摘 要:简述200 MW燃煤机组热控系统改造的必要性、改造方向和选型原则,指出改造后的规模一般应为四功能;总结出改造的特殊性和复杂性;阐述了诸多应注意的问题和应掌握的原则。 关键词:200 MW燃煤机组;热控;改造;原则;规模 70~80年代,200 MW燃煤机组在我国开始安装,并逐步成为我国电力系统的主力机组。由于当时设计、资金等方面的限制,热工自动化水平是较低的,其配备大致上都是DDZ-Ⅱ型仪表加组件组装式自动控制设备。目前,连国内生产的MZ-Ⅲ、TF-900等组件组装仪表都早已停止生产,正在退出历史舞台。使用落后的模拟调节仪表故障频繁,备件缺乏,可靠性极差,严重地影响了机组的安全经济运行。为此,大同第二发电厂对3号机组热控系统进行了改造。于1997年10月改造完毕,大修后同步投入运行,两年来性能稳定,达到了预期的设计效果。
1 热工自动控制系统改造的目的和选型原则 如前所述,热工自动控制系统改造一方面是由于原有模拟调节仪表的淘汰;另一方面是新的电力生产形势的需要,在以市场为导向、以经济效益为中心的发展观念指导下,依靠科技进步,整治和改造设备,提高自动化水平,建立一个稳定、可靠、高效的发供电系统。加紧改造落后的热控系统是达到这一目的的重要一步。我们这一次改造的基本出发点有下列几点: (1)为适应电力系统对自动化技术发展的要 求,不走重复改造的道路,采用国内外已经普遍采用的成熟的DCS系统,淘汰原有的模拟调节仪表,以达到稳定运行十年以上而不落后的目的。 (2)改变原有的按钮、手把操作方式,全面采用CRT键盘操作,只保留极少部分为安全停机而设的后备手操。 (3)实现机—炉协调控制是热控系统改造的一个重要技术目标,从而可以提高机组的经济运行水平和电网负荷适应能力,进而减轻运行人员的劳动强度,达到减人增效的目的。 (4)完善原有的机组保护系统,采用三取二等方式使保护动作可靠、灵敏,以保证机组的安全运行。 (5)力争做到完善的DAS功能和SOE功能,通过它能全面测量、记录和打印各种正常和非正常参数,提高分辨率,为分析机组的运行工况和分析事故原因提供科学的依据。 (6)尽量采用原有的执行部件和传感部件,结合必要的改造,其中包括更换部分调节阀门,以提高调节和控制质量。
2 热控系统改造的规模 根据上述原则,我厂在确定改造规模时,经过了充分的调研,包括现有的200 MW、300 MW机组的自动化水平的分析,结合我厂设备和人员的素质和要求,并依据有关设计规范确定了下列的规模和功能: 2.1 改造规模 推倒原有主控室热工控制盘台,取消控制台和改造控制盘相结合,从而达到取消操作按钮、切换开关、信号灯具和减少手操器,实现CRT操作。大量减少常规仪表,实现CRT监视,改造后机组常规仪表由287块减少到39块,减少了85%。控制盘数量大大减少,有利于集中监视。 2.2 改造后的功能 3号机组的改造实现了4项基本功能:
(1)MCS调节控制系统功能 该机组是中间储仓式燃煤机组,根据实际情况,在确定MCS的套数时,原设计的8套制粉自动调节系统没有包括进去,原有的基地式调节系统仍维持原状。所以MCS一共有14套自动调节系统,实现了机炉的协调控制,可以达到AGC功能的要求,并参与电网调频。 (2)DEH汽机电—液调节系统 本次改造将原有电—液调节系统更新,与MCS采用同一型号的设备,由东方汽轮机厂自控分厂提供电—液转换器和软件支持,以实现电—液调节功能。 (3)DAS功能 DAS是DCS的主要功能之一,是监视、控制、保护的依据,我们根据有关规程和资金情况,保留了原有的发电机铁芯温度、发电机线圈出水温度、主机轴瓦温度、辅机轴瓦温度等巡测仪,将其它的参数全部进入DAS,实现了监测显示、报警打印、实时制表、事故记录、SOE等功能。 (4)SCS功能 开始考虑功能范围时并没有考虑这一部分,后来鉴于采用CRT操作,所有的开关、按钮取消后,其辅机操作的接点全部输入DCS,已经具备了设置SCS功能的条件。改造后的SCS不但实现了我厂原有单台设备的点对点操作功能,同时还具有原有的就地—远方、运行—备用—操作、事故掉闸、禁止操作等各项显示、报警、保护功能,较好地满足了设备的运行需要。应该说这不能算完善的SCS功能,但它已具备了实现SCS的条件,一旦执行部件可控性改善后,修改软件即可实现SCS全部功能。
由于实现了上述4项功能,整个DCS的规模I/O点数已达1 572点。
3 改造中应考虑的几个环节 热控系统的改造完全不同于扩建机组,它有复杂性和很多特殊性,经过我厂3号机组热控改造,认为对下列几点必须事先充分考虑: (1)考虑到新上DCS系统与旧设备的接口
我厂原有系统为MZ-Ⅲ,信号制式为0—10mA,改为HIACS-5000/C以后,信号制式为4—20 mA,我们在处理这一问题时,尽量向4—20mA靠拢,同时对个别设备采用了过渡方法,为了节约经费,就地电动执行机构只更换了阀位装置;气动执行器只更换了定位。 (2)充分考虑新旧电缆的过渡 改造中电缆的拆旧敷新是施工中最为复杂的一环,也是在施工设计阶段需要重点考虑的问题。其中有几个因素交叉着。一是原有电缆应尽量地保留,而原有电缆走向摆放都比较乱,加上电缆老化,在施工中整理摆放有很大的难度,必然使施工时间增长,这在改造工期中占很大比重,应给予重点安排。二是原有就地设备、盘、柜都要利用,设备侧电缆已接好,加上新设备安装位置的改变,必然导致旧电缆走向的改变,从而可能造成电缆损坏或长度不够,有可能要更换部分电缆或采用压接的方法加长电缆。三是原有电缆的控制信号、反馈信号等共用一根多芯电缆,在与新机柜配接时不能直接接入,否则,一根电缆有可能要分成几股分别连到不同机柜,势必造成施工困难和布线混乱,我们采用中间接线柜进行过渡,较好地解决了这个问题。 (3)充分考虑施工过程的统筹安排 热控系统改造涉及的面很广,改造工期较短,又有如上所述的种种困难。因此,施工工期统筹安排将是一个细致而复杂的问题,既有全局性问题,又有具体的个别性的问题。就我们的经验而言,整个工期进度的安排大致上三分天下,拆旧设备、装新设备和敷设电缆控制在开工后的1/3时间完成,电缆查、接线、I/O信号的校对安排1/3的时间,整体调试、试运安排1/3的时间。这样,可保证整个改造工作的顺利进行,满足工期的要求。 (4)充分考虑生产人员的培训 生产人员包括运行和维护人员能否掌握操作和维护的技能,是改造后能否顺利投运的关键一步,我们在安排时着重安排了生产人员的培训。 首先,对运行人员进行选拔、择优进行脱产半年的培训。培训内容按集控人员的要求进行,把学习、考试、考核、模拟操作、实际试运充分结合起来,保证了运行人员具备合格的上岗条件。 另外,对热工、电气人员进行设备原理、设计方法、测试手段、调试方法、维护技术等培训,包括到同类厂参观、制造厂实习、参与调试等全过程进行培训,使热控人员基本具有一定的维护技术。 (5)相应规程的修订 充分考虑到设备变更以后,运行操作规程和检修规程的修改和编制,保证生产有章可循。
4 几点体会 通过我厂3号机组的改造,我们有几点体会: 
(1)火电厂热控仪表随着计算机技术的发展日新月异,新产品和新系统层出不穷,原有产品逐步淘汰,改造已大势所趋,否则,难以保证安全经济运行。
(2)在新设备选型上要采用招议标,要货比三家,要充分考虑制造厂在国内的技术支持,要选用质优价廉的产品,同时要有较多的使用业绩。 (3)在系统的配置上要尽量考虑全面一些,基本做到一步到位,我们在考虑配置时,按一般要求应有如图1所示的规划。这一规划的特点是在B—T协调控制的总体框架下,达到运行人员机、炉统一值班的要求,功能上包括了DAS、MCS、DEH、SCS、FSSS、EMS、ETS等,较好地满足了安全经济运行的要求。 但在具体实施中由于受改造资金、设备可控性的限制,不可能尽善尽美。我们3号机组的改造 最终确定的方案如图2所示,已基本满足了运行的要求,技术上向前跨了一大步,可以保证十年内不落后。 鉴于上述原因,在选用设备时必须充分考虑具有兼容性和可扩展性,以满足全厂MIS网日益完善的要求。 (4)在系统改造时要同步规划主设备的可控性改造,特别是传感部件和执行部件的改造,既完善了指挥系统,又有灵活可靠的执行部件,使改造达到了预期效果。 总之,经过改造后,我厂3号机组的热控水平大大提高,仪表投入率、正确率和自动投入率达到三个百分之百,收到了明显成效。 (收稿日期:1999-09-01) (改回日期:1999-10-19)·新技术应用·
文章编号:1003-9171(2000)01-0039-03
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