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200MW发电机内冷水水质劣化原因及处理 |
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200MW发电机内冷水水质劣化原因及处理 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 8:50:34  |
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吉林热电厂现有两台国产200MW机组,其发电机的冷却方式采用的是水-氢-氢式,即发电 机组定子线圈空心铜导线采用除盐水做为冷却介质。由于除盐水与大气接触,二氧化碳和氧 气溶入其中,使其PH值偏低。这样发电机铜导线长期处在含氧的微酸性水浸泡状态下运行, 极易造成空芯铜导线的腐蚀。腐蚀产物在空芯铜导线内表面上沉积,使热传导受阻,造成发 电机线圈温升增加,局部过热,线圈烧损。近几年来,由于内冷水质劣化而造成定子线 圈腐蚀、局部过热而烧损至使被迫停机的事件也时有发生。所以解决发电机内冷水水质劣化 这一问题是保证机组安全、稳定运行的重要前提。 两台200MW机组自1987年相继投产后,其发电机内冷水一直采用未加氨的除盐水,通过长期 的运行监测,发现内冷水的PH值偏低(一般在5.7-6.4之间);电导率在0.8-2.5μs/cm之间; 铜离子含量经过2-3天即可增加200μg/L-400μg/L,按照厂家及部颁标准:200MW机组发电 机内冷水电导率应控制在DD≤1.50μs/cm,PH值控制在7.00-8.00之间;铜离≤100μg/L。 内冷水水质长期处在超标状态下,只能通过大量换水、补水来改善内冷水水质,这样既浪 费大量除盐水,又不能从根本上解决腐蚀问题。 1992年,对发电机内冷水进行加MBT和BTA缓蚀处理试验,但运行一段时间后,发现效果不甚 理想。一方面BTA不易溶解,加入系统中易造成堵塞;另一方面在水中有剩余量BTA的情况下 ,铜离子含量仍然有上升趋势,致使加药量增大、加药周期缩短,既浪费了大量人力和药 品,又影响了内冷水水质,证明此法也不可取。 2 原因分析 未加氨的除盐水,由于其水质较纯净,缓冲性能小,且除盐水箱无密封装置,这样空气中的 二氧化碳、氧气极易溶入水中,二氧化碳溶入水中会发生如下反应: CO2+H2O=H2CO3=HCO3-+H+ 至使除盐水的PH值除低,这样在含氧的微酸性水工况下,极易对空芯铜导线造成腐蚀。 2.1 二氧化碳对纯水PH值的影响 不同浓度的二氧化碳对PH值的影响如图1。 <!--插入图片1--> 由图1可见,在20℃以下,0.2mg/L的二氧化碳就可使纯水PH值从7.0降到5.9。在空气中 二氧 化碳的分压为30.4Pa,在水中的溶解度为0.52mg/L,可使纯水的PH值从7.0降到5.6左右,从 而导致金属腐蚀速率的增加。 2.2 二氧化碳对纯水电导率的影响 纯水中含有微量的二氧化碳,便会引起电导率可达到小于0.2μs/cm,若除盐水箱暴露于大 气中,则至少溶解二氧化碳0.52mg/L,使其电导率超过0.7μs/cm以上,纯水中二氧化碳含 量对电导率的影响如图2。 由此可见,PH值偏低,电导率升高,有氧存在,是造成内冷水水质超标,引起铜管腐蚀的直 接原因。 3 处理措施 3.1 试验室小型试验 由于目前国内200MW以上机组,其发电机内冷水处理方式还没有成型的经验可以借鉴,通过 查找资料和进行大量试验室小型试验筛选出如下解决办法。 a.更换新药品; b.用凝结水代替除盐水; c.封闭除盐水箱及内冷水系统,使其与空气隔绝; d.用凝结水和除盐水适当配比。 <!--插入图片2-->
首先更换了BTA生产厂家,进行实验室成膜试验,通过连续一周试验,发现效果不理想。在 水中BTA剩余量为4mg/L,铜离子仍然有上升趋势。说明腐蚀现象依然存在。 接下来尝试用凝结水代替除盐水,虽然水的PH值能控制在标准范围之内,但凝结水中含有氨 根离子(一般在0.5-0.8mg/L之间),在此范围内,氨与铜易发生氨蚀现象,也会对系统造成 一定程度的腐蚀。 采取系统封闭,不但要对内冷水箱进行封闭,而且要对庞大的除盐水箱及整个供水系统进行 封闭,不但耗资较大,而且也十分困难,且PH值仍小于7(混床出口水PH值在6.5左右),因此 ,此方案也难彻底解决根本问题。 通过大量试验,我们最后确定的最佳解决方案是:用凝结水和除盐水适当配比,调整水质至 标准范围内,同时将水箱所有孔洞进行密封,溢流管改为倒U型管,并保持满水状态使之与 空气隔绝,必要时系统水以适当流量通过现场的混合离子交换柱进行离子交换,降低含氨量 和电导率,达到净化水质的目的。 3.2 现场试验 确定了最佳方案后,在今年10号机组小修期间进行了系统改进。改进前、后系统结构如图3 、图4。 <!--插入图片3--> 改进后的系统增加了一条凝结水引入管,与原除盐水管相连接。同时增加了一台小型混合离 子交换器。 正常运行情况下,将凝结水与除盐水适当配比,使内冷水的PH值保持在7.00-8.00 之间 ;电导率≤1.50μs/cm,含氨量低于0.3mg/L保持水箱满水状态(倒U型管有溢流即可), 用在线电导 表测水质同时将系统水流量的5%通过交换柱,经交换后的水再引入内冷水箱,参加循环,以 达到净化水质的目的。 3.3 试验结果 经过连续一周的现场监测,取得了令人满意的效果。各项水质指标如表1。 从中可看出,改进后内冷水水质各项指标完全符合标准,系统腐蚀现象大大降低。 表1 改进后水质指标 日期PHDD(μs/cm)Cu(μg/L) 17.250.42510.86 27.320.32716.47 37.270.31815.78 47.560.23419.63 57.260.32421.78 67.400.29818.64 77.110.35120.79 平均值7.310.32517.71 标准值≥6.8≤1.5≤200 去年同期平均值6.130.734276
4 结论 内冷水PH值偏低是造成系统腐蚀的主要原因,系统中加入一部分凝结水,提高水的PH值,可 减缓腐蚀现象。 水箱封闭并保持满水状态,系统加装倒U型管,可起到隔绝空气的作用,尽量减少气体的溶 入,减轻系统腐蚀。 系统水流量的5%经过交换柱,将水中杂质除掉,降低电导率和含氨量,可起到净化水质的作 用。
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