现象:1996年3月30日11时39分,甲小机转速突降,查为四段汽源电动门关,转速只能维持在1600r/m,启动电动给水泵向炉供水,11时55分,甲小机四段汽源电动门开,升速后,停电动给水泵备用。
25 5号机锅炉灭火,机组停运。 一 现象:1996年4月13日10时45分,锅炉灭火,启动电动给水泵,关闭二、四段抽汽至备汽门减负荷至15MW,11时19分,因锅炉不能短时恢复,主汽温度低至455℃,接令,打闸停机。12时21分,主机挂闸冲转,冲转参数:主汽压力16=0MPa,主汽温度457℃,再热汽温456℃,润滑油温36.3℃,12时45分,“低压缸排汽温度高”汽轮机跳闸,12时55分,主机再次挂闸冲转,13时06分,发电机并网,13时30分,负荷加至60MW,15时15分,炉灭火,负荷减至30MW。15时23分,炉点火成功,加负荷。
26 5号机2号高调门油动机漏油,机组停运。 一 现象:1996年5月26日14时0分,EH油箱油位370mm,检查发现2号高调门油动机漏油,15时17分,负荷减至0,发电机解列,汽轮机打闸,处理油动机漏油缺陷,16时28分,油动机漏油缺陷处理好,主机挂闸冲转,16时43分,转速升至2900r/m,阀切换,机“转速投入”故障切除,转速无法维持,17时32分,高调门故障,升至3144r/m,打闸停机,18时40分,大轴静止,投入盘车运行,19时13分,重新挂闸冲转,19时26分,应热工要求,打闸停机,19时48分,再次挂闸冲转,20时02分,发电机并网,负荷25MW。
27 5号机真空低超限,打闸停机。 一 现象:1996年5月31日10时30分,5号机运行中,接令,电检有工作,停甲真空泵,真空下降快,立即启动甲真空泵,但其带不上负荷,电流130A(正常为240A),快速减负荷,就地未见异常,启动丙循环泵,10时57分,真空降低,排汽温度高,打闸停机,发电机解列,11时05分,停甲真空泵,11时27分,热工程控班更换甲真空泵入口关断阀电磁阀后真空上升,11时54分,大轴静止,投入主机盘车运行,电流34A;12时05分,启动甲真空泵,电流248A,12时21分,主机挂闸冲转,12时33分,转速升至2900r/m阀切换后升至3000r/m,12时40分,发电机并网,负荷加至30MW,停挂闸油泵。 二 分析:5月31日电检人员检查发现甲开式泵刀闸严重过热,误认为是真空泵甲而通知运行,电运人员检查后确认发热严重,未认真对设备名称,即汇报值长,值长随即下令400VA段撤运,停止甲真空泵运行,因甲真空泵入口关断阀电磁阀故障,未及时带上负荷,真空持续下降至超限,机组被迫停运。①检修人员没有查明设备而误通知。②运行人员工作马虎,没有认真核对设备名称,便汇报值长,误停设备,引起机真空超限打闸停机。
28 5号机厂用电中断。 一 现象:1996年6月7日21时26分,厂用电全失,机跳闸,负荷由217MW甩至0,CTM失电,所有运行辅机红灯灭、绿灯亮,复归各开关,主机、小机密封油的直流油泵均联动,关闭所有管道疏水,6KVB段恢复,启动乙循环泵,甲、乙真空泵,乙凝泵,甲闭式泵,乙开式泵,电动给水泵,定冷泵甲,主机排烟风机甲,排H2风机甲,轴封风机甲,联系热工自动CTM处理好,900r/m启动丙抬轴油泵,甲、乙抬轴油泵起不来,主机四号瓦上瓦温度最高至143=8℃,21时50分,大轴静止,投主机盘车失败,由电气从配电盘启动,电流38A,偏心0.4997mm,甲、乙小机盘车投不上,直流油泵切为交流油泵运行,关冷水塔补水门,22时11分,主机盘车跳,检查无异常,电气检查回路正常,投入盘车,电流34A,偏心0.27mm。 二 分析:厂用电中断是由于5号发电机定子匝间保护误动,发电机跳闸后,6KV备用开关未联动造成。
29 5号机4号瓦温高,机组停运。 一 现象:1996年6月10日6时45分,5号机挂闸冲转,8时48分,转速升至2900r/m阀切换,8时52分,转速升至3000r/m,DEH A机死机,B机投入,9时01分,转速降至2040r/m,检查主机4号调门油动机门杆漏情况,9时33分,升速,9时37分,升至3000r/m,4号瓦下瓦温度升高,9时41分,4号瓦下瓦温度升至113.5℃,9时51分,该瓦下瓦温度升至127.7℃,后降至106℃,9时55分,发电机并网,10时48分,电动给水泵跳闸,原因为偶合器瓦温高,查偶合器6号瓦温最高达76.8℃,10时55分,打闸停机,11时08分,转速637r/m,4号瓦下瓦温度最高至138℃,11时30分,大轴静止,投入主机盘车运行,电流40A,偏心0.38mm。
30 5号机低缸排汽温度保护动作,机组跳闸。 一 现象:1996年6月17日0时30分,炉灭火,快速减负荷至18MW,检查全开后缸喷水旁路门,高、低加全跳,0时50分,“低压缸排汽温度高”信号发,主机跳闸,厂用部分电中断,乙循环泵,乙开式泵,乙闭式泵,主机交流润滑泵,空侧交流油泵,甲开式泵联动正常,甲闭式泵未联动且失电,抢投乙闭式泵成功,抢投乙前置泵,启动乙小机给炉上水,空侧交流油泵倒转,造成密封油压急剧降低,引起发电机H2压降低,1时0分,主机直流润滑泵切为交流润滑泵,空直流油泵切为交流油泵,发电机补氢,1时23分,大轴静止,投入盘车运行,电流30A,偏心0.494mm,5时55分,主机挂闸冲转,6时30分,发电机并网,10时43分,甲真空泵跳,抢合失败,真空下降过快,关甲真空泵入口门,10时50分,启动电动给水泵,甲、乙小机汽源切为备汽供,11时0分,排汽缸温度高打闸停机,11时04分,转速920r/m,真空升至73=7KPa,11时08分,主机挂闸升速至2040r/m,11时26分,真空81=5KPa,11时30分,转速升至3000r/m,发电机并网。 二 分析:①甲真空泵跳闸为延时过负荷误动。②该泵跳闸后,开关辅助接点未断开,使入口气控门未关闭,真空迅速下降。
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