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高品质粉煤灰的开发及使用途径研究 |
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高品质粉煤灰的开发及使用途径研究 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:53:27  |
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4.1 工艺试验 针对共混体系的加工可行性,分别对0~4号配方进行MI、流变特性试验,结果见表5。
表5 0~4号配方MI、流变特性试验结果
配方编号
流变仪试验
MI/g.min-1
外观
转速/r.min-1
转距/N.m-1
熔温/℃
0
60
44
120
0.7
好
1
60
125
128
1.1
差
2
60
82
125
1.45
较好
3
60
114
127
1.3
较差
4
60
65
124
1.47
好
从表5中可以看出,当变速挤出中,γ的分析曲线能与0号曲线基本吻合的为2号、4号配方。故而可以认为2号、4号配方工艺可行性较好。1号、2号配方的模拟挤出物表面缺陷较大,有明显气体逸出残留痕。可能是偶联剂NDZ-311中存在低分子挥发物,或者是造粒水冷过程中,NDZ-311亲水基团携带过量水分子,导致挤出物明显缺陷。 从表5中的1号~4号的熔体指数(MI)与0号的熔体指数(MI)可以看出:粉煤灰经活化处理后,其亲合性较好,球形粒径、大小分布及“滚珠效应”形成均对熔体流动性作出贡献。证实了在配方中的复合润滑效果也较理想。综合流变仪数据分析,可以认为2号、4号配方,挤管成型应该没有问题。 4.4.2 拉伸强度与断裂伸长率 在工艺试验中,1号和3号配方在变速挤出中γ的分析曲线与0号曲线不太吻合,从综合流变仪试验数据分析,1号、3号配方,挤管成型可能有问题。根据上述的分析我们选择0号、2号、4号配方在注射机注射成样条进行有关性能的试验。表6列出了0号、2号、4号配方的拉伸强度和断裂伸长率。
表6 0号、2号、4号配方样条的拉伸强度和断裂伸长率
项 目
拉伸强度/MPa
断裂伸长率/%
0号配方
23
80
2号配方
15
82
4号配方
16
80
从表6的试验结果可以看出:填充份的加入,会造成拉伸强度损失。从伸长率未降低的情况来看,可能原因为:填充体系位阻小,与聚合物大分子间缠绕密切,拉伸过程中的有效滑移,相对显示出共混体系内柔性。该特征明显优于CaCO3填充体系。当然偶联剂的加入也起了作用。 4.4.3 冲击强度、抗弯强度、表面硬度 表7列出了0号、2号、4号配方样条的冲击强度、抗弯强度、表面硬度的测试结果。
表7 冲击强度、抗弯强度、表面硬度测试结果
项 目
冲击强度 /kg.m-2
抗弯强度 /MPa
球压迹硬度 /N.mm-2
0号配方
2.18
26
28
2号配方
2.57
28
37
4号配方
2.45
31
34
从表7的试验结果可以得出:缺口冲击强度随填充份增加而呈上升趋势。抗弯强度中,填充份的加入,有明显加强效果,而球压痕硬度也有所提高。这3项指标的提高均对制品终端质量有利。
4.5 问题的讨论
粉煤灰用作塑料填充剂时粒径对制品的影响,最重要的是粉煤灰颗粒的大 上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
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