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200MW发电机内冷水水质劣化原因及处理         
200MW发电机内冷水水质劣化原因及处理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 8:51:51
1 前言

    吉林热电厂现有两台国产200MW机组,其发电机的冷却方式采用的是水-氢-氢式,即发电 机组定子线圈空心铜导线采用除盐水做为冷却介质。由于除盐水与大气接触,二氧化碳和氧 气溶入其中,使其PH值偏低。这样发电机铜导线长期处在含氧的微酸性水浸泡状态下运行, 极易造成空芯铜导线的腐蚀。腐蚀产物在空芯铜导线内表面上沉积,使热传导受阻,造成发 电机线圈温升增加,局部过热,线圈烧损。近几年来,由于内冷水质劣化而造成定子线 圈腐蚀、局部过热而烧损至使被迫停机的事件也时有发生。所以解决发电机内冷水水质劣化 这一问题是保证机组安全、稳定运行的重要前提。

吉林热电厂现有两台国产200MW机组,其发电机的冷却方式采用的是水-氢-氢式,即发电 机组定子线圈空心铜导线采用除盐水做为冷却介质。由于除盐水与大气接触,二氧化碳和氧 气溶入其中,使其PH值偏低。这样发电机铜导线长期处在含氧的微酸性水浸泡状态下运行, 极易造成空芯铜导线的腐蚀。腐蚀产物在空芯铜导线内表面上沉积,使热传导受阻,造成发 电机线圈温升增加,局部过热,线圈烧损。近几年来,由于内冷水质劣化而造成定子线 圈腐蚀、局部过热而烧损至使被迫停机的事件也时有发生。所以解决发电机内冷水水质劣化 这一问题是保证机组安全、稳定运行的重要前提。
    两台200MW机组自1987年相继投产后,其发电机内冷水一直采用未加氨的除盐水,通过长期 的运行监测,发现内冷水的PH值偏低(一般在5.7-6.4之间);电导率在0.8-2.5μs/cm之间; 铜离子含量经过2-3天即可增加200μg/L-400μg/L,按照厂家及部颁标准:200MW机组发电 机内冷水电导率应控制在DD≤1.50μs/cm,PH值控制在7.00-8.00之间;铜离≤100μg/L。 内冷水水质长期处在超标状态下,只能通过大量换水、补水来改善内冷水水质,这样既浪 费大量除盐水,又不能从根本上解决腐蚀问题。

两台200MW机组自1987年相继投产后,其发电机内冷水一直采用未加氨的除盐水,通过长期 的运行监测,发现内冷水的PH值偏低(一般在5.7-6.4之间);电导率在0.8-2.5μs/cm之间; 铜离子含量经过2-3天即可增加200μg/L-400μg/L,按照厂家及部颁标准:200MW机组发电 机内冷水电导率应控制在DD≤1.50μs/cm,PH值控制在7.00-8.00之间;铜离≤100μg/L。 内冷水水质长期处在超标状态下,只能通过大量换水、补水来改善内冷水水质,这样既浪 费大量除盐水,又不能从根本上解决腐蚀问题。
    1992年,对发电机内冷水进行加MBT和BTA缓蚀处理试验,但运行一段时间后,发现效果不甚 理想。一方面BTA不易溶解,加入系统中易造成堵塞;另一方面在水中有剩余量BTA的情况下 ,铜离子含量仍然有上升趋势,致使加药量增大、加药周期缩短,既浪费了大量人力和药 品,又影响了内冷水水质,证明此法也不可取。

年,对发电机内冷水进行加MBT和BTA缓蚀处理试验,但运行一段时间后,发现效果不甚 理想。一方面BTA不易溶解,加入系统中易造成堵塞;另一方面在水中有剩余量BTA的情况下 ,铜离子含量仍然有上升趋势,致使加药量增大、加药周期缩短,既浪费了大量人力和药 品,又影响了内冷水水质,证明此法也不可取。
2 原因分析

原因分析
    未加氨的除盐水,由于其水质较纯净,缓冲性能小,且除盐水箱无密封装置,这样空气中的 二氧化碳、氧气极易溶入水中,二氧化碳溶入水中会发生如下反应:

未加氨的除盐水,由于其水质较纯净,缓冲性能小,且除盐水箱无密封装置,这样空气中的 二氧化碳、氧气极易溶入水中,二氧化碳溶入水中会发生如下反应:
CO2+H2O=H2CO3=HCO3-+H+

    至使除盐水的PH值除低,这样在含氧的微酸性水工况下,极易对空芯铜导线造成腐蚀。

至使除盐水的PH值除低,这样在含氧的微酸性水工况下,极易对空芯铜导线造成腐蚀。
2.1 二氧化碳对纯水PH值的影响

二氧化碳对纯水PH值的影响
不同浓度的二氧化碳对PH值的影响如图1。

    由图1可见,在20℃以下,0.2mg/L的二氧化碳就可使纯水PH值从7.0降到5.9。在空气中 二氧 化碳的分压为30.4Pa,在水中的溶解度为0.52mg/L,可使纯水的PH值从7.0降到5.6左右,从 而导致金属腐蚀速率的增加。

2.2 二氧化碳对纯水电导率的影响

二氧化碳对纯水电导率的影响
    纯水中含有微量的二氧化碳,便会引起电导率可达到小于0.2μs/cm,若除盐水箱暴露于大 气中,则至少溶解二氧化碳0.52mg/L,使其电导率超过0.7μs/cm以上,纯水中二氧化碳含 量对电导率的影响如图2。

纯水中含有微量的二氧化碳,便会引起电导率可达到小于0.2μs/cm,若除盐水箱暴露于大 气中,则至少溶解二氧化碳0.52mg/L,使其电导率超过0.7μs/cm以上,纯水中二氧化碳含 量对电导率的影响如图2。
    由此可见,PH值偏低,电导率升高,有氧存在,是造成内冷水水质超标,引起铜管腐蚀的直 接原因。

由此可见,PH值偏低,电导率升高,有氧存在,是造成内冷水水质超标,引起铜管腐蚀的直 接原因。3 处理措施
3.1 试验室小型试验
试验室小型试验     由于目前国内200MW以上机组,其发电机内冷水处理方式还没有成型的经验可以借鉴,通过 查找资料和进行大量试验室小型试验筛选出如下解决办法。
由于目前国内200MW以上机组,其发电机内冷水处理方式还没有成型的经验可以借鉴,通过 查找资料和进行大量试验室小型试验筛选出如下解决办法。 a.更换新药品;
更换新药品; b.用凝结水代替除盐水;
用凝结水代替除盐水; c.封闭除盐水箱及内冷水系统,使其与空气隔绝;
封闭除盐水箱及内冷水系统,使其与空气隔绝; d.用凝结水和除盐水适当配比。
用凝结水和除盐水适当配比。 <!--插入图片2-->
    首先更换了BTA生产厂家,进行实验室成膜试验,通过连续一周试验,发现效果不理想。在 水中BTA剩余量为4mg/L,铜离子仍然有上升趋势。说明腐蚀现象依然存在。
首先更换了BTA生产厂家,进行实验室成膜试验,通过连续一周试验,发现效果不理想。在 水中BTA剩余量为4mg/L,铜离子仍然有上升趋势。说明腐蚀现象依然存在。     接下来尝试用凝结水代替除盐水,虽然水的PH值能控制在标准范围之内,但凝结水中含有氨 根离子(一般在0.5-0.8mg/L之间),在此范围内,氨与铜易发生氨蚀现象,也会对系统造成 一定程度的腐蚀。
接下来尝试用凝结水代替除盐水,虽然水的PH值能控制在标准范围之内,但凝结水中含有氨 根离子(一般在0.5-0.8mg/L之间),在此范围内,氨与铜易发生氨蚀现象,也会对系统造成 一定程度的腐蚀。     采取系统封闭,不但要对内冷水箱进行封闭,而且要对庞大的除盐水箱及整个供水系统进行 封闭,不但耗资较大,而且也十分困难,且PH值仍小于7(混床出口水PH值在6.5左右),因此 ,此方案也难彻底解决根本问题。
采取系统封闭,不但要对内冷水箱进行封闭,而且要对庞大的除盐水箱及整个供水系统进行 封闭,不但耗资较大,而且也十分困难,且PH值仍小于7(混床出口水PH值在6.5左右),因此 ,此方案也难彻底解决根本问题。     通过大量试验,我们最后确定的最佳解决方案是:用凝结水和除盐水适当配比,调整水质至 标准范围内,同时将水箱所有孔洞进行密封,溢流管改为倒U型管,并保持满水状态使之与 空气隔绝,必要时系统水以适当流量通过现场的混合离子交换柱进行离子交换,降低含氨量 和电导率,达到净化水质的目的。
通过大量试验,我们最后确定的最佳解决方案是:用凝结水和除盐水适当配比,调整水质至 标准范围内,同时将水箱所有孔洞进行密封,溢流管改为倒U型管,并保持满水状态使之与 空气隔绝,必要时系统水以适当流量通过现场的混合离子交换柱进行离子交换,降低含氨量 和电导率,达到净化水质的目的。 3.2 现场试验
现场试验     确定了最佳方案后,在今年10号机组小修期间进行了系统改进。改进前、后系统结构如图3 、图4
确定了最佳方案后,在今年10号机组小修期间进行了系统改进。改进前、后系统结构如图3 、图4 <!--插入图片3-->
    改进后的系统增加了一条凝结水引入管,与原除盐水管相连接。同时增加了一台小型混合离 子交换器。
改进后的系统增加了一条凝结水引入管,与原除盐水管相连接。同时增加了一台小型混合离 子交换器。     正常运行情况下,将凝结水与除盐水适当配比,使内冷水的PH

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