提要:单缸抽汽冷凝式汽轮机组自1990年投人运行以来,多次发生漏油,因汽轮机的油管布置在机头靠近高温设备的位置,有几次漏油导致了着火事故。
汽轮机漏油事故分析及处理 黄加东,仲大庆 (南京化学工业有限公司,江苏 南京 210048)
摘 要:通过对汽轮机调节系统油管泄漏引发着火事故进行分析,找出了错油门滑阀卡涩等原因,并采取有效措施。 关键词:汽轮机;漏油;着火;错油门;防范
南京化学工业有限公司CN6-35-9型单缸抽汽冷凝式汽轮机组自1990年投人运行以来,多次发生漏油,因汽轮机的油管布置在机头靠近高温设备的位置,有几次漏油导致了着火事故。本文对其中一起漏油着火事故进行了分析,并提出防范建议。 一、事故经过 2002年11月7日,巡检时发现机组调节系统机头错油门进油口渗油。为了避免油喷向高温部件,随即加上挡板隔离,但漏油突变成雾状喷射,机头周围立即伴随响声起火,经停车后将火扑灭。事后,检修人员将错油门拆下检查,发现进油口密封垫在朝机头方向处有一道宽4mm的滋口,错油门内部滑阀脱离成二节。 二、漏油原因 1.错油门滑阀松动 调节系统中的错油门滑阀随油压的变化产生上、下移动,压力油进入油动机油缸活塞的上腔或下腔, 推动活塞运动。 图1所示为错油门结构图。错油门的滑阀8和套筒9装在基壳体中,滑阀的上端是转动盘7,转动盘与弹簧座之间装有推力球轴承6,反馈弹簧5的作用力取决于调节导杆1及上部杠杆的位置。滑阀工作时既旋转又振动,由于联接处松动,上下两部分运动时不同步,产生卡涩现象,使进油压力波动较大,形成冲击力,导致进口密封垫损坏后漏油。
图1 错油门结构图 2.进油管振动过大 错油门滑阀运动产生的振动传到油管上。当错油门的振动频率与油管的固有频率相同时,油管发生共振,可导致漏油。 3.接头漏点多 本机组属积木块系列工业汽轮机,可采用较少的基本积木块(零部件)设计生产出多种类型机组。其不足之处是接头多,造成漏油的几率大。 三、改进措施及效果 1.更换错油门滑阀 滑阀上下两部分联接松动,易产生卡涩。为此,更换精密滑阀(如图2所示),注意滑阀配合间隙应符合图纸要求,同时严格控制盖度尺寸△,以减少滑阀上下微动时引起的油动机活塞油压冲击振动。因滑阀制作精度高,检查接缝时应仔细,要求定期由专人检查并记录,不留隐患。
图2 盖度尺寸要求图 2.改变滑阀的转动频率 如图1所示,压力油由进油孔4进入滑阀中心,然后从转动盘中7的切向孔喷出,见图3。由于压力油从转动盘的切线方向连续喷出,使错油门滑阀产生旋转运动。若图1中转速调整螺钉3螺纹未攻到底或螺孔打偏,螺钉将不能起到调整滑阀转速作用,从而使滑阀转速过高。检查发现此处误差较大,经修理,同时将转盘径向油孔2缩小,以降低转动频率,最终使错油门振动减小。
图3 滑阀转盘图 3.减少联接点 在油管路中尽量采用金属波纹管以减振。同时增设支吊架,改变油管固有频率,从而避免共振发生。 4.加隔离防护罩在法兰联接处加钢隔离罩,使漏油定向流动,避免与热力设备接触。另在机组下方的热力管道加上铝皮护罩,接缝向下,避免了油渗到保温层内部着火,保温层采用阻燃材料。 5.落实巡检等管理措施 对汽轮机油路系统加强管理,调节系统中的错油门作为特检部位。将巡检中及时发现隐患和漏检情况列人奖罚考核,并不断提高岗位人员的技术素质。 采用以上措施的效果很好,自2003年2月以来再未出现漏油、着火事故,实现了机组安全稳定长周期运行。
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