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汽机专业的一次停、启机总结           
汽机专业的一次停、启机总结
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 19:52:24
5月5日#2机停机、启动总结



5月5日(二值停机)



22:33为处理#2炉风室底部漏水申请中调停机,负荷75MW,主蒸汽压力9.2MPA,主、再热汽温535/535。开始滑停。



22:33旁路暖管



22:49汽机打闸,发电机解列,汽机堕走,锅炉压火。投入旁路高旁20%,低旁100%。打闸后低压胀差上升至7.0mm(保护动作值7.5mm)



23:44转速129r/min,真空-79KPA。为尽快投入盘车开启真空破坏门



23:51转速到0投盘车,此时高压缸内壁上下温度390/389,此时没有及时提高轴封压力导致真空一直维持在56-60KPA之间。



23:57真空下降到-56KPA。



5月6日(四值启机)



00:00高压缸内壁上下温度393/390℃;高压进汽管外壁温度左侧427℃,右侧温度396/378℃;调节级温度379℃;真空-57KPA。



1:00高压缸内壁上下温度400/390℃;高压进汽管外壁温度左侧408℃,右侧温度315/287℃;调节级温度379℃;真空-66KPA。



1:30高压缸内壁上下温度404/386℃;高压进汽管外壁温度左侧276℃,右侧温度248/209℃;调节级温度362℃;真空-67KPA。检查发现盘车处有异音,大轴偏心4丝,盘车电流12.5-27A之间摆动,怀疑高旁减温水门不严密,冷水从疏水管返至高压导气管。将高旁减温水关闭后高压进气管外壁温度仍然下降。



1:55真空-55KPA,开始提高轴封压力提高机组真空。



2:00高压缸内壁上下温度405/380℃;高压进汽管外壁温度左侧189℃,右侧温度205/190℃;调节级温度358℃;真空-56KPA。



2:10锅炉点火



2:30高压缸内壁上下温度406/372℃;高压进汽管外壁温度左侧146℃,右侧温度166/164℃;调节级温度328℃;真空-60KPA。



3:00高压缸内壁上下温度406/363℃;高压进汽管外壁温度左侧109℃,右侧温度120/147℃;调节级温度325℃;真空-76KPA。



3:30高压缸内壁上下温度404/353℃;高压进汽管外壁温度左侧106℃,右侧温度133/181℃;调节级温度328℃;真空-80.5KPA。



3:48电动主汽门前压力6.54MPA,盘车冲开。



5:24汽机准备冲转。参数:主汽压力9.74MPA,再热蒸汽压力0.7MPA;主汽温度488℃汽再热汽温516℃;低胀6.73mm;高缸上/下温度387/322;真空-80.6KPA,大轴偏心3丝。



5:25机挂闸开主汽门,设定目标转速3000  r/min。汽机目标转速跟随不上实际转速。



5:30汽机转速3000r/min,但转速维持不住转速上升至3090  r/min,OPC超速保护动作。



5:49转速下降至3000  r/min趋于稳定。发电机并网带初负荷。并网后胀差逐渐降低,高胀-0.76mm,低胀5.64mm。并往后的操作同正常启机,没出现异常现象。



6:17负荷65MW切厂用电。



8:50负荷120MW各系统运行正常机组。此时真空以0.1KPA/min的速度下降检查系统。发现凝汽器水位从冲转开始一直1560mm(我厂在机组启动、停机时除氧器凝汽器水位就坏,只能依靠报警和就地监视),真空降低属凝汽器实际水位高所致。后经除氧器放水加大凝汽器的出水量,将凝汽器水位放至可见水位后凝汽器真空回复正常。



总结:



1、                  滑停过程中机侧操作基本正确,但机组堕走期间不提倡采用破坏真空的方法使转子尽快堕走至0,应使其自然堕走。



2、                  机组堕走期间采用破坏真空使转速到0投入盘车后,此时缸温很高,未能及时提高轴封压力,致使冷空气从轴封进入汽缸,造成高压缸内壁上、下缸温增大,高压导管外壁温度急剧下降(因高压导管疏水、与旁路疏水、一二段抽汽疏水在同一疏水扩容器),此异常应该值得总结。



3、                  此次冲转及带负荷过程中,油温调整比较到位,没有出现油温大幅升降。



4、                  汽机打闸后避免了除氧器振动。锅炉补水量和除氧器的上水量调整的比较好,锅炉和汽机专业配合较好(以往汽机打闸后锅炉需上水维持高水位,除氧器水位下降较快,又加之打闸后除氧器的上水温度急剧下降,除氧器补水量稍一增大容易发生除氧器的剧烈振动)。



5、                  启动过程中特别是温、热态启动,由于缸温较高,不能直接开启电动主闸门,应开启电动主闸门旁路门进行暖管,防止由于压力过高主汽门不严较低温度的蒸汽流入汽缸,造成上下缸温差增大及其他事故,下次启动严格按照规程规定执行。(规程中此项规定还需做修改)



6、                  机组并往后负荷带至120MW时真空下降,运行值班员发现问题处理比较及时,判断较准确,值得表扬。

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