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电极盐浴炉盐渣电阻启动法的若干问题           ★★★
电极盐浴炉盐渣电阻启动法的若干问题
作者:佚名 文章来源:网络 点击数: 更新时间:2009-5-5 14:34:51
摘要:探讨了电极盐浴炉残渣电阻启动的机理,以20多年来对该启动法的实践和研究为基础,指出设计合理的启动电源和相应的电极结构,是可靠地实施该启动技术的关键,并对其节电原因作了讨论。

关键词:盐浴炉残渣  启动电源  电极结构

1.前言:

针对电极盐浴炉启动时间长、操作麻烦、耗电量大等问题,我公司于上世纪80年代初,首先研制成功以盐槽中无益而必然存在的少量残渣,作为启动盐浴炉的电热元件的电极盐浴炉盐渣电阻启动法,并以《电极盐浴炉快速启动法》的发明名称,获国家发明三等奖(发明证书号A01025)。该启动法用按钮在室温操作,代替采用笨重金属启动电阻的高温作业。缩短起动时间50-80%,节约起动用电30-50%。20多年来,该起动法一直在我公司热处理的5台盐浴炉(3台中温炉,2台高温炉)上应用,获得了良好的经济效益。本文通过我公司20多年来应用电极盐浴炉残渣电阻起动法实践和研究,使电极盐浴炉获得了最佳的启动电源和电极结构(已获两项发明专利),并对起动方法中的若干问题进行探讨。

2.盐渣电阻起动的机理:

盐浴炉在使用过程中自然产生的盐渣,其成分十分复杂。从盐渣具有一定的铁磁性及化学分析的结果看,其中少量的铁及其氧化物,是电极盐浴炉盐渣电阻起动初期的主要导电物质。盐渣中的铁及其氧化物,经盐浴在工作时的高温烧结和电场力的作用,在盐浴冷却时,沉淀并凝固在固态盐中,其中一部分导电物质在电极间随机形成一些微小的导电通道。启动时,只要施加于电极间的电压足够高,使该导电通道获得的功率足够大时,它便迅速升温,将其周围的固态盐熔化,从定性分析知,决定盐渣电阻初始起动功率的主要因数有三个:

一、与电极间施加的电压平方成正比。起动电压愈高,初始起动功率愈大并使熔盐立即成为导电的主体。于是电极问的电阻减小电流上升。随着熔化区扩大,电极间的电阻不断减小,起动功率随之不断增加,最后熔化全部固态盐,实现了电极盐浴炉盐渣电阻起动。因此,确切地说,盐渣中含有的铁及其氧化物,是实现起动的必要条件,但它对起动所作的贡献是瞬问完成的。形象地说,通电盐渣起了“点燃”的作用。整个起动时间基本上是盐浴导电、熔化区不断扩大的过程。

二、与电极间的距离成反比。电极间距愈小,导电物质在电极间形成连续通道机率愈大,导电通道的长度愈短,电阻愈小,初始起动功率愈大。

三、与电极间盐渣中导电物质的量成正比。电极间的导电物愈多,导电物质在电极间形成连续通道机率愈大,导电通道的截面愈大,电阻愈小,初始起动功率愈大。因盐渣无流动性,过多的盐渣,不利于初始起动后熔化区的迅速扩大。

3 盐渣电阻法的起动电源

采用传统的金属电阻起动盐浴炉,因金属的电阻率很小,直接用盐浴炉自身的变压器或磁性调压器的低中档电压,即能满足要求。但盐渣电阻法中的盐渣电阻就不同了,其电阻值在0.1Ω~几千KΩ间变化,盐炉变压器或磁性调压器的最高36V以下的电压,无法满足启动要求。人为添加铁屑、有意留渣、不合理地缩小主电极间距,可以在较低的电压下实现盐渣电阻起动,但操作麻烦、起动不可靠、变压器易过载。

1980年起,我公司曾采用经改装的交流电焊机,利用盐炉变压器初级绕组及其铁芯组成的多级自耦变压器,380V可控硅自动调压等多种起动电源。但这些电源不同程度地存在起动电压调节范围不够宽、起动电流偏小、操作较麻烦、使用欠安全及电气元件易损坏等原因,早在1984年就停止使用,而被性能较优越的YKQ系列盐浴炉快速起动电源代替。其中,YKQ-1型起动电源,由共用铁芯的高压变压器(1000V,20A)、电抗器(220V,250A)组成。在盐浴炉的电极结构相同、固态盐的含渣量相似的条件下,YKQ-1型起动电源的原始起动功率,即击穿导通能力比380V可控硅自动调压起动电源提高8倍以上。经一段时间的使用,发现该起动电源的起动电流(250A)不够大,我们又研制生产了YKQ-2起动电源。YKQ-2起动电源是在YKQ-1型起动电源的基础上增加了一个自耦变压器(45V,400A),有效地增加了最后起动功率。该起动电源已在我公司热处理点应用了近20年,至今仍在使用。山西、河南、河北、山东等省的许多单位购买了我公司生产的YKQ-2型起动电源,使用效果反映良好,但有些单位反映不如我公司好,出现这种情况的主要原因,是因为该起动电源中的高压限流方法不太合理,同时其绕组的电流密度取得偏大,高压变压器的线圈易烧坏。我公司现仍在使用的2台YKQ-2型起动电源,其中的高压变压器也曾多次烧坏,但因我公司能自行修理,故使用不受影响。

为克服YKQ-2型起动电源在多年使用中存在的不足,去年,又研制成功YKQ-3型起动电源,该起动电源的主体,是一台最高电压1000V,最大电流650A的高阻抗特种变压器。已在江苏、浙江等一些单位使用,效果良好。

4 盐渣电阻起动盐浴炉的电极结构

采用传统的金属电阻起动盐浴炉,起动装置是外加的,其初始起动功率与主电极的结构无关。只要起动电阻不烧断,金属电阻起动法不会出现起动不了的情况。仅仅是起动时间的长短而已。采用盐渣电阻起动盐浴炉时的情况就不同了。主电极的结构,不仅决定了盐浴炉的工作功率,同时决定了盐渣起动的功率。主电极在被兼用起动电极时,要根据起动电压、盐渣电阻、电极寿命、便于操作、确保盐浴炉的正常工作和变压器不过载等因素,合理设计主电极的形状、尺寸及布置方法,难度较大。20世纪80年代,我们在向全国推广应用本起动法中,由于限于当时对盐渣电阻起动规律的认识水平,未能向采用有关单位,推荐一种成功的电极结构。当时,有关报道盐浴炉快速起动方法的单位很多,都因其使用时间短及其它原因,未能发现或指出因电极结构不合理而存在的起动不可靠等问题,到20世纪90年代,几乎见不到有关报导了。

直至2000年,我公司5台盐浴炉的电极结构,仍与20年前的一样:单相炉的电极结构采用马蹄型,三相炉则采用三相三极块状结构。由于我们使用YKQ.2型盐浴炉快速起动电源,采用起动时卸开一相主电极的起动操作,起动时间均在1.5h以内。我厂的操作工已习惯并乐意用该起动方法。

鉴于国内广大盐浴炉的电极结构与我厂不同,也不习惯或不便采用在起动时卸开主电极铜排的起动操作,为使该起动方法获得成功的推广应用,经过多年的实践和反复研究,现已研制成功一种《主电极不对称电极盐浴炉》。该炉的电极结构既利用了自然残留的盐渣较小电阻作起动电热元件,又利用相对较纯的固态盐的高电阻率作绝缘物,配合采用YKQ-3型起动电源,使起动电流按设计的最佳途径流过,适应于各种不同炉型,起动操作极为方便。

5  盐渣电阻起动法的节电原因

    1984—1986年,是国内推广应用盐渣电阻快速起动法的高潮,同时也引发了一场快速起动是否节电的大论战。我们认为快速起动肯定节电,作为该项技术的发明单位,无意参与是否节电的讨论,而是怎样通过不断实践、反复研究,寻找适合盐渣电阻起动的最佳起动电源和最佳电极结构,不断改进和完善该项技术。如今,通过多年特别是近几年的大量研究,盐渣电阻起动技术已日趋完善,缩短起动时间、节约起动用电已在使用单位得到证实。

    与15年前相比,由于电价的提高,分时段计电价的实施和时间价值的突现,节电、省时、操作方便的盐渣电阻起动法,具有较大的推广应用的价值。该项技术能节电的主要原因有以下几点:

    (1)起动速度快省电。由于各种形式的导热损失都与时间成正比,缩短起动时间,无疑减少了电能的消耗。

    (2)停电时有利于加盖保温省电。加盖保温对于停电时间24小时以内的盐浴炉特别有效。此外,在盐渣电阻起动过程中,固态盐从下而上熔化,表层的固态盐也起保温盖的作用。

    (3)节约空载保温用电省电。对于进行一班制或二班制生产的盐浴炉,可取消中间的空载保温,方便地改为随用随起动。金属电阻起动虽能做到随用随起动,但操作比较麻烦,起动电阻易损坏,起动时间较长,因此,对于一班制、特别是二班制生产的盐浴炉,选择空载保温,还带有一定的普遍性。

    (4)推迟炉体的蓄热过程省电。炉体蓄热过程的时间,可长达十几小时,如果盐浴炉的起动时间与工作时间总和,小于炉体蓄热达到热平衡所需要的时间,则起动时间愈短,炉体的蓄热损失愈小。

6 盐渣电阻起动法对发挥盐浴热处理优越性的作用

    由于盐浴炉具有结构简单、便于维修、加热速度快、炉温均匀、热处理零件少或无氧化脱碳、变形小等优点,因此盐浴热处理不仅在国内普遍应用,在德国的应用至今仍十分广泛。

    起动时间长、操作麻烦、耗电量大,是传统电极盐浴炉的主要问题。盐渣电阻起动法业已解决了起动操作麻烦的问题,其起动升温至同一工作温度的时间,要比同功率的箱式电阻炉快得多。这就为经济、有效地利用晚间低谷廉价电进行热处理创造了条件,充分发挥盐浴热处理的优越性。

 

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