张立华 张少军 廊坊供电公司 河北廊坊 065000
1 事故经过
2000年7月14日,我公司康仙220 kV变电站1号变压器(SFPSZ7-120000/220,保定产,1994年12月投运)进行有载开关(ZY1 A-Ⅲ 500/110 D)调压操作(由3经4到5分头),约10 min后,1号变压器轻重瓦斯保护动作,3侧开关跳闸。事故发生后,进行瓦斯继电器取气鉴定,结论:气体可燃。试验人员试验发现220 kV侧直流电阻异常(表1),同时,色谱分析发现变压器油中乙炔、氢气及总烃含量超标(表2),判定可能为有载开关故障。
2 设备损坏情况
事故后放油检查,发现选择开关A、B、C三相3、4分接静触头有严重烧伤痕迹,动触头有放电痕迹,选择器中心柱的引出环有烧伤痕迹,切换开关有时失灵。吊检发现,C相双数侧过渡电阻引线烧断,过渡(静)弧触头脱落,枪机储能机构失效。更换了选择器3、4分接静触头及胶木条,并对动触头进行打磨,更换切换开关(和原开关同一制造厂家同一型号),并将其固定在5分接运行。 图1为切换开关原理电路图。


3 事故原因分析
3.1 切换开关过渡(静)弧触头脱落原因分析
康仙站由2台120 MVA主变压器组成,长期负荷为有功功率200 MW,基本处于满负荷状态。由于负荷变化,一般每日早晚进行调压操作,每日调压约10次。切换开关过渡(静)弧触头由1个内六角M6×16沉头螺钉与过渡电阻引线连接,固定在弧形绝缘板上。制造厂虽然采取了防松止退措施,但经长时间运行,沉头螺钉与过渡电阻引线和垫片间仍然产生了电腐蚀,垫片内径扩大,造成在事故前由4到3分接的操作中触头脱落并卡在切换开关内。7月14日,由3向4分接调压时,切换开关卡死,枪机机构元件变形,不能切换。此时显示器虽指示4分接,但有载开关仍在3分接运行,电压并无变化,值班员再次调压至5分接。
3.2 选择器烧损原因分析
当有载开关由4分接调向5分接时,由于有载开关实际运行在3分接,选择器由3分接向5分接转换,致使220 kV绕组与中性点开路,由于电感电流不能突变,在选择器3分接静触头对动触头拉弧放电,同时,主绕组与调压绕组中产生反电势,与原绕组电压叠加形成过电压,由于是电动调压,整个调压过程电动机构需转动33 r,约5 s,选择器从3分接分离到5分接接触电动机构需转动7~10 r,约需1~2 s。由于动触头离开迅速,振荡过电压使选择器3分接静触头对距离较近的选择器中心柱引出环(处于中性点电位)放电,造成静触头烧损严重,而动触头只有轻微烧痕。大能量的释放也造成了主变压器轻重瓦斯保护动作。
3.3 事故原因分析
通过以上分析,可以确定康仙1号变压器有载开关事故的原因,首先是7月14日前的调压操作中,C相双数侧过渡(静)弧触头沉头螺钉与过渡电阻引线接触不良烧损,致使过渡(静)弧触头脱落,卡在切换开关中,导致切换开关不能正常切换。在由3调向4分接时,切换开关仍保持在单数侧,主变压器实际运行于3分接。当有载开关由4分接调向5分接时,选择器带负荷转换,短时造成主绕组和调压绕组处于悬浮状态,产生振荡过电压,烧坏选择器静触头。暂态过程结束后,由于3分接周围游离碳的存在,级电压仍能维持短路点的电弧放电,直到重瓦斯保护动作掉闸。
3.4 防止有载开关事故的对策
康仙1号变压器1994年投运后,曾于1996年10月进行有载开关吊检,发现弧形绝缘板固定螺钉松动,此时有载开关调压3 543次;修试单位每1~2年更换有载开关绝缘油一次。到2000年7月14日有载开关发生事故时共计调压14 613次。从事故分析和维护情况看,康仙1号变压器有载开关未达到厂家要求的检修次数就发生了事故,说明该有载开关质量存在问题。为确保变压器安全运行,制造厂家应加强产品质量管理,为用户提供质量可靠的产品 。同时,运行维护单位也应进一步加强有载开关的运行维护管理。根据我们的经验教训提出如下预防措施: (1) 有载开关在投运1~2年内应吊检1次,以后每5年应吊检1次。新有载开关投运一段时间后,其本身存在的质量问题一般可暴露出来(如一些防松止退机构不良产生松动情况),采取适当措施进行处理,可预防有载开关事故的发生。 (2) 在保证电压质量的前提下,应尽量先投切无功补偿装置调整电压,减少有载开关动作次数,特别是变压器满负荷运行时应停止有载开关调压操作。 (3) 有载开关每1~2年应更换一次绝缘油。 (4) 预试时,应增加有载开关过渡波形、时间的测试,及时发现切换开关存在的缺陷 。
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