机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备维修 >> 设备改造 >> 改造案例 >> 文章正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 TPM起源
 推行TPM可期待的效果
 TPM的定义
 TPM适合哪些行业
 国外部分企业TPM推进成果
 TPM的目标
 设备生命周期费用
 理解RCM
 分析方法
 点检定修制管理体系
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
设备维修计划的实施(修
设备维修计划的实施(施
设备维修的目的
如何选择设备维修方式?
什么是设备维修计划管理
设备维修计划的编制
对汽轮发电机组调节汽阀
ENK63/63/137.5-3型35MW
数控镗床回转工作台故障
改进压力机离合器减少发
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

[组图]磨煤机石子煤排放率改造           ★★★
磨煤机石子煤排放率改造
作者:未知 文章来源:网上收集 点击数: 更新时间:2009-4-24 20:18:53
    改造方案首先在2号炉4号磨煤机上实施,试验成功后,在随后的1~4号炉检修中全面推广,截止2002年5月,24台磨煤机的改造工作全部完成,效果非常显著,石子煤排放率从原1.5%左右(磨损后期更大,可达到3%~4%)降到检修后的0.4%左右,至少降低了74%,机组供电煤耗降低了1.1%

    降低HP系列磨煤机石子煤排放率改造

    石子煤排放率是衡量磨煤机运行状况的重要指标,实现石子煤自动排放是电厂文明生产的基础。张家口发电厂(以下简称张电)在降低HP磨煤机石子煤排放方面做了大量工作,进行了尝试性改造,取得了非常好的效果。
HP磨煤机主要技术参数见表1。

表1 HP磨煤机主要技术参数


       1 石子煤排放率高的原因及对策
       叶轮风环处的有效风速是决定HP磨煤机石子煤排放量最重要的因素,经过现场测绘和计算,张电原HP磨煤机叶轮风环处有效理论风速为v=35~40m/s(正常工况下),通流面积约为S=0.5~0.6m2,风环风速仍有进一步提高余量。经过反复测算和试验,认为可将该处风速提高到60 m/s,且不会影响该磨煤机的正常运行(如磨煤机出力和原煤中异物的排除等)。
造成张电HP磨煤机风环处有效风速低的原因还有:磨煤机风道入口积煤(石子煤),影响一次风的流通,从而使沿风环进入的一次风风速不均匀;分离器中间衬板安装工艺不合理,容易脱落、断裂,造成漏风量增大,严重影响风环处有效风速;分离器底边衬板与中间衬板高低不平,与调节罩的间隙不能保证设备技术文件的规定(13mm均匀间隙的要求),漏流大;叶轮的一次风通道线型不佳,一次风流过叶轮风环时,由于节流环与叶轮间的直角面使气流局部严重受阻。另外,中间衬板设计太厚,影响磨辊间隙的调整,也是造成该类型磨煤机石子煤排放率高的重要原因之一。因此要想进一步降低HP磨煤机石子煤排放量必须对该型磨煤机进行以下改造。 字串2
(1)重新调整底边衬板,使之与中间衬板平齐,安装牢固。另外根据该磨煤机多年的运行和维护经验,分离器底边衬板和中间衬板与叶轮调节罩的间隙可进一步缩小,将间隙调整到8~10mm较为合适(见图1),以使调节罩随叶轮旋转时能保持较小的、均匀的间隙,大大降低漏风量。
(2)原中间衬板改为厚24mm的16Mn钢板,提高了其耐磨性,消除原中间衬板因不耐磨而造成的脱落和断裂(影响风速和磨辊间隙调整),并消除了由于其脱落和断裂后造成的磨煤机退出运行的隐患。
(3)叶轮叶片上靠叶轮风环的内侧焊接节流环,改变了通流面积,当流量q标准状态下为80km3 /h时,满足流速v 为60m/s的要求(见图1)。另外,将叶轮风环材料改为16Mn,提高了其使用寿命。
(4)从节流环外侧至叶轮风环内侧底圆间加焊厚10mm的16Mn弧型钢板,使其与叶轮外侧形成流线型喷嘴,以便一次风流过叶轮时分配更加均匀,并使阻力损失降低(见图1)。
(5)恢复风道入口防护网,以防止石子煤进入风道,防止风道内积煤和结焦,减少一次风流量和压力的损失。

 

图1 HP磨煤机叶轮风环改造示意图

       2 方案的实施及效果
       2000年3月上述改造方案首先在2号炉4号磨煤机上实施,试验成功后,在随后的1~4号炉检修中全面推广,截止2002年5月,24台磨煤机的改造工作全部完成,效果非常显著,石子煤排放率从原1.5%左右(磨损后期更大,可达到3%~4%)降到检修后的0.4%左右,至少降低了74%,机组供电煤耗降低了1.1%。
改造前后的效果比较见表2。


表2  2号炉改造前后磨煤机风环风速石子煤排放情况

       3 效益分析
       石子煤排放量的大幅度降低,节约了能源的消耗,降低了发电成本。
直接经济效益:张电1~4号炉每台炉每天燃煤约2080t,1年(按300天计)可节约原煤2080×1.1%×300=6864t,1t原煤按160元计算,6864t原煤折合人民币1098240元,4台炉每年可节约费用约440万元,而改造1台炉的6台磨煤机所需费用不足12万元。 

       另外,为张电石子煤实现自动排放奠定了基础;大大减少了对机房环境的污染,降低了工人劳动强度;对实现电厂安全文明生产创造了条件。

文章录入:设备管理    责任编辑:设备管理 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    网站经营许可证:浙B2-20080178-1