珠海电厂1号炉汽包接管座焊接缺陷的发现及修复
刘红文 董智明 童亮 陈顺强 广东省电力试验研究所,广州 510600
珠海电厂一期工程两台700MW燃煤机组是从日本三菱重工公司引进的。其汽包参数为:蒸发量2290t/h,压力20.38MPa,温度367℃,总长32634mm,风径1676mm,壁厚178mm和172mm,材质为SA299。1998年4月,广东省电力工业局锅炉压力容器检验中心人员对其1号炉汽包的制造质量进行检查时发现,汽包上直径133mm以上接管座角焊缝存在较多针孔缺陷,对日后运行造成危害。经过制订合理的修补方案,缺陷得到成功地修复。
1 汽包管座的结构形式 珠海电厂1号炉汽包管座共计138个,针孔分布于上升管接管座,饱和蒸汽引出管接管座和安全阀管座角焊缝上。这些管座设计结构形式如图1和图2。
 图1 安全阀管座结构设计图
 图2 上升管/饱和蒸汽引出管管座结构设计图
安全阀管座材质为SA105,外径为225mm,壁厚为72.5mm;上升管/饱和蒸汽引出管的管座材质为 SA106-C,外径为216.3 mm,壁厚为57mm。实际采用的制造结构形式如图3和图4。
 图3 安全阀管座的实际结构 1—焊缝底层;2—焊缝中间层;3—焊缝上层
 图4 上升管/饱和蒸汽引出管管座的实际结构 1—焊缝底层;2—焊缝中间层;3—焊缝上层
管座焊缝采用的焊接方法为:1)底层,手工电弧焊;2)中间层,全自动熔化极CO2气体保护焊;3)上层,手工熔化极CO2气体保护焊。 由图1至图4可知,设计的结构形式中,中间层自动焊焊至管座表面上边缘附近,经过打磨至与上边缘齐平,再用手工CO2气体保护焊焊出等边焊脚,但焊脚并未完全覆盖下边坡口宽度。实际制造的结构形式则考虑使焊脚完全覆盖住下边坡口宽度,以增加接头的强度。因此,我们可将设计形式中的焊脚尺寸理解为最小必须满足的尺寸。
2 缺陷发现过程的讨论 在珠海电厂1号炉汽包直径133mm以上管座发现的焊接缺陷是针孔缺陷,针孔是一个危险性相当大的缺陷,它往往是自焊层内部缺陷源开始一直贯穿至表面,除了减弱焊缝强度外还可能诱发微裂纹,直至产生裂纹。判定针孔与表面气孔区别主要是深度不同,可用直径约为0.1mm的金属丝自表面开口处插入,深度较深(一般大于1mm)的为针孔。 ASME(95)标准第Ⅰ卷PW—40条规定:焊缝不允许存在外观检查可发现的裂纹、针孔、表面气孔、未熔合缺陷。在最初的检查中,检验人员通过外观检查已发现管座焊缝存在针孔,同时着色探伤也印证了针孔的存在。为了便于显示和记录,我们扩大了着色探伤检查的比例,对管座焊缝进行了100%的着色探伤,所有针孔缺陷显示无遗,得出了与外观检查一致的结论:汽包的138个管座有53个存在针孔,缺陷比率高达38.4%。缺陷通过拍照形象地记录下来。高比例的针孔缺陷得到了业主和三菱公司的极大重视。
3 缺陷情况 针孔缺陷分别位于管座接管侧和筒体侧,三菱公司对缺陷打磨处理并经外观和着色探伤复查,确保缺陷完全消失,并对缺陷的深度、位置、宽度作了详细的记录,按其严重程度将上述53个缺陷分为3类:1)打磨后尚满足设计焊脚尺寸的为第一类;2)打磨后焊脚尺寸小于设计值,但深度小于10%母材壁厚的为第二类(即筒体侧缺陷小于17.5mm,上升管接管侧缺陷小于5.7mm,安全阀接管侧小于7.25mm);3)打磨后深度大于10%母材壁厚的为第三类。这样分类得出第一类缺陷13个,第二类缺陷33个,第三类缺陷7个。如图5所示。
 图5 三类不同深度的缺陷
4 缺陷产生的原因 管座角焊缝最上层采用的是手工熔化极CO2气体保护焊,焊接时,熔池无熔渣保护。又由于CO2是冷却性气体,使得焊接时熔池凝固比较快,产生FeO+C=Fe+CO反应,CO来不及逸出,于是在焊缝中形成CO气孔。 此外,当CO2气体中含有水分,工件表面存在油漆及铁锈,以及焊丝中含有的水分均易导致氢气孔的产生。按照三菱公司上述管座的焊接工艺,焊层深度最大值为12mm,针孔很可能为CO气体从焊层内部向表面逸出的过程中所形成。气孔会往上一直贯穿到表面,即针孔深度等于焊层深度。管座焊缝由3层构成,在消除缺陷的打磨处理过程中,去除上层焊层针孔后,若发现下层焊层的气孔或针孔等缺陷就要一直挖下去。这样,一些挖出来的凹坑深度就超过单层焊层深度,其中最深处达22mm。
5 缺陷的修复 5.1 确定修复方案 经过有关各方认真的协商讨论,对珠海电厂1号炉汽包最终采取了焊前预热、补焊,焊后整体热处理的方案。理由为: a)按照ASME材质分类方法,有缺陷管座材料均属PN01类,其外径均大于168mm,ASME明确规定,外径大于168mm的PN01类材料管子经过焊补的,必须做焊后热处理。由此知,第二类、第三类缺陷均需要作焊后热处理。这两类缺陷共计40个,均匀地分布于整个汽包,如果局部热处理,就必须沿整个汽包长度方向分成几个等温段分别进行。 b)局部热处理尽管设置了重叠区,但由于汽包是厚壁,刚性大的特殊部件,局部热处理不可避免产生巨大的热应力和组织应力,热处理完成后仍有较大残余应力存在,很容易产生缺陷。
5.2 缺陷修复处理 汽包整体热处理方案的具体实施完全由日方负责,整个过程也全部在炉上进行。在完全地清除缺陷以后,做了大量细致的热处理前期准备工作,如:汽包内部管件的拆除,锅筒的吊起,屋顶和四壁的安装,锅筒挠度(用了22对应变仪)、水平度、垂直度的测量等。 热处理规范见图6。 a)预热。用镍铬合金电炉来施工,温度175℃,用温差电偶测定,保持温度准确。 b)缺陷处补焊。焊材为LB-62(直径3.2~5.0mm),其各项性能指标与母材接近。
 图6 热处理规范示意图
c)后热。用镍铬合金电炉来施工,温度300℃(且不低于300℃),保温时间1h以上,用温差电偶测定,保持温度准确。 d)用砂轮机修补焊接部位,打磨平滑,而后进行外观检查和着色探伤。 e)检查合格后,在汽包各处均匀安装温差电偶,包上保温材料。 f)焊后热处理:火焰喷入汽包内部加热,为了防止汽包变形,三菱公司借助于桥梁计算模式,有效地防止了变形的产生。其工艺为:保持温度600~650℃,保持时间1.0h以上,上升温度和下降温度均为55℃/h以下。 热处理完毕,拆除保温并把锅筒降下后,多次测定其水平度、垂直度和挠度,以保证汽包恢复原样和安放在准确的位置上。最后修整补焊部分表面,涂上油漆。 比较补焊后热处理时间-温度图与厂家制造时焊后热处理时间-温度图,二者几乎没有区别。汽包整体热处理过程中,准备工作和善后工作细致完备,热处理工作认真出色,达到了预定要求。
6 结束语 a)日方在现场进行700 MW机组汽包整体热处理,其工作方法是先进的、科学的,证明了汽包在炉顶进行大面积缺陷修复的可行性,值得我们借鉴。 b)通过这次检验,强化了我们对于进口机组设备的质量意识,使我们对进口机组设备的检验程序更加清楚。
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