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茂名热电厂110 kV和35 kV高压配电系统的改造           
茂名热电厂110 kV和35 kV高压配电系统的改造
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 16:59:18
摘要:为满足地方负荷的需要,早期的发电厂高压配电系统普遍采用多级接线方式。通过分析茂名热电厂110 kV,35 kV高压配电系统存在的问题,提出了优化接线方式的改造方案:取消35 kV母线系统,扩建110 kV母线系统。改造后,母线系统接线清晰,电能损耗大大降低,维护工作量明显减少。该改造方法对同类型的早期高压配电网络的改造具有参考价值。
关键词:高压;配电系统;接线方式

茂名热电厂始建于1958年,早期既起到区域性主力发电厂的作用,又负担着地方火力热电厂输送地方负荷及供热的任务,所以原高压配电系统既有220 kV配电网络,又有110 kV,35 kV和6 kV配电网络。改造前,110 kV母线系统为单工作母线带旁路接线形式,挂有0~3号4台主变压器、两回110 kV线路;35 kV母线系统为单工作母线,挂有四回出线;通过1号主变压器(3圈)将35 kV配电系统与110 kV配电系统并列运行。接线如图1。
1 高压配电系统存在的问题
1.1 110 kV母线系统
1995年3月,因2号主变压器110 kV侧电流互感器内线圈绝缘损坏对地短路,110 kV母线差保护动作,造成110kV母线系统全停电长达2h,严重影响了重要用户的供电及机组负荷的输送。接线不合理显而易见。


1.2 35 kV母线
1.2.1 用户负荷稳定性差而对机组干扰大
35 kV母线系统主要作为茂名石油化工公司矿业机车及炼钢厂的电源,另有一回接地方负荷。由于用户用电直接取自电厂且负荷突变量大,所以对1号、2号机组(25 MW)的稳定运行影响较大,不利于机组安全运行。
1.2.2 电能损耗大
线路功率损耗公式为


式中S1——线路L1的视在功率;


RL1——线路L1的电阻;
XL1——线路L1的电抗;
Ur——额定电压。
同理可得,L2的功率损耗ΔSL2=(0.04+j0.03) MVA,L3的功率损耗ΔSL3=(0.11+j0.03) MVA,L4的功率损耗ΔSL4=(0.27+j0.07)MVA。所以,L1~L4四条线路的功率损耗ΔSL1-L4为

ΔSL1-L4=ΔSL1+ΔSL2+ΔSL3+ΔSL4=(0.6+j0.14) MVA.

由计算可知,35 kV线路输送25 MW负荷时,线路损耗达0.6 MW,损耗率达2.4%。


2 改造方案
2.1 优化接线
根据茂名热电厂110 kV母线系统电源及负荷结构的特点,结合茂名地区高压配电网络的改造,采取如下接线改造措施:取消35 kV母线系统,扩建110 kV母线系统为单工作母线分段带旁路母线的接线形式,新增两回110 kV线路。改造后的110 kV母线系统接线合理,清晰,安全可靠。接线如图3所示。
2.2 合理选择高压配电设备
由短路计算可知,110 kV母线系统上最大短路电流为5.931 kA,这样该电压等级的国产高压断路器、电流互感器和隔离开关都能满足要求。但从运行情况来看,国产的SW3系列少油开关检修周期短且易渗漏,合闸电流大,振动大;国产SF6 开关操动系统及开关本体密封性能仍不够理想,维护工作量大。德国AEG公司生产的110 kV弹簧储能式SF6 开关,可克服上述的缺点,实现“无油”、“无气”化,且检修周期长达10年,大大地减少维护工作量,提高安全可靠性。在价格差异不大的前提下(AEG公司生产的110 kV S1-145F1/3031型SF6 开关较国产同类产品价格高1/4),决定选取AEG公司生产的S1-145F1/3031型弹簧储能式 SF6 开关作为110 kV母线扩建的开关,而国产的电流互感器及隔离开关由于技术性能良好,故采用国产设备。
2.3 制订可行的施工及投运方案
因110 kV母线在扩建改造中仍需保证原工作母线正常运行,这样给施工带来很多不便,所以在制订施工及投运方案时,必须周密可行。具体做到:
a) 安排好搬迁负荷,将取消的35 kV母线系统上的负荷移到地区网络供电;
b) 将110 kV扩建段与原系统隔离,按要求安装扩建段设备;
c) 做好新旧母线连接及和主变压器进线改接的准备工作,申请原110 kV母线停电,改接一、二次线;
d) 为防止新装设备存在缺陷,造成投运送电时发生突发事故,拟用1个发电机—变压器单元对扩建段母线系统设备进行零起升压检查,正常后才考虑用原110 kV母线系统并列。
3 改造后的110 kV母线系统的特点
a) 接线清晰,供电可靠性明显提高。改造成单工作母线分段后,110 kV母线系统全停的概率只有6.4×10-17,供电可靠性提高了1亿倍以上。
b) 电能损耗明显降低。原由35 kV母线系统线路输送的负荷改由新安装的110 kV线路(计算中不考虑变压器损耗及负荷变化)输送,如图4。
线路功率损耗:


由计算可知,改造后比改造前有功功率损耗降低了88.88%,无功功率降低了66.86%。
按年运行8 000 h计算,年节约电能4.266 4 GWh,以茂名热电厂1997年上网电价0.341 97元/kWh计算,相当于节约145.898万元。
c) 维护工作量明显减少。
4 结束语
茂名热电厂110 kV母线系统扩建改造工程于1997年12月投入运行。投运后,大大地提高了110 kV母线系统及整个高压配电网络的供电可靠性,对茂名地区安全供电直接地发挥了重要的作用。

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