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锅炉燃烧调整与结渣问题的分析           
锅炉燃烧调整与结渣问题的分析
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 20:02:01

【摘要】本文分析了某厂1025T/H锅炉结渣的原因,介绍了如何通过燃烧调整使结渣问题得以解决,可供同类型锅炉机组参考。

【关键词】 结渣, 燃烧调整, 燃烧器热负荷, 一次风, 吹灰

0  前言

    炉膛结渣对锅炉的安全、经济运行及可靠性有很大的影响。炉膛结渣使水冷壁的传热热阻增加,水冷壁吸热量不足,锅炉出力降低;同时,由于炉内换热减弱,炉膛出口烟温升高,导致主蒸汽温度和再热汽温度升高,减温水量剧增,严重时迫于超温要降低负荷运行;燃烧器结渣时,炉内空气动力场受到影响,燃烧损失增大,甚至烧毁燃烧器;大焦块掉落会冲灭煤粉火炬,引起MFT动作;严重的结渣甚至会阻塞灰斗,被迫停炉打焦。

1  事件经过及原因

    某厂1025T/H亚临界煤粉炉,燃烧方式为直流燃烧器四角切圆燃烧,中速磨正压直吹式制粉系统。该炉正常运行过程中,炉膛结渣十分严重,水冷壁、冷灰斗大面积结渣,由于结渣,锅炉主蒸汽温度和再热蒸汽汽温升高,导致一、二级减温水量急剧增加,锅炉被迫降负荷运行;同时,由于冷灰斗的严重结渣,造成灰斗部分阻塞,锅炉不能正常出灰。燃烧器周围的严重结渣,导致调节困难,多次烧坏喷嘴。经过不断的实践和探索,找出了结渣的原因及解决的办法。

    主要原因如下:①一次风速偏低。由于运行人员缺乏经验,在一次风压投自动控制方式下,均按负荷/一次风压对应曲线进行调节。②一次风管风量分配不均,造成炉膛火焰偏斜。③锅炉运行时负压太高,漏风严重,运行人员还往往以氧量进行调节炉内空气量,使主燃烧区严重缺风,还原性加强。④运行中燃烧器向下摆动过低,致使煤粉气流直接冲刷冷灰斗。⑤煤质。该厂设计煤种灰软化温度ST为1535℃,属弱结渣性煤,但由于近几年厂网分开,电煤市场供应较紧张,很难完全使用设计煤种的煤,煤炭来源较杂,使得入炉煤软化温度ST降低,加快了锅炉结渣的速度。

2  处理措施

    燃烧调整采取的主要措施:

    ①提高一次风压及降低磨煤机出口温度。按给定的负荷/一次风压对应曲线进行一次风的调整,实际运行中发现此风压过低,通过提高一次风压,开大燃料风挡板等措施提高气流刚性,推迟着火点位置,有效地防止了火焰贴墙和煤粉离析。由于该厂设计煤种挥发份为37.1%,挥发份高,较易着火,为防止烧坏一次风喷嘴,适当降低磨煤机出口温度至72℃,当然,此温度随着煤质的不同还可进行不同的调节,具体应视煤的挥发份而定,高挥发份煤磨煤机的出口温度可调节低些,低挥发份煤磨煤机的出口温度可调节高些。

    ②加大炉内空气量。为防止锅炉冒正压威胁现场人员及影响锅炉本体卫生状况,该厂规定负压设定值为-150Pa,并进行相应的负压考核。因此,每个值在当班时都保持较高的负压运行,造成炉膛出口处至氧化锆安装处漏风严重;由于氧化锆安装在省煤器处,虽然运行过程中氧量保持在3.5~4.5%左右,但是主燃烧区缺风严重,炉内呈还原性气氛,结渣性增强。通过在原有氧量基础上适当提高0.5%,较大程度地阻止了炉膛结渣。

    ③控制燃烧器的热负荷。保持每台磨煤机在最佳负荷下运行,严禁超负荷。分散投运燃烧器,由于燃烧不集中,传热分散,降低了炉膛温度,结渣减缓;这也保证了一定的煤粉细度,使煤粉中的粗颗粒不易从气流中分离出来与水冷壁冲撞,到达水冷壁以前已经冷却固化,缩短了煤粉颗粒燃尽的时间,在水冷壁贴壁处不产生还原性气氛,以至于灰熔点降低。

    ④辅助风的调整。当炉内整体气流偏转过大、刷墙、结渣较严重时,采用缩腰型配风加以改善。

    ⑤加强吹灰操作。由于水冷壁进行吹灰工作时,对锅炉燃烧有一定的扰动,同时由于可能造成锅炉整体汽温的下降,有的值并未认真执行此项工作,通过加强管理及考核制度,水冷壁保证了每个班吹灰一次,过热器、再热器每天吹灰一次,保证受热面的清洁。

   通过上述的调整后,该厂主蒸汽温度在正常减温水量下回到设计值,再热汽温也随之降低,燃烧器摆角摆回水平位置,冷灰斗的结渣状况减轻,锅炉整体的结渣问题基本解决。

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