关键词:低油压事故;调速器;天生桥二级水电站 摘 要:天生桥二级水电站4号机组于1999年接连二次发生低油压事故,致使机组甩掉22万kW负荷。其原因主要是调速器使用的油质不满足要求,而使调速器机械部件加快磨损、漏油量增大,使压油装置油泵起动频繁,造成控制接点烧磨严重,在异常情况下而接点被粘住或接触不良所致。后经对压油装置控制回路进行了改造,大大提高了安全供电的可靠性。
天生桥二级水电站(以下简称二级电站)4号水轮发电机组的调速器压油装置,在1999年5月25日和6月17日接连2次发生低油压,致使4号机组发生甩掉22万kW负荷的跳闸事故,对电厂的安全、经济运行产生了严重影响。
14号机组调速器压油装置简介 二级电站4号机组的调速器系进口瑞典ABB公司和KMW公司的整套设备。调速器压油装置由现地控制柜、压油罐、集油槽、阀组、测控仪表和互为主备用的2台油泵等设备组成。该系统在正常工作情况其控制接线(改造前的)见图1。当2台油泵的控制开关31QK或32QK一个选在“自动”位置,另一个就在“备用”位置,互为主备用。若控制开关31QK在“自动”位置时,压油罐压力降至3.6 MPa时,1号油泵自动起动,当压油罐的压力升至4 MPa的额定工作油压后1号泵自动停机;若控制开关32QK在“备用”位置时,压油罐压力降至3.5 MPa或3.4 MPa时,2号油泵也会自动起动,同样向压油罐内打油至4 MPa的额定工作压力后2号泵自动停。但在1999年5月25日和6月17日,2次发现4号机调速器压油罐油压降至2.6 MPa和2.55 MPa时,自动和备用2台泵都未起动,造成二级电站4号机均因低油压2次跳闸停机事故,甩掉22万kW负荷,对电厂的安全生产造成了不良的影响。 2低油压事故跳闸原因分析 二级电站4号机组由于投运时使用国产油难以达到进口调速器对油质量的要求,致使调速器机械部件加快磨损,导致漏油量增大,压油装置油泵每间隔7 min起动1次,油泵起动过分频繁。再加上装于压油罐上的压力控制器31YLJ与32YLJ的控制电压为直流48 V,电压相对较高,每次断开瞬间的拉弧较大,造成压力控制器31YLJ与32YLJ的接点烧磨严重,异常情况下31YLJ和32YLJ的接点就有可能被粘住或动作后闭合接触不良等现象出现,这就造成了2次发生低油压跳闸的停机事故。




3采取的反事故技术措施 根据低油压事故跳闸的原因,将压油装置的自动和备用控制回路进行彻底的检修与改造,改造后的控制接线见图2。为保证48 V直流控制电源开关31ZZK2和32ZZK2不会出现误跳等异常情况,短接了48 V直流开关31ZZK2和32ZZK2;将1号和2号油泵操作回路中的中间继电器33ZJ和34ZJ改为程控器PLC上自带的中间继电器1ZJ和2ZJ控制,还将4号机压油装置的自动和备用控制回路单独接一个程控器PLC监视,它的2个互为主备用电源接至4号机单机室直流220 V电源分配屏,经整流降压为24 V,达到了弱电源控制的目的,减小了开关断开瞬间的拉弧。程控器PLC还具有监视控制器31YLJ、32YLJ、33YLJ和电源监视继电器31JJ与32JJ的作用。程控器PLC正常投入运行后,若自动泵不起动,备用泵也会正常起动;若有压力接点粘住或自动与备用2台泵超出15 min都不起动的情况下,程控器PLC就会自动报警。另外,4号机调速器机械柜由原装进口瑞典KMW公司的整套设备,更换为不需要高精度油源且运行方式切换平稳、运行可靠的国产步进式调速器机械柜,彻底处理了原调速器主配压阀漏油大的缺陷。经改造后运行情况良好。 4结语 天生桥二级水电站4号机组低油压跳闸事故,经过上述一系列的原因分析及快速的反事故整改措施后,现4号机组带满负荷运行正常,大大提高了二级水电站安全发供电的可靠性,为电厂4号机组的安全经济运行和自动化水平的提高创造了有利的条件。
|