孟庆瑞
(山东恒通化工股份有限公司热电厂,山东郯城276100)
1前言 循环流化床锅炉在我国投入实际运行只有十几年时间,但发展却十分迅速。目前,山东恒通化工股份有限公司热电厂拥有循环流化床锅炉7台,其中35t/h2台、75t/h3台、240t/h2台,运行效果较好。 2循环流化床锅炉的使用效果 2.1运转设备少 35t/h、75t/h循环流化床锅炉只有3台风机和给煤机,240t/h炉有5台风机、4台给煤机,较抛煤机链条炉省去了故障频繁的炉排部分,为设备稳定运行创造了条件,若筑炉部分不出现故障,检修的工作量较其他炉型大大减少,维修费用大大降低。 2.2运行稳定 公司先后施工投运35t/h、75t/h、240t/h循环流化床锅炉从点火启动、运行操作、压火备用和事故处理,在技术上都相对比较成熟,在操作上都积累了许多经验,只要给煤不间断,炉膛料差稳定,炉膛温度能控制好,循环流化床锅炉即可在50~110%负荷下安全稳定运行。 2.3效率高 循环流化床锅炉的固体可燃烧效率可达95%以上,大大减少了固体不完全燃烧热损失,热效率超过85%,这是抛煤机链条炉无法比拟的。 3运行中存在的问题及措施 3.1膜式水冷壁的磨损 磨损的部位主要在后膜壁两侧夹角处,通过对燃烧情况的分析,主要是因为锅炉烟气出口在炉膛后部,从后膜顶部引出炉膛的烟气流夹带的燃烧颗粒与后膜壁碰撞后下落,又由于后膜壁两侧夹角处是烟气的相对静止区,颗粒浓度相对较大,磨损程度也相对加大,对于先投入运行的35t/h、75t/h炉,此处管子更换次数较多,为解决卫燃带上部的磨损,采取了喷涂金属粉末的办法,以增强其表面的抗磨性。 3.2高温过热器的磨损 高温过热器的磨损主要集中在上部,因为烟气流自中心筒垂直出来,后转弯时,因惯性作用使大部分烟气及携带的颗粒从高温过热器上部经过,造成磨损。减少磨损的方法是在高温过热器面向烟气的方向加盖不锈钢护瓦,再者就是在高温过热器前顶部增加一道混凝土梁,使烟气能适当改变方向,从而减轻对上部的冲刷磨损。 3.3省煤器的磨损 省煤器为蛇形光管,上护不锈钢护瓦,其磨损主要集中在其入口靠炉前部位,其主要原因是因为烟气偏流所致。另外,由于省煤器布置相对密集,烟气流通面积小,流速快,加剧磨损。锅炉大修时,在不减少水侧流通面积的情况下,减少省煤器组数,增加烟气流通面积,从而减少烟气对省煤器的磨损。 3.4选用煤种,减轻锅炉磨损 循环流化床锅炉是作为燃用劣质煤的项目开发研制的,对不同煤种有较好的适应性,但在实际运行中,不能一味地选用价廉质劣的煤种,因为劣质煤的灰分较大,会加大锅炉的磨损。实际运行中应对燃煤的粒度、硬度、固定碳、发热值等指标进行比较,尽量不选用劣质煤。 3.5运行部件存在的问题 布风装置。锅炉为风帽式布风装置,运行几年的实践证明,风帽式布风板布风均匀,负荷变化时,流化质量稳定,但风帽易烧坏,每次停炉检修都要对风帽进行检查,更换部分风帽。需对风帽的结构、大小、材质等方面进行改进,以提高风帽的使用寿命。 返料器。目前国内大多采用风力返料,在锅炉运行中,返料效果较好,能正常返料,但返料器漏风,特别是高温返料,更趋明显。这就要求施工时,必须保证砌炉的灰缝饱满,外护钢板的焊缝要达到满焊。
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