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十八胺保护在嘉兴发电厂的应用           
十八胺保护在嘉兴发电厂的应用
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:26:49
刘春红
嘉兴发电厂,浙江嘉兴314201
1引言
        机组停备用期间,会发生腐蚀。引起腐蚀的主要原因就是与大气接触的情况下金属表面潮湿,空气从锅炉不严密处渗入锅内溶解于水中,使氧腐蚀迅速进行,这种腐蚀的危害很大,它不仅在短时期内使金属大面积受损,还会在设备投入运行后成为运行中腐蚀的促进因素。停炉腐蚀产物在锅炉运行时大量进入炉水中,使炉水含铁量增大,并在某些部位沉积下来,而这些部位有了沉积的腐蚀产物,表现粗糙不平,与周围金属形成电位差,进一步加剧腐蚀。十八胺又称薄膜胺,常温下为蜡状固体,分解温度在450℃以上。十八胺能够吸附在金属表面上形成保护膜,由于这层膜的屏障作用,使水和金属表面被完全隔离,从而防止了水中氧和二氧化碳对金属的腐蚀。
         以前我厂采用二甲基酮肟进行停炉保护,在两台机组大修检查后发现,高加管板和汽机叶片等部位二次锈蚀仍十分明显。1999年在两台机组的中修保养中试用了十八胺保养,在使用期间对加药和机组再次启动的水质进行了监测,还在加药后对解体的热力设备的保护效果进行了取样和检查,从跟踪情况看,认为十八胺的保护效果是比较显著的,同时还发现了十八胺加药的另一些特点,与大家共同探讨。

2 热力设备的二次锈蚀程度明显减轻

  1999年6~10月,1、2号机组分别进行了中修,在停机前,两台机组都进行了十八胺保养,尽管两次加药量相差较大,但在热力设备解体检查后,热力设备无论是水侧还是汽侧,两台机组停运期间的二次锈蚀情况都有明显改善。

2.1锅炉部分的保护情况

  1、2号炉各部位的检查情况比较见表1、表2。

   1999年中修期间,1、2号机主机均未开缸,无法得知实际效果,但2号机的一台小机B进行了解体检修,我们对小机B的转子叶片进行了仔细的检查、记录,小机B的检查结果与1997年大修时的比较见图3。


  从上表的检查对比看,2号机小机B叶片在空气中的二次锈蚀情况比1997年大修时有较大的改观,在十八胺加药过程中还发现:加入的十八胺在炉水中的含量很低,而在蒸汽中的瞬间浓度却可高达近10 mg/l,因此汽侧保护效果比较明显。与此同时还发现,两台机组的3台高加汽侧管板也由过去大修检查时的红色转变为钢灰色,再次证明了应用十八胺保养的直接效果。

2.3
   1999年两台机组分别在6月和10月份进行了中修,除中修之外机组还作过几次调停,时间比较短,没有使用十八胺保护,而采用了热炉放水或二甲基酮肟保养,在机组再次启动后,跟踪进行了凝结水铁的测定(冲转后到并网前),并与中修后启动数据大致进行了对比,发现总的趋势是中修启动时铁的含量水平没有超过调停的水平(虽然有个别例外),见表4。


    当然影响水质的因素比较多,包括换水和排污次数等等,仅靠以上数据还不足以说明问题,但从热力设备保护的直接效果看,二次锈蚀的减少无疑使水汽系统中铁氧化物含量大大降低,其次在实施十八胺保养后再次启动时,炉水铁含量与以往调停或大修启动相比,保持在较低的水平,这是从启动时水质监测结果得出的结论,也进一步验证了保护的间接效果。
2.4
    从两次实施十八胺保养的过程中还发现:在十八胺加药期间,凝结水的导电度、钠离子和二氧化硅含量都呈大幅度上升趋势,尽管两次十八胺的加药量相差很大,但这一现象完全相同,尤其是钠离子上升幅度比较大,而与之对应的过热蒸汽钠离子和二氧化硅变化幅度却相对不大。在确认没有发生凝汽器泄漏的情况下,只能解释为十八胺具有洗垢作用,即挥发进入汽相的十八胺渗入汽机叶片垢下,由于在十八胺加药初期,主汽温度在440℃左右时,汽轮机缸温(金属温度)还大于450℃,因此,十八胺接触到汽轮机叶片后,可直接渗透到垢下的金属,有部分十八胺分解产生的气体如氨和氢气可使叶片的某些浮垢脱落。如一些钠盐和硅酸盐就随凝结水洗下来,而易溶性的钠盐最先被洗下来,造成凝结水钠离子和二氧化硅的大幅上升。这种洗垢作用,从某种程度上讲,降低了叶片的积盐量,对提高汽机效率还是有益的。
3

3.1
    经过几次对十八胺保养后启动水质的监测还发现,尽管蒸汽的各项指标都能在较短的时间内合格,并且十八胺的加药量各不相同,导电度的绝对值都不大,但蒸汽导电度的下降速度却相对较慢,见表5。
    从1996年大修后启动时蒸汽导电度变化曲线与1999年1号机中修冷态启动蒸汽导电度的变化曲线的对比看出:前者的导电度最大值远远高于后者,说明前者蒸汽中杂质的总量远远高于后者,但前者蒸汽导电度在点炉35 h后达标;后者蒸汽导电度在点炉后46 h内达标;2号炉的情形与之类似。显然,实施十八胺保养的蒸汽杂质水平比未实施的要低,但造成其导电度下降缓慢的主要原因也是十八胺,保护膜缓慢分解的过程,分解产物除了氢气和氨外,是否还有其它物质,还无法肯定,有待进一步查定。

3.2
    在实施十八胺保养期间,为了保护精处理树脂,必须在加药前将精处理撤出运行,再次启动时还应把握好精处理的投入时机,以免树脂遭受不必要的污染。我厂在第一次实施时,由于启动时精处理投入相对较早,树脂失效后再生时发现树脂上覆盖了薄薄的一层油状物,使再生擦洗时间延长;第二次实施时,及时调整了精处理的投入时间,避免了这个问题。
3.3
    十八胺保养操作看似比较简单,但如果不注意加药前水质控制以及加药工艺,仍会造成整个机组的水质在滑停期间出现恶化。如加药时间、
药量、炉水杂质量的控制、炉水磷酸根控制等等,只有严格把握这些因素,才能发挥更大效益。
4 结论
    十八胺用于一些定期检修(小修、中修、大修)的停炉保护,效果比较明显,可使热力设备停运期间的二次锈蚀情况大为改观,并且不影响检修工作的开展。由于在机组检修后冷态启动时,需要一定的暖机时间,而使用这一方法蒸汽导电度相对的下降速度也较慢,刚好能适应,但需要特别注意的是在加药时水质要严格控制,以免造成炉水的急剧浓缩,导致蒸汽品质严重恶化。其次在机组冷态启动后,应把握好机组冷态启动时凝结水精处理的投运时机,避免树脂污染。最后,如有条件,应对蒸汽进行跟踪分析,以防有害离子的侵蚀。

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