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[图文]振动监测在选矿厂球磨机上的应用分析         ★★★
振动监测在选矿厂球磨机上的应用分析
作者:未知 文章来源:中国资产管理网 点击数: 更新时间:2006-11-12 11:33:12
1.球磨机的主要技术参数
    
德兴铜矿大山选矿厂是目前国内最大铜选矿厂,其一段磨矿主要设备八台φ18′28′球磨机由美国NIPSI公司和FULLER公司生产。球磨机单机处理能力为7500t/d,由交流电机驱动,电机转速200r/min,功率4101kW,减速齿轮对的小齿轮数z1=19,大齿轮齿数z2=277,小齿轮转频f1=3.3Hz,球磨机筒体和大齿轮的转频f2=0.23Hz(转速n2=13.7r/min),齿轮啮合频率fm63Hz
   
球磨机传动示意见图1

 

1

    2.测点布置及振动数据
    
测点布置在反映转子振动最敏感的轴承部位,即在进料端轴承座和出料端轴承座上。它既反映轴承、齿轮等部件的故障信息,也反映传动系统的故障信息。
   
1列出6#球磨机进料端轴承座的振动值。从表中数据知,912日加速度值大幅度突增,之后还增长较快,而速度和位移变化较小。初步估计故障是由齿轮和轴承引起。设备在正常状态(安装精确度很高时)下,轴承座的加速度值为1.5m/s2,速度值为0.98mm/s。设备处在危险值范围,所以从912日开始我们采取密切跟踪监测。
    3.
分析及处理
    (1)
从数次采集的频谱图可看出,齿轮啮合频率的边频带没有什么增长,可判断齿轮啮合状况良好,振动可能来自于轴承的劣化。
    (2)
球磨机的轴承型号为23276(美国产),双列向心滚子轴承,滚珠数z=42个,节圆直径D505mm,滚珠直径D=72mm,β=0°,轴转速n=200r/min,计算其故障特征频率为:
    
外圈故障频率f1=60Hz
    
内圈故障频率f2=80Hz
                                                  
1 6DOJ球磨机进料端轴承座振动值

  参量及方向

日期

(2002)

加速度 m/s2

速度 mm/s

位移 μm

水平

垂直

轴向

水平

垂直

轴向

水平

垂直

轴向

3.28

2.47

3.50

3.87

1.31

1.91

2.53

7.3

14.0

19.0

4.29

3.00

3.43

3.76

1.25

1.79

2.85

7.7

15.6

21.9

5.14

3.85

3.44

3.51

1.36

2.05

2.69

7.8

14.3

23.2

9.12

16.12

17.86

36.17

2.01

2.45

6.08

8.9

14.4

37.3

9.20

35.76

27.98

49.03

2.59

3.23

7.48

11.0

13.0

49.0

9.24

37.89

29.85

52.34

2.87

3.68

7.81

11.6

14.5

51.0

9.29

1.80

2.50

2.01

1.10

1.05

1.50

9.4

10.4

11.3

 

2

    滚珠故障频率f3=23Hz
    
保持架旋转频率f4=1.43Hz
    
根据924日测振频谱图(2)分析:67.5Hz61.2Hz表明轴承圈有问题;6.2Hz为轴频率的二倍频,有不对中现象存在;30Hz为轴频率的近10倍频,判断有松动现象存在。
    926日拆开球磨机轴承座检查发现,轴承外圈有1/4
圈、宽为80mm的严重点蚀面,且有数道圈的划痕;两个轴承滚珠有近1/4圈的点蚀,其余滚珠有少量点蚀现象;内圈有几道很深的划痕,且磨损严重。测量齿侧隙为0.08mm,在标准值范围内,电机与轴承同心度检测径向与标准值偏差0.115mm,表明齿轮啮合状况良好。振动来源于轴承的判断是正确的,更换轴承,调整同心度,紧固轴承座底座。
    
检修后重新开机,929日测得振动值均有大幅下降(1)。从图3中频谱也可看出,67.5Hz61.2Hz的轴承圈故障幅值已消失,松动引起的幅值也由17.59μm下降至1.78μm;不对中引起的幅值已消失,设备处于良好运行状态。

 

3

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