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几种典型燃烧器在江苏电站锅炉上的应用           
几种典型燃烧器在江苏电站锅炉上的应用
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:56:34
    为了适应电网调峰的需要,近年来江苏许多电站锅炉进行了低负荷调峰稳燃技术改造。在全省统调电厂中,100~200 MW机组锅炉共有26台,其中25台已进行了改造;
300 MW机组UP型直流锅炉共有8台,其中1台已进行了改造。在锅炉低负荷稳燃改造中,普遍采用了以浓淡分离技术为主,并适当结合强化高温烟气回流的综合稳燃措施,但各电厂采用的改造技术又各有其不同的结构型式和特点。

1 各种燃烧器的结构及原理
1.1 
  该燃烧器运用在谏壁电厂4、5、6号机组的410 t/h锅炉及南京热电厂6号机组的400t/h锅炉上,它在原旋流式燃烧器一次风出口管段装设扭转的旋流叶片,其旋转方向与原二次风的旋转方向一致。


   该燃烧器的一、二次风复合旋流提高了出口介质的总体旋流强度,使气流团和煤粉颗粒之间的脉动、火焰内部物质的有效行程和固体颗粒的自身高频旋转次数大为增加,有利于煤粉的着火和燃烧。
1.2 
    该燃烧器应用在徐州发电厂1、2、3、4号机组的4台400 t/h锅炉和5、6、7、8号机组的4台670 t/h锅炉上,另外还在华能淮阴电厂及新海电厂的3台670 t/h锅炉上得到运用,结构如图2所示,风粉混合物通过弯头的离心分离分成浓淡两股气流,稀相气流通过另一路管子直接进入炉内燃烧;浓相气流则通过预热筒,被筒内的回流烟气预热后再进入炉内燃烧。预热筒内烟气回流的大小由补气门的开度进行调节。


1.3 
  该燃烧器运用在扬州电厂4、5号机组的670 t/h锅炉上,结构如图3所示,当煤粉气流流经富集器时,实现一次局部增浓,并在其后形成一高温回流区。一次增浓后的煤粉气流依靠惯性射入该回流区,并在此受到阻滞、减速,实现二次局部增浓,这股增浓煤粉气流在高温回流区首先被点燃着火,形成稳定的小火焰,继而点燃整个煤粉气流,形成大火焰。
1.4 
  该燃烧器运用在戚墅堰发电厂的11、12号机组的670 t/h锅炉上,它采用浓淡燃烧及稳燃钝体两方面的稳燃措施。其中的撞击式煤粉浓淡调节装置如图4所示。当煤粉气流流过撞击块时,部分煤粉气流改变流动方向,由于其中的煤粉颗粒的运动惯性远大于空气的惯性,故煤粉颗粒被撞击后大部分反弹至浓侧气流通道,同时小部分煤粉颗粒随空气绕流过撞击块进入淡侧气流通道,实现了浓淡分离。分隔板两侧气流的浓淡比可通过改变撞击块高度H来实现。


1.5 
  该燃烧器运用在天生港发电厂的8、9号机组的两台400 t/h锅炉及盐城电厂8号机组的420 t/h锅炉上,结构如图5所示。当一次风粉混合物流经弯头时,借煤粉颗粒的惯性力相对较大的特性,实现了浓相在外、淡相在内的浓淡分离。在浓相喷口中心有一稳燃锥;在浓相喷口外围则设有可调周界风,当锅炉负荷较高或煤质较好时,可开大周界风门以调节着火点、冷却保护浓相喷口,以及调节煤粉气流的刚性等。


2 全省稳燃技术改造效果和经济效益
  我省各电厂分别应用上述燃烧器对锅炉进行低负荷稳燃改造,改造后的锅炉基本实现了在50%额定电负荷下断油稳燃的目标,这样全省新增断油稳燃电负荷665 MW,为电网调峰做出了较大的贡献。
  根据1996~1998年间各电厂改造锅炉年消耗燃油量统计:全省锅炉改造后年节省稳燃用油合计约为12 252吨,折合人民币2 695万元(按2 200元/吨计)元。这些锅炉的改造总投资约为1 172万元,可在半年内回收。由上可见,我省稳燃技术改造工作取得了良好的效果和经济效益。

3 改造后暴露的问题及采取的措施
  总体上看,我省各电厂的锅炉低负荷稳燃技术改造是成功的,改造效果是明显的,但经过一段时间的运行,也相继暴露出了一些问题和不足。
3.1 
3.1.1 8  
  (1)连续运行半年后,沿介质流动方向,在分离弯头后稀相流道突变外侧,磨穿漏粉严重;
  (2)个别浓相燃烧器喷嘴烧裂、损坏,稀相喷口有变形;
  (3)燃烧器上下的水冷壁有高温氧化、腐蚀现象;
  (4)机组在50%电负荷运行时,400 t/h锅炉的再热汽温在495℃左右,670 t/h锅炉的再热汽温在514℃左右,均偏低。
3.1.2 
  (1)在后几台锅炉改造时,考虑防磨的措施,易磨损的管道采用16 Mn钢材,浓、淡相管道采用内衬铸石,提高耐磨强度;
  (2)在距燃烧器喷口600 mm处埋装热电偶,监测喷口的温度;
    (3)在2台排粉机分配箱出口,一次风管根部安装了连通管,低负荷单排粉机运行时,用来冷却未参加燃烧的一次风喷嘴。
3.2 
3.2.1 2  
  (1)5号炉运行8个月后,在小修中发现燃烧器中间隔板有烧裂现象;
  (2)4号炉运行一个月后,经检查发现2角燃烧器喷口有变形现象。具体原因可能有两点:一是喷口材质等级低;二是喷口周围浇铸耐火混凝土太多,使喷口膨胀不畅。
  (3)两台锅炉在低负荷运行时,主、再汽温略有偏低,主汽温度在505℃左右,再热蒸汽温度在500℃左右。
3.2.2 
  (1)将喷口变形处材料取样进行金属元素分析;
  (2)去除喷口周围的部分耐火混凝土。
3.3 
3.3.1 11、12
  (1)燃烧器浓淡分离调节装置原设计为手动,内部分离挡块四周的密封较为紧密,所以操作挡块进退时比较费力;经过一段时间的运行,挡块周围的密封有所损坏,导致挡块密封处漏粉,并积聚在内腔,积粉卡在密封处,从而又导致挡块进退更不灵活;
  (2)在低负荷运行时,由于投用最下排的浓淡分离燃烧器,炉膛火焰中心下降,导致主蒸汽温度及再热蒸汽温度偏低。
  (3)因煤质变化较大等原因,12号炉曾多次发生烧喷口的现象。
3.2.2 
  (1)电厂计划改进浓淡分离装置的密封;将调节装置由手动改为电动,但由于设计问题,连杆出现弯曲,故浓淡调节装置还需要进一步完善;
  (2)将11号炉的C排也改成双稳可调煤粉浓淡燃烧器,并在12号炉水冷壁上安装一定面积的隔热带,以提高低负荷时的蒸汽温度,效果较好;
  另外,电厂准备改进配煤手段,以保证入炉煤质的稳定,避免发生烧喷口现象。
3.4 
  电厂2台锅炉改装成浓稀相分离燃烧器后,存在着以下的问题:
  (1)高温过热器后的甲侧烟温比乙侧烟温高50℃左右,甲侧再热汽温也比乙侧高25℃左右;
  (2)炉底渣量增多,原因是喷口下方预燃室产生的锥形二次风不能完全托住煤粉所致,电厂将拆除8、9号炉的预燃室。
3.5 
  南京热电厂5号炉改造后,在运行中暴露了一些问题:
  (1)在燃用挥发份和发热量较高的煤种时,由于炉膛温度提高,造成前墙部分燃烧器和后墙大部分燃烧器喷口变形,中心孔和一次风扩锥有下沉和烧坏现象;
   (2)分离弯头、中心管磨损较严重。电厂将采取防磨措施,以减少磨损现象;并通过运行调整,摸索燃烧器投停方式,尽可能减少燃烧器的烧损。
3.6 
  综上所述,全省锅炉采用不同的燃烧器,进行低负荷稳燃技术改造后,普遍存在着以下的一些问题:
(1)汽温问题
  在低负荷工况运行时,存在着主蒸汽温度或再热器温度水平偏低的现象,如谏壁电厂4、6号炉;扬州电厂4、5号炉;戚墅堰电厂的11号炉等。
(2)燃烧器烧损、变形
  部分燃烧器发生不同程度的烧裂、变形等现象,影响了锅炉的正常运行,如徐州电厂、扬州电厂、射阳港电厂、戚墅堰电厂、南京热电厂等。
(3)磨损问题
  在改造中采用了浓淡分离技术的锅炉,普遍存在着浓淡分离装置及有关部件、管道  的磨损问题,如徐州电厂、南京热电厂等。
4 对低负荷稳燃技术改造的几点建议
4.1 各种低负荷稳燃技术都有其优点,也有其缺点或局限性,所以每个电厂都应根据自身锅炉状况、炉型、及锅炉的燃煤情况选择合适的改造方法。
4.2 改造过的燃烧器中,有相当一部分存在着烧损、变形的问题,因此应采取一定措施,如安装喷口壁温测点,加强对喷口温度监测,不断摸索规律、积累经验,实现对喷口可靠性状况的准确判断;对停用喷口采取有效的冷却保护措施,确保燃烧器的安全。
4.3 应重视部分锅炉低负荷工况下主蒸汽和再热蒸汽温度偏低的问题,通过合理选定改造燃烧器的排数、标高或在水冷壁上安装隔热带等措施,使蒸汽温度得以提高。
4.4 应采取有效措施,如更换高等级钢材,或是在易磨部位铺设耐磨材料等,以解决煤粉浓淡分离装置的磨损问题。
4.5 电厂应因地制宜加强燃煤管理并改善配煤方式,使入炉煤质尽可能接近于稳燃改造的设计煤质,以保证锅炉燃烧的稳定性、安全性;有条件的还可以开发和使用煤质在线分析仪,使运行人员对入炉煤质做到心中有数,及时调整燃烧。
4.6 平时应加强对燃烧系统的维护保养;在锅炉大小修中,加强对锅炉燃烧系统的检查,对有损坏的设备要及时检修和更换,要做到及时发现问题,及时解决问题。
4.7 应加强锅炉的运行管理。运行人员应勤于检查设备、巡视看火,并了解入炉煤质,随着负荷及入炉煤质的变化,及时改变运行方式。
4.8 改造后的燃烧器中有的装有可调节的中心冷却风或周界风,有的装有各种煤粉浓淡比调节装置,对调节性能不好的装置、机构要尽快设法解决,确保调节手段的有效性、可靠性和灵活性。

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