一台太原第一机床厂产B1016A单臂刨床,1980年购进,设备存在的问题较多,原工作台采用直流发电机组控制直流电动机驱动,能耗、噪声大;工作台换向开关原采用机械压杆式触点开关,可靠性差,开关每年更换30多次,压杆的机械撞头也经常修理更换;电气控制箱内的接触器、中间继电器等控制元器件老化,机件损坏严重。工作台及床身导轨大面积拉伤;走刀箱及刀架部位机件损坏。基于此种情况,决定结合大修理进行整机改造。 一、电气部分改造 1.驱动系统 将原工作台驱动控制部分拆除,采用中纺机电研究所的开关磁组电动机调速系统,电机功率选用45kW,系统工作原理如图1。该系统具有以下特点:
(1)启动转矩达到额定转矩的150%时,启动电流仅为额定电流的30%,(45kW,20A左右); (2)系统为可逆调速系统,给定量为转速,依负载情况电动机可自动正向转动、正向制动、反向转动和反向制动; (3)系统属转速闭环调节系统,且机械电气时间常数小; (4)电动机无电刷整流子,控制器电路也较简单; (5)系统能在转速和负载转矩均较大范围变化时保持高效率,各种工况条件下,均有良好的节电效果; (6)工作台换向装置采用无触点电子组合行程开关。换向控制可靠性大大提高,故障率是机械组合开关的1/100,动作频率1800次/h,寿命500万次以上。 2.电气控制 采用FXon-60M(T),三菱微型PLC可编程控制器,减少了中间继电器和时间继电器,工作寿命和可靠性大大提高,电箱内外围电路简化。 二、机械部分
床身导轨及工作台采用粘贴钢带和TSF软带工艺修复(图2)。床身导轨粘贴65Mn钢带,表面硬度38~42HRC。床身平导轨面选1.05nun×150mm×131000mm钢带;V型导轨面选0. 85mm×90mm×131000nun钢带。用DJ-1胶粘剂粘贴后,采用专用工具压拖,由轻到重,由快到慢,使钢带粘贴牢固为止。 24h后清除导轨钢带表面和油槽内的粘接残留物。软带选用DJ-1胶粘剂粘贴后,将工作台放在床身导轨面上,使其接触均匀。72h后,将工作台吊下,修理清除残留物,修刮相互配合面,开油槽并调整驱动工作台蜗杆座与工作台齿条的间隙。自刨工作台台面。 通过以上的修理改造,机床可靠性提高,故障率降低。工作台以7m/min运动,切削钢件最大电流为40A,节电1倍以上。改造后机床噪声<75dB,原最大为85dB以上。 采用粘钢带和贴软带后,工作台与导轨摩擦因数降低,在有润滑条件下为0.03(原为0.05~0.15),无油润滑条件下为0.05,克服了低速爬行现象。费用节约3万多元,整机修理改造共用25天完成。
|