2004年10月12日,我厂#3炉B空气预热器在运行中过载跳闸,严重影响机组的安全稳定运行,本着四不放过的原则,对本次事故的发生、处理进行总结分析,查找原因,吸取教训,进行整改,提高处理缺陷的水平,加强预防缺陷发生的能力,确保设备的安全稳定运行。
一、事故发生、处理过程:
#3炉预热器自上年度检修以来,运行一直稳定正常,10月12日,为了冬季运行的需要,#3炉B暖风器进行清洗,8:30办理清洗工作票,当时负荷28万,B空气预热器出口烟温为127℃,运行人员于9:00减负荷至20万,做清洗安全措施,锅炉B侧烟风系统停运,检修人员于9:30进行暖风器清洗作业。15:10暖风器清洗完成封工作票,运行人员开始恢复B侧烟风系统运行,这期间B空气预热器出口烟温持降低,15:54负荷20万,出口烟温最低为65℃,B侧烟风系统投运后,至17:23负荷调整为23万,出口烟温升至119℃,根据负荷需要17:50升至35万,出口烟温131℃。
18:06B空气预热器电机过载跳闸,气动马达联动运行,当时出口烟温为133℃,检修人员到现场检查,确认电机过载跳闸,检查无其它异常后重新起动电动机,查找过载原因,空气预热器转子每旋转一周,有两处地方有异音,初步检查认为是预热器动静部件有接触,转子旋转力矩大造成电机过载。18:32电机又过载跳闸,气动马达联动,19:29电气人员到现场后重新启动电动机共同查找原因,检查发现在转子旋转到有异音的两处地方,电机电流变大,为正常值的5倍,最后确认是预热器在这两处地方动、静部件接触摩擦,转动力矩过大,造成电机过载跳。20:12电机再次跳闸,气动马达联动,20:16负荷34万,出口烟温209℃,20:17负荷30万,出口烟温238℃,20:19气动马达工作但预热器转子转不动,此时负荷25万,出口烟温为268℃,B侧风烟系统停运。预热器气动马达转不动后,多次采用手动盘车的方式强制转动,均没有成功,接近21:30手动盘车成功,气动马达于21:30启动运行,此时预热器出口烟温121℃,21:45电动机启动运行,B空气预热器共停转71分钟,22:00B侧风烟系统投运,但预热器电机电流摆动大,再次对B预热器支撑轴承及驱动系统进行检查,发现主轴呈不定期、不定值的不规则轻度晃动,分析可能是支撑轴承座支架存在问题,对支架检查发现4个紧固螺栓剪断1个,定位销4个剪断2个,且同在烟气侧,轴承座支架不在原位。
23:10 B侧烟风系统停运,办理工作票处理轴承座支架,加工专用支架及顶丝,将轴承座支架恢复原位,更换新的紧固螺栓和定位销,重新紧固螺栓,并采取防松措施, 13日3:00缺陷处理完成封票,B侧烟风系统投运,预热器主轴晃动消除,电机电流恢复正常。
二、事故原因分析:
1、 B侧烟风系统停运时间较长,B空气预热器温度低:
B侧烟风系统本次停运时间在7个小时左右,B空气预热器温度降低较多,出口烟温最低为65℃,重新运行后预热器转子部件容易产生较大的温差,发生较大的变形量,造成动、静部件接触摩擦。
2、 升负荷较快,预热器动静部件温差不平衡:
升负荷速度较快,17:23由23万开始至17:50升到35万,27分钟时间负荷上升12万(由于此前烟风系统为单侧运行,因此这12万负荷所需要的烟风量绝大部分由B侧烟风系统承担),B预热器温升较快(出口烟温最高达268℃),动、静各部件温差变大,变形量大,造成动、静部件接触摩擦。
3、 经验不足,缺陷扩大:
对预热器动静部分膨胀认识不足,升温快,导致动、静部件接触摩擦,电机过载跳闸,原因查明后应及时停运B侧烟风系统运行,由于负荷的原因,B侧烟风系统停运不及时,预热器动、静部件变形加大,摩擦加重,导致预热器转子转不动,后又多次采用手动盘车方式强制转动,使支撑轴承座支架扭矩进一步加大,最终导致支架紧固螺栓及定位销因受力过大而剪断。福州电厂在这方面也出现过类似的问题,导致传动装置损坏。
三、教训及对策:
1、在烟风系统停运时间较长的情况下,避免快速升负荷,减小预热器变形量。
2、手动盘车的时候,力矩要适度,防止因扭矩过大损坏传动装置及轴承支架。
3、一旦出现电机过载跳闸,应尽快查明原因,如果是转子膨胀不均造成机械磨卡而引起电机过载跳闸,根据需要应及时停运烟风系统,关闭空气预热器入口关断档板,防止预热器变形量进一步加大,旋转扭矩增大,超载运行,造成旋转机械部件损坏。
4、严密监视空气预热器温度,避免温度剧烈变化(本次预热器转不动前的几分钟,烟气出口温度曾升到209℃至268℃)。
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