机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备维修 >> 维修案例 >> 电力维配 >> 文章正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
750kV电力系统继电保护
温州电业局500kV隔离开关
750千伏电抗器
500kV自耦变压器接地方式
500kV变压器油的介损处理
500 kV变压器绝缘油含气
500 kV变压器过励磁保护
绝缘包扎有缺陷500kV电流
500 kV母线差动保护的运
500KV变电站微机监控系统
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

捷制500MW机组负荷摆动分析处理           
捷制500MW机组负荷摆动分析处理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 19:51:20
针对捷制500MW机组自投产以来存在的负荷摆动的原因进行了分析,找出负荷摆动的原因为高调门伺服机反馈套型线斜率小,电液转换器故障,主同步器跟踪不良,高调门门杆断裂或锁母脱落,高调门门杆转动导致锁母、马蹄销磨损,压力油管漏油,调速部套磨损、迟缓、排空不畅,采取了相应的对策和措施。

关健词:捷制500MW机组 负荷摆动 原因分析 处理

       1 前言
       捷制500MW机组调节系统为旋转阻尼液压调节系统,正常运行中由电液调节系统共同完成机组的调节任务,而液调处于跟踪状态,即主同步器跟踪电液转换器。液调系统主要部套有旋转阻尼、一次变换器、主同步器、辅助同步器、二次变换器、高中压调汽门伺服机等,电、液调节系统由电液转换器来联系。一次变换器感受旋转阻尼的一次油压变化或由主同步器、辅助同步器调整将一次油压的变化变换为二次油压,二次油压控制高压调汽门;二次变换器感受二次油压变化将二次油压的变化变换为三次油压,三次油压控制中压调汽门。
自投产以来,两台机组多次发生负荷摆动的故障,摆动幅度在40-70MW之间,造成AGC无法正常投运,影响电网的安全运行,针对这一故障,进行了大量的试验分析,进行了相应的改进和处理。
       2 负荷摆动的原因分析
       通过大量的试验分析,调节系统的摆动属于自激振荡,造成自激振荡的主要原因与液调系统的非线性环节和干扰有关,高调门门杆断裂、锁母脱扣、磨损引起高调门的失控也是一个重要原因。
       2.1 因二次油压较高区域内反馈套型线斜率过小,反馈量不足,高调门伺服机摆动。其静态特性如下表:
按此在新窗口打开图片

       从带负荷试验看,当二次油压>325 KPA以后,ΔL/ΔP2均为设计值的2-2.5倍。这也说明了反馈过小,即反馈套特性与机组流量特性不匹配。
       从动态特性看,反馈过小不利于系统稳定。当机组处于阀门手控状态时,虽然调节系统一般不会出现摆动现象,但在投入闭环控制时,因反馈量偏小,系统增益大,电调输出量在克服非线性环节如死区、迟滞范围后,实际作用量很小,此时调门已产生过调。机组运行表明,当二次油压变化小于3 KPA时,调门一般无响应;而当二次油压变化到4KPA时,调门就会出现过调,进而会造成系统自激振荡。
       2.2 高调门伺服机反馈滚轮轴、内孔、反馈滑块磨损配合间隙大,高调门伺服机摆动。反馈机构由反馈错油门、杠杆机构、反馈套、平衡弹簧组成。反馈的过程为,当二次油压增加时,差动阀下移,打开反馈错油门的中间油口,压力油进入伺服机活塞下部,使其向上移动,这样反馈套对杠杆滚轮的作用力减小,反馈错油门在下部弹簧作用下也向下移动,逐步关小伺服机进油,同时带动反馈杠杆也跟踪反馈套向上移动,直至伺服机进油口全部关死,反馈杠杆滚轮与反馈套正常接触伺服机达到新的平衡状态为止。
在几次检修中,对2、3号高调门伺服机的反馈滚轮轴、内孔、反馈滑块进行了测量,发现最大磨损间隙达50多丝,在反馈过程中必须走完间隙行程才进行反馈,出现调节不灵敏、过调、振荡一系列问题。
       2.3 电液转换器是由电信号控制一个碟阀,将电信号转换成液压信号。电液转换器特性不良,电信号或碟阀摆动,电液转换器运行中存在过调又回调的现象,调整过程中摆动。
       2.4 主同步器在机组运行中直接参与电网二次调频。在电液并列调节时,主同步器为“慢速”电液转换器,跟踪电液转换器变化改变机组负荷,其中主同步器的位置高于一定二次油压下10%左右,这样可保证在正常调节过程中机组负荷仅受电调控制。
主同步器特性与阀门手控特性匹配不好时,会造成运行中实际上主同步器起主导作用。主同步器跟踪不良,运行中加减负荷时主同步器存在迟缓,不能及时跟踪电液转换器。
       2.5 高调门门杆断裂、锁母脱落或马蹄销、锁母磨损
下面为历年来高调门门杆断裂和锁母脱落情况统计表: 
按此在新窗口打开图片
      
从以上高调门门杆出现的故障综合分析,发现存在如下问题:
(1)传动装置存在的问题: 
      在历次调门的检修中发现,传动杆的导向部分有严重的磨损现象,经分析,传动装置存在以下不合理因素:传动杆的轴承位于油动机壳体和调门复位弹簧内,在机组的运行过程中无法定期加注高温润滑脂,当机组运行一段时间后轴承易损坏抱死,使传动杆在调门开启过程中由上、下的直线运动变成圆弧运动,使门杆锁母受一个侧向力的作用,最终导致门杆从丝扣根部疲劳断裂。 
(2)传动杆和门杆装配上存在的问题: 
1)传动杆和门杆在装配上存在以下问题:
      马蹄销平面和门杆锁母下平面的配合间隙仅为0.02mm,锁母在装配后在周向和轴向都不能转动或移动,而门杆与锁母的配合间隙为0.30-0.40mm,装配后门杆有晃动现象,所以当门杆在汽流的冲击下可造成高频振动,从而导致锁母销剪断、锁母脱扣。
2)为了防止马蹄销在运行中脱出,采取了在外部点焊的限位方式,当两个马蹄销由于装配或加工误差的原因使锁母在轴向受力不匀时,马蹄销不能周向转动,即不能在运动中自动平衡受力。因此锁母在调门反复开关过程中,在侧向力的作用下易从丝扣根部断裂。
3)门杆锁母与马蹄销装配间隙较大时,运行中在高压蒸汽的冲刷下造成门杆高速旋转,使锁母、马蹄销磨损严重磨损脱落。
       2.6 调速部套磨损、迟缓
      继动器滑阀、差动滑阀、反馈滑阀及配汽机构连接部件均存在磨损的可能。从大量的试验分析看,尤其油动机活塞运行工作位置长期处于调整状态,在弹簧作用力偏斜、滑阀四周油压分布不均、油流反作用力、过封度不合适的情况下,由于其负载大,极易产生局部磨损。一旦出现磨损就会出现卡涩及调节品质的恶化,增加了系统的非线性。
(1)弹簧作用力偏斜产生的迟缓。在调节系统中广泛作用着弹簧。当弹簧的两端不平行或弹簧的中心有偏斜时,滑阀在移动过程中,就会受到侧向作用力,从而产生偏斜。若在滑阀端面上有油压作用力,产生一个力偶,使偏斜加剧,在滑阀凸肩边缘和套筒壁面之间产生很大阻力,使迟缓增大。
(2)滑阀四周油压分布不均引起的迟缓。由于滑阀四周的间隙存在漏油,当漏油沿四周分布不均匀时,沿滑阀圆周上的压力分布也不均匀,由此产生侧向力作用。
       2.7 调节系统排空不畅
      如调节系统存在空气时,会造成系统容积常数增大,使原来的惯性环节变为振荡环节,极易产生系统振荡。同样,当油动机活塞腔室及继动器内积存空气时,也会造成系统波动,尤其是2、3号高调门活塞顶部的空气不易排尽,这也会激发自激荡。
       2.8 压力油管漏油也会造成调节系统摆动。
       3 调节系统负荷摆动的处理措施
根据存在的问题,针对性的采取了以下的处理措施。
(1)反馈套型线改进
      反馈套型线为非线性曲线,与配汽机构阀门流量特性相匹配,保证了二次油压与功率的线性关系。改进后的高调门静态特性如下表:

按此在新窗口打开图片

      改进后的反馈套型线使机组在正常运行中,油动机在107-151mm的范围内其反馈系数增加了一倍。增加反馈相当于减小了液压系统的增益,又增加了其响应速度,改变了系统时间常数,对提高系统的稳定性有较大作用。同时也使系统静态特性与设计要求相符。改进后,在二次油压相当于改前317-338 KPA 的范围内,系统的反馈系数保持在相当于改前317-326 KPA范围内的对应值。这样,即使二次油压较高时,系统也能保持稳定运行。 
(2)对高调门伺服机的反馈滚轮、反馈滚轮轴、反馈滑块进行了更换,保持配合间隙在0.04-0.08mm范围内,并对反馈滚轮、反馈滚轮轴、反馈滑块配合表面进行渗氮处理,增加耐磨性,每隔一年利用大中小修更换一次。
(3)对特性不良的电液转换器进行更换,检查更换有问题的电缆。
(4)将主同步器开度开到96%后主同步器电机停电,机组冲转、加减负荷只由电液转换器控制,主同步器不参与跟踪。避免运行中加减负荷时主同步器存在迟缓,主同步器跟踪不良。
       3.5 对传动杆和门杆装配进行改进: 
(1)锁母改进:单锁母改进为双锁母装配,锁紧锁母锁紧后将两锁母点焊加固,同时将锁母与门杆丝扣的配合间隙保持在0.05-0.10mm的范围内,增加两者的配合紧力,可消除门杆的晃动现象。
(2)马蹄销和装配尺寸的改进:在马蹄销一侧周向铣一8mm的槽,在传动杆上相应部位打φ8的孔,装配后用φ8的合金圆柱销限位,同时对门杆锁母与马蹄销的配合间隙进行测量,使其保持在0.15-0.20mm的范围内。这样,当锁母下端面受力不均时,可确保马蹄销周向转动,自行平衡受力,消除门杆头部侧向力。 
(3)传动杆和门杆装配方式的改进:传动杆和门杆装配方式改进为键连接,在门杆端部加工12×40×8的键,在传动杆端部加工13×45×10的键槽。
(4)除以上的改进措施外,必须利用每次的检修,对高调门传动杆轴承进行检查,加注二硫化钼脂,确保轴承转动灵活。
       3.6 加强油质管理,保证滤油机连续运行,大中小修后,油循环油质不合格严禁向调节系统通油;更换磨损的质量不合格的滑阀;将弹簧改进为自动对中弹簧,上部弹簧拉杆采用活动球形接头,紧固螺母垫有球面垫片,消除了弹簧作用力偏斜;滑阀设计均压槽,提高了滑阀的灵敏度,减少局部磨损。
       3.7 在油动机活塞腔室及继动器的最高点加装排空螺钉,进行连续排空,确保排空畅通,避免调速系统积存空气。
       3.8 对压力油管进行打压查漏,更换漏油的压力油管
       4 效果
       以上的改进措施在两台机组的历次检修中已逐步实施,从2003年下半年后,两台机组未发生负荷摆动的故障现象。
       5 结束语 
       由于捷制500MW机组调速系统结构复杂,造成负荷摆动的原因也是多方面的,为了更大的发挥大机组在电网中的应有作用,稳发多供,除严格日常的检修管理比如状态检修和点检定修制外,还要不断地努力探索新的途径和经验办法去避免机组的负荷摆动。


文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号