机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备维修 >> 维修案例 >> 经典案例 >> 文章正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
进口卧式加工中心CINCIN
C1540立式车床的电气控制
数控车床主传动系统设计
普通车床的数控改造方法
常用不锈钢焊接方法
立式车床的SINUMERIK802
CW6163车床扩大加工范围
电渣压力焊接头质量标准
车身焊接与激光焊接
怎样的波峰焊接是标准工
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

[图文]轴流风机静叶承缸事故分析及修复         ★★★
轴流风机静叶承缸事故分析及修复
作者:未知 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2006-11-27 20:10:13
       武钢能动公司热力厂鼓风车间AV80-14鼓风机,发生喘振事故,造成转子弯曲,动、静叶片受损,静叶承缸产生收口变形,上承缸出现两处贯穿裂纹。购置新件,光静叶承缸报价就260万元(整套备件报价高达800余万元),并且新备件最快也要4~5个月才能加工完成。修复损坏件,尽量减少损失,是较好的方案。
        1.设备损坏情况
        转子、动静叶片有一定的损伤,上、下半静叶承缸发生了收口变形,承缸上、下半缸水平中分面收口情况基本一致,后几级承缸变形量相对较大;上承缸第7级静叶安装孔出现两处连续贯通性裂纹,分别为6孔连续贯通和8孔连续贯通,人风侧顺时针方向第4~9孔、15~22孔间孔桥呈现穿透性裂纹,孔桥完全断裂(整个第7级上承缸静叶安装孔为25孔)。
        2.承缸损坏原因分析
        机组发生事故后,发现承缸收口变形已将转子抱死,承缸内壁从前到后均有碰磨痕迹,第5一9级碰磨痕迹尤为明显,转子5~9级动叶间和轴上都有明显的磨痕,第7级静叶处磨痕较为严重。
        (1)产生收口变形的原因
        喘振发生时,动、静部件发生严重碰磨,温度升高,承缸局部发生不均匀变形,最终引起承缸收口变形。
        (2)裂纹产生的原因
        第7级静叶基本处于两端轴支承连线的中点上,在喘振发生时,此处远离约束,转子振动幅度最大,碰磨最为剧烈。静叶与转子发生碰磨时,摩擦力通过静叶传递给承缸上静叶安装轴孔,当高频度撞击产生的应力超过孔桥能承受的强度时,裂纹就在孔桥内产生并迅速发展,导致孔桥断裂。另外,第7级静叶安装轴孔处孔桥相对邻近几级的截面积最小,相比之下最薄弱。同时,此处少量孔桥先期断裂后会加重邻近孔桥载荷,造成邻近孔桥随之断裂。
        3.设备的修复
        (1)静叶承缸水平方向收口变形处理
        制备4套专用螺钉顶在承缸靠近中分面部位,用煤气火焰枪和乙炔枪同时均匀加热事故承缸内外。为防止承缸材料(QT400-15球铁)性能发生改变,加热温度控制在≤400℃。加热到300℃左右时,拧动调整螺钉,消除承缸收口。操作过程中应边加热、边调整、边测量,4套螺钉的调整量尽量保持一致。
        承缸上、下半收口尺寸分别调整到位后,将其扣合在一起,打入定位销,并用螺栓把紧,中分面处装上顶丝,微调中分面处直径至图纸要求。将承缸转入保温炉,350℃左右保温30h,以消除应力。
        进行校正、保温消应力处理后,上、下承缸扣合后内径水平、垂直偏差均<0.5mm,达到原厂技术要求。
        (2)承缸裂纹处理
        承缸出现的两处连续贯通性裂纹位于上半缸第7级静叶安装孔处,第4~9孔,第15~22孔间孔桥断裂。钻止裂孔,将可能存在微小裂纹的地方尽量去除,清除裂纹扩展隐患。同时,为解决裂纹处密封问题,可将止裂孔做成螺纹孔,旋入螺杆进行胶合。为解决静叶轴承安装配合尺寸及支撑强度问题,可采取跨裂纹安装扣件并胶合的方式。通过对承缸的支承方式和受力进行分析,可知承缸轴向结构强度要求并不高。而且,断面尺寸占总尺寸比例≤50%,由于原设计安全裕量较大(安全系数3),所以承缸通过螺纹和扣件胶合后可以满足使用要求。
        (3)粘接及扣合处理
        为增加裂纹处水平连接强度,在承缸外侧孔桥中线部位裂纹处作扣合处理,扣件孔处两端钻孔攻丝(图1),两螺纹孔及扣合件孔、螺栓涂硅基氧化铜无机胶。甲、乙组份(质量比)为4:1。粘接完毕后,立即加温60~70℃,保温1h,然后升温至120~130℃,保温3h。

        4.使用效果
        经试车,各部运转情况良好,交付运行4个月后,检查承缸尺寸正常,粘合部位及扣件无开裂、松动,现已正常运行两年多。承缸修复费用8.5万元,直接经济效益251.5万元。


文章录入:设备管理    责任编辑:设备管理 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号