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煤泥和煤矸石混烧技术在循环流化床锅炉上的应用           
煤泥和煤矸石混烧技术在循环流化床锅炉上的应用
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 19:59:49
摘  要 总结了在130t/h循环流化床锅炉上进行的煤泥、煤矸石混合燃烧试验成果,探讨了循环流化床锅炉燃烧煤泥、煤矸石的机理,确定了循环流化床锅炉掺烧煤泥的最佳方式及应采取的有效措施,指出了煤泥、煤矸石混烧过程中存在的问题。
    关键词 煤泥煤矸石混烧

1前言
    利用循环流化床锅炉进行煤泥、煤矸石混烧,是一种有效利用煤炭资源的新技术,受到我国煤炭资源综合利用企业的广泛关注。新汶矿业集团华丰煤矿是一座具有百年开采历史的老矿井,现建有装机容量37MW的煤矸石热电厂一座,3台35t/h循环流化床锅炉,1台130t/h循环流化床锅炉。近几年来,为提高煤炭质量,洗煤厂的入洗量增大,导致煤泥、煤矸石产量上升。为有效利用煤炭资源,在130t/h循环流化床锅炉上尝试进行煤泥、煤矸石混烧试验,取得了圆满成功,掌握了煤泥、煤矸石混烧的成熟技术,满足了锅炉出力要求,消耗了大量煤矸石和煤泥,一举多得。
2系统构成及混煤机理
2.1130t/h中温中压循环流化床锅炉

    华丰煤矸石热电厂130t/h中温中压循环流化床锅炉为济南锅炉厂生产,型号为YG—130/3.82—M6,属单汽包、自然循环锅炉,采用由燃烧室、炉膛、水冷旋风分离器、返料器组成的循环燃烧系统,炉膛为膜式水冷壁结构,过热器分两级过热器,中间设一级喷水减温器,尾部设二级省煤器和一、二级风预热器;点火方式为床下动态点火,由四台刮板给煤机炉前正压给煤;含灰烟气经旋风分离器分离,大部分经返料器返回炉膛循环再燃,随烟气排走的微细颗粒被电除尘器收集;原设计煤种为以煤矸石为主的低热值燃料(Qdw=12146kJ/kg)。
2.2煤泥泵送系统
    煤泥泵送系统由刮板机、搅拌机、NBS20型浓料泵、煤泥输送管道构成。浓料泵可由就地泵房和热控室锅炉DCS控制。洗煤水经洗煤厂压滤机脱水后,经洗煤厂输送皮带、刮板机送入搅拌机进行搅拌,水份控制在30%~35%,然后由浓料泵通过煤泥输送管道将煤泥输送到锅炉炉顶,从炉顶落入锅炉燃烧室燃烧。煤泥输送管道长约350米,爬高约40米。
2.3锅炉改造
    在锅炉顶部、燃烧室上方开孔,将煤泥输送管道伸入锅炉,以便煤泥能从炉顶落入燃烧室,由于此处为负压区,只采取简单地封堵措施即可。
2.4混烧机理

    循环流化床锅炉在正常运行时约有1米左右的料层,床温一般保持在850~950℃。床料基本是由煤矸石燃烧后形成的炉渣,密度较大、耐磨性较好,而煤泥自身灰分较低、密度较小。煤泥进入炉顶,形成块状落下,布风板约有30米的距离,考虑烟气行走带来的阻力,大约需要3秒的时间,这足以使煤泥燃烧。由于煤燃烧具有爆裂的性质,煤泥块又具有良好的破碎性,块状煤泥在下落的过程中,一边下落、一边分裂、一边燃烧,待落到布风板时,已经变成小块,不足以糊到布风板上。由于密度的差异,小块煤泥将“漂浮”在沸腾层中燃烧,不会沉积在布风板上而影响锅炉的流化质量,出现局部流化效果差,造成结焦的现象。
    入炉煤泥、煤矸石工业分析数据见表1。

3混烧试验
3.1前提

    为了保证锅炉的出力,在运行调节中除了常规操作外,还要特别注意以下事项:一是保证各刮板给煤机运转正常;二是各安全阀经试验,确认动作正常;三是风机、给水等各项联锁试验良好;四是保持料层差压在7.5~7.8kPa之间;五是返料温度控制在950℃左右,并要基本稳定;六是风室风压保持在7.6~7.8kPa;七是维持床温在930℃左右;八是煤泥水份控制在35%以下。
3.2试验过程
    首先,单纯燃烧煤矸石时,添加部分原煤,使煤矸石与原煤混合后发热量为12550kJ/kg,稳定锅炉各项参数。其次,按2:3的比例掺入煤泥,降低刮板给煤机给入量,给入燃料的发热量保持在12550kJ/kg,控制锅炉各项参数如上。第三,按2:3的比例掺入煤混,在降低刮板给煤机给入量的同时,降低给入燃料发热量至9802kJ/kg,控制锅炉各项参数如上。
3.3应注意问题
    在风量不变的情况下,风室压力越高表明料层越厚,运行中维持正常风量不变情况下,风室压力应尽量维持在前述的范围内;同时,在运行中尽量保持料层厚度,以免造成煤泥沉积,保证锅炉稳定运行,这就要求锅炉运行人员勤放渣、少放渣。床温的调节不要采取利用煤泥给入量来调节,应采取调节入炉煤矸石量来调节。
4取得效果
    经过几个月的运行,证明在现用的循环流化床锅炉掺烧煤泥,不但技术上可行,而且还具有明显的经济效益。
    一是煤泥与相同发热量的原煤相比较,价格上约低130元/吨,除去煤泥泵送系统所耗电费、设备折旧费、维护等费用外,每燃烧1吨煤泥可节约燃料费用100元,如全年消耗8万吨煤泥,则可为电厂减少支出约800万元,这对电厂来说相当可观;
    二是热电厂循环流化床锅炉燃烧煤泥,减少了煤泥的堆放,为华丰煤矿洗煤厂的正常运行创造了良好的条件,提高了煤矿的经济效益;
    三是热电厂循环流化床锅炉燃烧煤泥,避免了洗煤水外流造成的环境污染,同时也减轻了因煤泥堆放、储存、运输带来的煤尘污染,为矿区的环境保护做出了贡献。

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